大功率柴油机曲轴止推超差原因分析

2022-12-26 10:55高博庞龙俊屈君胡明翔侯家豪
柴油机设计与制造 2022年4期
关键词:衬套内圈曲轴

高博,庞龙俊,屈君,胡明翔,侯家豪

(1.海军驻咸阳地区军事代表室,陕西 兴平 713105;陕西柴油机重工有限公司,陕西 兴平 713105)

0 前言

曲轴是柴油机的关键零部件之一,柴油机工作过程中活塞连杆往复运动,以推动曲轴旋转输出做功。曲轴在高速转动时会发热膨胀产生轴向位移,如果轴向间隙过小,会增加曲轴运动的阻力,引起曲轴卡滞、磨损等质量事故;如果轴向间隙过大,会增加曲轴的轴向窜动,引起活塞连杆异常受力,可能发生活塞与气缸偏磨、活塞环断裂等质量事故[1]。

曲轴止推结构一般有止推片式、滚动轴承式,以及止推片式和滚动轴承式的组合式[2]。某大功率柴油机曲轴止推结构为滚动轴承式,装配于柴油机的输出端,与机体、曲轴、曲轴凸缘衬套、定心环、输出端罩壳等装配后形成止推间隙。通过控制零部件尺寸及其形位误差,控制装配过程,以保证曲轴止推间隙。

1 故障现象

该柴油机为20缸V型大功率柴油机,额定转速为1 455 r/min。曲轴止推方式采用向心推力球轴承结构,设计要求曲轴止推间隙为0.3~0.9 mm。实际静态装配状态下曲轴止推间隙为0.78 mm。柴油机完成台架试验后,复测曲轴止推间隙为1.05 mm,曲轴止推间隙发生异常变化,且超出了设计要求。其他零件拆检结果均正常,无异常磨损,相关零件尺寸合格,且柴油机运行期间各参数未见明显异常。

2 曲轴止推结构分析

2.1 曲轴止推结构

该柴油机的曲轴止推结构如图1所示。由图1可以看出:轴承的内圈分a和b两半式。装配步骤为:首先,在曲轴上安装定心环,将凸缘衬套加热至80 ℃左右,热套至曲轴上,与曲轴的凸缘端面接触;其次,将轴承的内圈b加热至80 ℃左右,热套至凸缘衬套内侧上,安装轴承外圈;再次,将轴承内圈a加热至80 ℃左右,热套至凸缘衬套外侧,安装带槽圆螺母与轴承内圈a的端面接触,并固定锁紧;最后,将输出端罩壳用螺栓、垫圈与机身连接,定心环与输出端罩壳用螺栓、垫圈连接。带槽圆螺母和凸缘衬套限制轴承内圈的轴向运动,定心环和输出端罩壳限制轴承外圈的轴向运动。

图1 曲轴止推装配图

2.2 曲轴止推间隙

曲轴止推间隙由轴承外圈安装间隙、轴承内圈安装间隙和轴承本体间隙组成,如图2所示,具体计算公式为:

图2 装配尺寸链

C=C1+Cab+Co

(1)

C1=H1-h1

式中:C为曲轴止推间隙,单位mm;C1为轴承外圈安装间隙,单位mm;H1为输出端罩壳与轴承轴向配合间隙,单位mm;h1为轴承外圈宽度,单位mm;Cab为轴承内圈安装间隙,单位mm;Co为轴承本体间隙(间隙相对较小,可以忽略),单位mm。

3 故障原因分析和排查

该曲轴止推结构可靠性很高,但柴油机在试验台架上仅仅运行约40 h,曲轴止推间隙却出现异常变化。根据曲轴止推装配图、输出端罩壳图纸、止推轴承的工艺安装方法等进行全面分析,初步确认曲轴止推间隙在试验前后发生变化,且超出设计规定上限的原因可能为:① 输出端罩壳与定心环连接螺栓松动,导致输出端罩壳与轴承轴向配合间隙变大;② 输出端罩壳止推面尺寸加工超差,即定心环安装面与轴承外圈配合面尺寸加工超差;③ 输出端罩壳与轴承外圈配合面的根部存在毛刺;④ 定心环的固定销未安装到底;⑤ 固定轴承内圈的带槽圆螺母松动;⑥ 在安装轴承内圈a推入凸缘衬套时,轴承内圈a安装歪斜,没有装正。

