一起10kV线路近区故障引起主变差动保护误动的分析

2023-03-08 03:40李东波
电器工业 2023年2期
关键词:相电流过流主变

李东波

(云南电网有限责任公司红河供电局)

0 引言

主变压器是变电站或者单位用来输变电的一个总升(降)压变压器,此为变电站的核心环节。主变保护是主变压器的可靠性保障,然而,因线路运行期间动荡或者设计、安装问题,会存在向保护装置传递错误信号的可能性[1]。近年来,我国电力技术水平不断提升,变压器一、二次设备也越来越完善,电网安全性也随之增加。继电保护装置从以往的电磁式升级为微机型,保护装置工艺、结构以及逻辑复杂性不断提升,但对于电力系统来说,继电保护设备可靠性依旧是重中之重[2]。本文基于主变电器在电力系统内所承担的职责,分析一起10kV线路近区故障引发主变差动保护误动的实际案例,并提出有效的解决方案。

1 主变压器在电力系统中的职责

基于功能用途、用电量和所处环境等具体要求,通常配电系统需要应用结构类型与数量都比较合适的主变压器,以承担电压转换功能,有助于科学合理调配与控制变电站设备,此为变电站的一种核心设备[3]。第一,电压数值变动控制环节,主变压器充当变电主要设备,对电能输送与转换具有辅助作用,能够满足电力系统中所连接用户与设备的多样化需求,而且还能对电压等级进行变换,为传送过程中的数值精准性提供保障,实现电压运送效率的提升,防止出现重过载风险[4]。第二,电力设备调配控制环节,因为电力设备内部线圈特殊结构,便于针对设备性能持续调整电能供应,确保额定功率、输送电压以及实际功率等处于正常范围内,进而对变电站设备提供安全保护[5]。

2 一起10kV线路近区故障引起主变差动保护误动的案例

2.1 故障概况

2021年3月4日16时27分,某10kV线路088断路器过流Ⅰ段保护跳闸,110kV #2主变低后备保护装置发“复压过流Ⅰ段1、2时限保护启动、复压过流Ⅱ段1、2时限保护启动、复压过流Ⅲ段保护启动、复压过流Ⅳ段保护启动”,#2主变差动保护装置发“差流越限报警启动”、“C相比率差动保护动作”、“低压侧TA断线启动”,某10kV线路088断路器一次重合闸动作成功。10kV备自投装置出现“桥备投合桥开关动作”、“桥备投跳主电源开关动作”以及“桥备投成功”,接下来,某10kV线路088断路器出现二次动作跳闸;#1主变低后备保护装置发“复压过流Ⅱ段1、2时限保护启动、复压过流Ⅰ段1、2时限保护启动、复压过流Ⅲ段保护启动以及复压过流Ⅳ段保护启动”,之后35kV备自投装置显示“桥备投合桥开关动作”、“桥备投跳主电源开关动作”以及“桥备投成功”,见图1。

图1 线路近区故障示意图

2.2 现场检查原因和处理情况

经检修人员检查发现事件原因为:#2主变10kV侧002断路器C相电流互感器差动回路绕组C4141-1:3与N4141-1:6接线端子因工艺不良长期相互挤压,导致绝缘胶套受损,在某10kV线路088短路的故障大电流的冲击下,C相与N端挤压部位击穿,引起分流作用,影响主变差流平衡,主变差动差流越限,导致主变比率差动保护动作跳闸,见图2。检查2号主变本体油枕油位、套管油位,均处于正常状态,没有渗漏油情况发生,且油温、绕温正常。经化验主变本体油样,结果显示为合格,对#2主变瓦斯继电器进行检查,结果为正常,没有气体产生。技术人员查看后台的SOE故障数据记录发现,在某瞬间线路保护动作出口位置,跳开088断路器,而主变差动速断保护出口在某瞬间跳开002断路器。基于以上情况能够判断出,发生故障的原因是#2主变10kV侧002断路器C相TA差动绕组与N端挤压部位击穿,引起分流作用,影响主变差流平衡,主变差动差流越限,导致主变比率差动保护动作跳闸。

图2 故障具体位置

2.3 故障波形分析

通过观察图3发现,在最初出现故障的情况下,2号主变高压侧中的A、B及C的三相电流偏向时间轴一侧非常严重,可以看出故障最初产生时,存在非常大的直流分量,其中A相电流与C相电流的幅值显著大于B相电流,其原因在于A电流和C电流相间出现故障。然而,波形并未畸变,可见电流互感器铁心不饱和,而且CT有着优良的传变性能。

图3 088断路器电流波形

观察图4发现,#2主变低压侧的A相电流与C相电流在首周波的前半周波向时间轴一侧偏离非常严重,可见存在较大的直流分量。然而,波形并未畸变,所以A相电流和C相电流出现故障后,并未即刻进入饱和状态,第二周波才会逐渐饱和,而且故障电流在首周波内出现的磁通,还不能使TA形成饱和状态。峰值附件是饱和畸变发生,另一侧峰值近区退出饱和,时间在1/4个周波左右。

图4 002断路器电流波形

依照装置说明书具体要求,设备装置采样值应超过差动速断定值,而且还要持续大约10ms,该情况下的差动速断方可动作出口,A相差电流值在53s062ms时达到13.856A的基波幅值,而在53s076ms的位置则达到15.632A的基波幅值,在该时间范围内,电流表现为持续升高趋势,也就是说,差动电流值比差动速断定值大,并且持续10ms左右,差动速断保护动作。

