辛置矿顶板离层水突涌机理及防治技术研究

2022-09-14 09:01
山东煤炭科技 2022年8期
关键词:离层涌水量泥岩

石 磊

(霍州煤电集团有限责任公司,山西 临汾 031400)

1 工程概况

辛置煤矿隶属于山西焦煤霍州煤电集团,矿井设计生产能力为250 Mt/a。目前主采2#煤层,位于二叠系下统山西组,煤层稳定可采,含两层夹矸,其中第二层夹矸层位较稳定,厚度稍大,为低硫肥煤。煤层厚度3.8~4.3m,煤层倾角2°~6°,煤层顶底板岩性情况见表1。

表1 煤层顶底板结构

2-208 工作面位于310 m 水平二采区轨道巷左侧,为二采区系统巷道煤柱回收工作面,北面紧邻二采区轨道巷、皮带巷,南面距离二采区右翼皮带巷110 m,西面距离二采区回风巷25 m,东面距离2-202 工作面采空区最小间距为63 m。工作面平均埋深450m,走向长度175 m,倾向长度580 m。

矿井地质报告资料显示,影响工作面的主要充水水源为2#煤层上覆二叠系各砂岩裂隙水,在2#煤层以上依次有K8、K9、K10 砂岩含水层。2-208工作面在开采过程中频繁出现涌水现象,影响了工作面正常生产,因此,需对工作面涌水形成机理及防治技术展开研究[1-5]。

2 工作面涌水机理分析

2.1 现场涌水量观测

经初步判定2-208 工作面开采时涌水源为上部砂岩裂隙水。通过现场布置测点,每隔20 m 对工作面涌水量进行统计,并将统计结果绘制成曲线进行分析,如图1。

图1 工作面涌水量观测结果

工作面在推进过程中涌水量不应超过10 m3/h,而由图1 可知,2-208 工作面推进前期涌水量已超过安全要求。推进长度为20~140 m 时,工作面涌水量呈起伏波动,波动范围为10.516~60.593 m3/h。工作面涌水量在推进至150 m 时急剧持续增长,推进至190 m 时涌水量达到顶峰,最大涌水量为143.6 m3/h。

2.2 机理分析

由于煤层上方有多个含水层且顶板多为泥岩或砂质泥岩,在工作面推进过程中由于顶板上方发生离层,从而使得水流渗入顶板。离层主要是因开采后关键层发生断裂,导致各岩层弯曲下沉,因岩层间的岩性不同,各岩层的下沉移动不连续,从而形成了离层空间。可通过关键层理论对离层发生的位置进行判别,将各岩层的参数带入公式进行计算,若满足公式的条件,即可认为第n 岩层与第n+1 岩层间发生了离层。煤层上方各岩层的参数见表2。

表2 煤层顶板岩层情况

式中:E为各岩层的弹性模量,h为各岩层的平均厚度,γ为各岩层的容重,n为岩层序号(自下而上)。

将2#煤顶板各岩层的参数代入公式计算后得出,在第1 层泥岩、第2 层砂质泥岩间有离层,在第5 层粉砂岩、第6 层泥岩及第7 层细粒砂岩间存在离层。由于离层的存在,导致顶板上方产生积水空间,而离层空间会随着工作面回采发生变化,一般随着推进距离增加,主关键层悬顶面积增多,离层出现位置逐渐向上移动,下方离层空间在覆岩压力下逐渐闭合,基本呈梯形动态变化。随着积水量增多及离层位置上移,在水压及覆岩压力双重作用下极易引发顶板突水。

2.3 裂隙带高度计算

由于离层位置会随着工作面推进动态变化,需通过裂隙带高度计算出顶板上方的主要积水空间,为防治水提供依据。裂隙带高度计算如下:

式中:H为裂隙带高度,m;M为煤层厚度,取4.0 m。

经计算得出2#煤层裂隙带高度为49.14 m,而2#煤层距第7 层细粒砂岩底板高度为46.5 m,由此可知,主要积水离层空间在第6 层泥岩与第7 层细粒砂岩之间,并且裂隙贯通,为水流涌入工作面提供了通道。

3 数值模拟分析

3.1 建立模型

为了直观地分析工作面回采过程中的顶板离层情况,采用UDEC 数值模拟软件,依据2-208 工作面实际赋存条件建立模型,模型尺寸为长×高=400 m×70 m。根据工作面埋深,在模型顶部施加7.5 MPa 垂直应力以模拟覆岩压力,通过位移边界条件对模型两侧和底部进行约束。煤岩体的物理力学参数按表3 进行赋参。

表3 煤岩体物理力学参数

3.2 模拟结果分析

模型建好后,首先进行原岩应力平衡计算,待平衡后按每10 m 进行循环开挖,煤层开挖180 m及220 m 后,岩体离层情况如图2、图3。

由图2 可知,离层空间在煤层开挖至100 m 时开始形成,并随着工作面向前推进不断扩大,开挖至180 m 时,离层空间达到峰值。由此可知,离层空间增长周期为80 m。由图3 可知,煤层开挖至220 m 时,离层位置逐渐上移,在距煤层上方50~55 m 之间形成了新的离层空间,原先的离层闭合。由此可知,2#煤层顶板离层上移周期为120 m。综上所述,工作面推进至每隔120 m 时,出现新老离层接替,而新离层位于裂隙带范围内,上方砂岩含水层内的水会随着裂隙通道涌入离层空间,此时容易发生离层水突出,造成工作面涌水量较大,需提前对离层水进行疏防。

图2 开挖180 m 时离层空间情况

图3 开挖220 m 时离层空间情况

4 离层水防治措施

为降低离层水对工作面回采的影响,采用导水钻孔对顶板离层水进行提前疏放,疏放结束后进行注浆,使裂隙封闭,防止水流再次涌出。沿工作面推进方向,在上下顺槽布置导水钻场,钻孔终孔朝向采空区方向,钻孔布置如图4。

图4 钻孔布置方案

每条顺槽各布置9 个导水钻场,每个钻场内各布置5 个钻孔,钻孔均向上仰斜60°~70°,终孔位于煤层上方易发生离层的第6 层泥岩附近。钻进时,开孔直径为140 mm,钻孔直径不小于80 mm,钻进结束后下入套管,先进行疏放水操作,疏水结束后采用封堵材料进行封孔处理,并开始进行注浆加固,封闭顶板裂隙。为防止钻孔坍塌影响注浆效果,可提前用水泥浆液进行冲孔处理,提高围岩强度。另外,对于巷道内顶板由于淋水而破碎的区域,采用锚索网补强支护,并使用防水锚固剂进行加长锚固。

采用疏放水及注浆加固等措施后,工作面回采时涌水情况明显改善,其平均涌水量下降为8.6 m3/h,且未出现突水事故。

5 结论

对辛置矿2-208 工作面上方离层空间进行了理论分析及数值模拟。结果表明:煤层上方主要离层空间为第6 层泥岩与第7 层细粒砂岩之间,并且裂隙贯通,上方砂岩含水层的水流通过裂隙涌入离层空间形成积水层;工作面推进每隔120 m 时,新老离层接替,而新离层位于裂隙带范围内,容易发生离层水突出,造成工作面涌水量较大,需提前对离层水进行防治。针对顶板离层情况,制定了提前疏放+注浆加固的防治水措施,工作面回采时涌水情况得到明显改善,其平均涌水量下降为8.6 m3/h,且未出现突水事故。

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