拆检前,检查输出端罩壳固定螺栓发现力矩正常,无松动现象。

拆下输出端罩壳,目视检查轴承、定心环等均无异常;轴向晃动轴承时,发现轴承在轴向运动的间隙手感明显。

检查输出端罩壳内部发现其清洁度良好,无可见异物;输出端罩壳内部各加工面干净无毛刺,输出端罩壳与轴承外圈配合面的根部无毛刺。测量输出端罩壳止推面加工尺寸,圆周方向多点测量结果为51.30 mm,轴承厚度为51 mm,轴承外圈装配间隙为0.30 mm,均满足图纸和装配要求。

带槽圆螺母拧紧在曲轴上,带槽圆螺母端面固定轴承内圈a,螺母边缘开有槽口,在槽口上有紧固螺栓,螺栓紧固后,使带圆槽螺母螺纹变形而达到锁紧防松的目的,防止其受曲轴轴向力而退出。检查锁紧螺栓的止动垫片态良好,无变形情况。带槽圆螺母上的螺栓及带槽圆螺母按照装配时的力矩校验,均无松动情况。

检查轴承状态,发现轴承在轴向方向有明显的运动,初步判定轴承内圈a和内圈b之间间隙过大。轴承的两半式内圈过盈配合在凸缘衬套上,被带槽圆螺母轴向固定。在正常情况下,轴承在内圈之间轴向应无运动量或运动量微弱。拆下带槽圆螺母,圆周方向均匀测量轴承内圈a到曲轴端面的距离,并记录。重新对轴承内圈a在圆周方向端面均匀施加轴向推力(约50 000 N),在圆周方向均匀测量轴承内圈a到曲轴端面距离,并记录。记录结果表明轴承内圈a向自由端推入0.50 mm,检查轴承在轴向方向已无明显的轴向运动。试装输出端罩壳,用百分表测量曲轴轴向间隙为0.51 mm。

前期安装轴承内圈a时安装歪斜,中心未对正,即轴承内圈a中心线相对曲轴轴线存在一定角度。因为过盈配合,加热后配合间隙较小,如果没有装正,易导致卡滞而无法装配到位。装配完初期检查曲轴止推间隙满足工艺要求,但在后期柴油机运行中,曲轴的轴向负荷使轴承内圈a慢慢回正,并向输出端方向运动靠紧带槽圆螺母。此时推力轴承内圈a和内圈b之间的间隙变大,复测曲轴止推间隙变大,且超出止推上限值。

L=D×α×(T1-T0)

(2)

式中:L为膨胀量,单位mm;D为材料外径,单位mm;α为材料线胀系数;T1为加热后温度,单位℃;T0为环境温度,单位℃。凸缘衬套的材料线胀系数α取11.2×10-6,经过理论计算,轴承内圈回正后止推间隙增加0.249~0.826 mm。实际测量的止推间隙由0.78 mm增加至1.05 mm,增加0.27 mm,在理论计算值范围内。

综上所述,基本可以锁定曲轴止推间隙异常变大的主要原因为轴承内圈a安装歪斜,中心未对正,曲轴运动的轴向负荷作用在内圈a后,使其与轴承内圈b之间产生了更大的距离,最终导致曲轴止推间隙变大,超出设计规定的上限值。

另外,统计了近几年该型柴油机的曲轴止推间隙,得到平均值为0.41 mm,最大值为0.56 mm。该柴油机静态装配时曲轴止推间隙为0.78 mm,与正常装配相比,曲轴止推间隙虽然在规定范围内,但已靠近上限。

4 结语

向心推力球轴承的轴承内圈a安装歪斜,中心未对正,即轴承内圈a中心线相对曲轴轴线存在一定角度,导致装配后曲轴止推间隙超出规定值上限。同时,轴承内圈a在非正常状态下承受作用力,使曲轴止推轴承间隙发生了异常变化。

为了保证曲轴止推安装正确,止推间隙合理,需要控制装配过程,增加装配过程检验工序,检查项目如下:① 装配定位销和轴承内圈b后,使用0.05 mm塞尺检查定位销的四角与定心环接触面,以及轴承内圈b与凸缘衬套接触面,确保接触面四周均不通过;② 装配向心推力球轴承内圈a后,使用百分表检查其端面跳动量,确保跳动量不高于0.10 mm;③ 测量并记录输出端罩壳止推面加工尺寸;④ 将曲轴止推间隙目标值控制在0.6 mm以内。

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