故障发生过程中,各次谐波与低压侧直流分量占比都非常小,直流分量值最大出现在故障第一周波前半周波,其中A相电流值最大,占比80.91%,在该直流分量情况下,#2主变低压侧很容易出现饱和。自第二个周期起,电流互感器会进入深入饱和状态,电流谐波含量明显比故障前大,因为衰减直流分量在暂态饱和情况下所产生的影响,二次电流谐波主要是偶次,最大二次谐波出现在差动速断保护动作出口时,此期间的C相电流值二次谐波分量为56.55%。

综合以上分析,在故障最初发生的时间段,谐波具有相对较小的含量,深入饱和后,达到最大二次谐波有效值,在基波幅值中的占比约56.55%,而三次谐波占比则在16.48%左右,五次谐波在7.42%左右,偶次谐波值显著比奇次谐波值大。以上故障谐波与录波波形分析符合实际波形与谐波分析现状。所以得出结论,造成#2主变差动速断保护误动的因素主要在于,10kV线路故障还没有彻底切除的情况下,#2主变低压侧002CT存在暂态饱和,造成低压侧波形畸变,而且低压侧二次电流无法将一次电流精准反应出来,所产生差流比较大,造成C相电流的瞬时值为21.91A,比13.7A的差动速断定值大,持续时间也在10ms以上,由此引发差动速断动作。

3 处理措施

3.1 提升P级电流互感器稳态性能

低于220kV电压等级P级电流互感器选型过程中,通常仅对电流互感器自身稳态性能加以考虑,而P级互感器达到普通验算的稳态性能要求,且准确限值系数比较低与系统容量增大的情况下,必须补充验算实际准确限值系数曲线与额定二次极限电动势。额定二次极限电动势要保证比保护校验所需二次感应电动势大。如果增加准确限值电流有具备饱和可能的情况下,二次基线电动势法则不符合其要求,应该基于厂家所提供精确的误差曲线,根据实际二次负载,对真实的准确限值系数进行查阅。工程应用实践中,若电流互感器稳态性能由于母线短路容量和原有设计水平相接近,而无法满足实际要求的情况下,应降低二次负载或者二次负载容量,以符合基线电动势法计算要求,使电流互感器应用稳态性得到持续提升,最终解决互感器暂态饱和问题[6]。

本文所提到的故障案例,额定二次准确限值系数是20,容量值在20VA,根据性能验算,与互感器稳态性要求相符合。为实现互感器抗饱和性能的提升,应基于现场运行实际,二次侧与同型号电缆相连接,以降低电流互感器在暂态下的饱和程度。

3.2 选择PR级或者TPY级的电流互感器

通常来说,TPY级电流互感器存在气隙保护暂态特性,且铁心内部气隙会导致磁阻的持续增加,降低电势相等情况下的铁心磁通数值,由此就很难使电流互感器饱和。然而,500kV电压、220kV线路的电流互感器,会选择与暂态饱和相满足的TPY级电流互感器[7]。P级的电流互感器之所以能达到饱和状态,主要是铁心铁磁材料存在非线性励磁特征,也就是说,在设备运行过程中,铁心磁通密度会比拐点电压对应密度值大,在电流传变情况下,铁心磁通的密度会比材料饱和磁通密度大,这是导致电流互感器饱和的主要原因。

此外,P级电流互感器通常不会限制剩磁,系统短路故障发生的情况下,互感器铁心剩磁能够超过80%,故障出现后,互感器可能会在短时间内出现饱和状态。而PR级电流互感器则会对剩磁系数产生限制,因为铁心本身有小气隙,铁心剩磁系数在10%以内,外形尺寸、符合误差和重量等接近P级电流互感器,而且价格比P级要高,但比TPY级互感器低,所以可选择PR级电流互感器,从而消除剩磁影响系统保护的情况[8]。

3.3 选择抗饱和能力强的保护装置

通常主变保护装置会选择CT饱和判据,以避免变压器区外故障出现后,CT饱和导致差动保护误动作,CT饱和判据原理如下:通过铁磁元件B-H曲线能够得出,区外故障起始和电流过零点时,CT会有线性转变区,所以,区外故障CT出现饱和的情况下,差动电流波形会有间断。通过时差法,对变压器区外故障进行判断,若判断结果显示差动电流间断,需要闭锁差动保护。通过CT饱和识别专利技术,不仅能够避免区外故障保护误动,而且能够确保区外故障与区内故障演变成区内故障快速动作。在常规差动速断保护方面,选择半波积分法对差流进行计算,并实施工频量差动速断保护,工频量差流算法选择全周傅里叶算法,自主变侧电流采样值内将工频量提取出来,再计算电流工频量的和,最后得出差流有效值。

总而言之,对于已经投入运行的变电站,将同型号二次电缆并联在CT二次电缆中,是有效、经济的一种方案,如果想有效解决互感器暂态饱和问题,应以PR级互感器取代P级电流互感器,也可更换抗饱和性能更高的主变保护装置。

4 结束语

综上所述,电力系统安全和平稳运行,在很大程度上影响着我国国计民生,区域电力系统工作中,主变保护能够维持功能稳定,而且发挥着不可缺少的作用,特别是日常运行期间,为防止发生保护拒动或者误动,而导致事故范围的增加,专业人员应定期做好电力系统的维护试验,科学判断保护误动现象,及时制定防范与故障解决方案。除此之外,变电站检修人员应不断提升自身业务技能水平,对于装置严守与调试的质量关卡要严格把守,特别是新安装调试,必须严格根据定制单内容谨慎调试,确保数据准确和项目齐全。在设定主变保护定值环节,要对整定规程严格执行,定值单位标称、内容与数值必须符合设备要求,防止出现误整定事故,为电力系统稳定运行提供安全保障。

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