无砟轨道预精调技术应用研究

2023-03-12 03:00郭泽阳
工程建设与设计 2023年3期
关键词:精调分部扣件

郭泽阳

(中铁二十局集团有限公司,西安 710000)

1 引言

目前,市场上对精调技术的研究集中在精调设备、精调方法上,很少提到预精调概念。铺轨时一般使用标准型扣件,精调时再根据测量结果更换精调件,从而达到精调线型合格。已安装的标准件只能丢弃造成大量资源浪费,精调成本较高。

2 研究目的

目前,国内项目在无砟轨道精调上,达到线路轨道不平顺质量指数(TQI)不大于1.8时,扣件的更换率通常高达90%,甚至有些达到100%。调整扣件的成本高,造成项目效益流失和国家资源的浪费。原则上采用扣件预精调第一遍安装扣件时成本将加大,但是后期更换工作量减少,总的来说,减少了标准扣件的采购量,从而降低成本,提升了作业效率。本文通过研究,使用预精调技术及精调过程中的科学组织管理,大幅减少不适用扣件的进货量,实现预期目的,从而降低精调成本。

3 工程概况

郑万铁路某标段,线路全长44.8 km。主要铺设CRTS-Ⅰ型双块式无砟道床91.61 km。由3个分部进行施工,3个分部施工公里数分别为22.21 km、44.14 km、25.26 km。

4 实验方案

全段无砟道床由中铁二十局郑万铁路项目部统一组织14个施工班组交叉流水施工完成,现场施工管理、施工设备投入、熟练工人配置等基本一致。在进行分部级别的数据统计时可以忽略由施工水平造成的误差。

实验考虑对一分部路段进行轨道预精调施工,即通过运用标架复测法[1]在长钢轨铺设之前提前采集精调件数据,与中工武大合作,通过其提供的预精调计算软件得到精调数据,根据精调数据采购精调扣件进行预精调。预精调后进行常规铺轨、精调工作。在后续常规精调过程中,采集数据特别是第一次精调时的数据对预精调效果进行分析,验证预精调算法。并在验收通车后将一分部与二、三分部精调件使用量进行对比分析,总结经济效益。

5 实验段落选定

长轨预调整方法的研究有两种思路,一是采用“类长轨精调”法,根据无砟轨道的绝对偏差,以图形控制为基础进行长轨的预调整;另一种是采用“基因”算法进行自动计算,即根据设定的平顺性条件“基因”和已有道床的“遗留”基因,软件自动计算,避免人为因素产生较大的扣件调整量差异,本次实验采用“基因”算法[2-3]。

为研究“基因”算法自动计算中各基因条件对TQI和轨道线型的影响,对选定的试验区域进行了规划,试验区段规划见表1。预精调方案波形图以右线70#~266#墩为例,横向预精调方案见图1,竖向预精调方案见图2。

表1 试验区段规划表

6 预精调后数据统计结果

6.1 预调整后TQI数值统计

为验证预调整效果,在长轨开始精调前,对试验线路进行了相对小车测量(瑞邦相对小车),17.16 km线路共输出80个段落的200 m长度的TQI值,200 m平均TQI=3.25,最大TQI=4.28,最小TQI=2.00。其分布情况如表2和表3所示。

在测量过程中,在现场发现了少量的扣件错装(主要是绝缘轨距块装反)。为真实反映预调整效果,按50m长度再次计算上述线路的TQI,共输出337个段落的50m长度TQI值,平均TQI=3.09,最大TQI=5.22,最小TQI=1.67,统计见表4。

图1 右线70#~266#墩横向预精调方案(顺坡长度150 m)

图2 右线70#~266#墩高程预精调方案(顺坡长度150 m)

6.2 预调整后线型统计

为验证预调整效果,采用CIII复测成果,使用绝对小车对长轨进行了测量,并对数据进行了统计[4-5],统计表见表5和表6。

7 预精调后第一遍长轨精调情况

本次预精调实验精调件采用1 mm级,未使用0.5 mm级,将第一遍长轨精调数据统计以作对比,见表7。

表2 预精调后正式长轨精调前TQI(200 m)值统计表

表3 预精调后正式长轨精调前TQI(200 m)值汇总表

表4 预精调后正式长轨精调前TQI(200 m)值汇总表(调整)

从表7统计分析来看,由于长轨预调整时未提供0.5 mm级扣件,故扣件的更换率仍然较高,达到65%,但主要的调整是用0.5 mm的扣件更换1 mm的扣件。

8 实验结论

1)本预精调方案能有效提高长轨精调质量和工效。根据预调整后的测量数据来看,预调整的轨道较之未预调整的轨道TQI值有着显而易见的提升。按TQI(50)数据来看,除极少数段落(7%)大于4.0外,80%以上的段落均小于3.5,有46%的段落TQI值小于2.5。

本次实验采用的是1 mm级的调整件进行预调整,从理论上计算,其最小错位差为0.5 mm,7项值TQI应为3.5,与实际测量结果基本一致。同样,使用0.5 mm级调整件,其错位差为0.25 mm,7项值TQI应为1.75,与大多数线路精调后效果接近。可以推算如果使用0.5 mm级调整件进行预调整,其预期的平均TQI值应小于2.5。

2)本预精调方案能有效降低长轨精调成本。根据最终统计结果(见表8),进行预精调的一分部最终折算精调件成本为5.6万元/km,二分部为8.5万元/km,三分部为8.3万元/km。从扣件费用的情况来看,平均每单线公里能节约2.8万元,换算成全标段可节省256.5万元,切实降低了精调成本。

表5 试验段左线-轨道几何形位与平顺性分析结果统计

表6 试验段右线-轨道几何形位与平顺性分析结果统计

表7 预精调后第一遍长轨精调情况统计

表8 精调件最终使用量折算费用表

9 结语

目前,国内项目在无砟轨道精调上,达到线路TQI不大于1.8时扣件的更换率通常要高达90%,甚至有些达到100%。调整扣件的成本高,造成项目效益流失。而采用扣件预精调第一遍安装扣件时成本将加大,但是后期更换工作量减少,总的来说减少了标准扣件的采购量,从而降低成本。

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