浮选净化对磷石膏制备β-半水石膏性能的影响

2023-11-13 09:39王进明杜明霞李国欢董发勤谭宏斌
矿产保护与利用 2023年4期
关键词:石膏粉原矿白度

王进明,杜明霞,李国欢,董发勤,谭宏斌

1.西南科技大学 环境与资源学院,四川 绵阳 621010;

2.矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京 100192;

3.固废资源化利用与节能建材国家重点实验室,北京 100041;

4.固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳 621010;

5.四川省非金属矿粉体改性与高值化利用技术工程实验室,四川 绵阳 621010

引 言

磷石膏是磷化工行业产生的一种大宗工业固废,其主要成分是二水硫酸钙,其含量达到85%以上[1]。目前磷石膏的年产出量超过7 500 万t[2]。磷石膏的堆放不仅占用了大量土地资源,还严重影响了生态环境。因此,对磷石膏进行大规模资源化利用已成为当务之急[2-4]。磷石膏可用于生产建筑材料、土壤改良剂、农业肥料等[5],其中一个重要的用途是生产建筑石膏粉,也称作β 石膏。它具有快速水硬化的特点,可用于石膏板材、砌块等建材的生产[6-8]。但由于磷石膏中含有大量有害杂质,如可溶磷、可溶氟、有机杂质、不溶磷等。如果直接采用磷石膏制备β 石膏,所得产品品质不高。为了保证β 石膏制品的性能,须对磷石膏进行除杂[9-10]。目前对磷石膏净化除杂方法有:酸洗法、水洗法、常规浮选法、煅烧法等。这些方法能除去磷石膏中的某些杂质,但都存在一些缺点,如酸洗法成本较高,经济效益低,不能完全除杂[11-13];水洗法耗水量大,投资大,且易产生二次污染[14-16];常规浮选法利用磷石膏中有机物天然疏水性强的特点,通过搅拌使磷石膏中有机物疏水上浮从而去除,这种方法效率低,对磷石膏中可溶性杂质的去除效果不佳,耗时较长[15-18];煅烧法投资成本大、能耗高。

本研究综合水洗法和常规浮选法的优缺点,又进一步开发出新型磷石膏净化除杂法,该工艺方法不但可除去磷石膏中有机杂质,而且可降低磷石膏中石英、不溶磷和氟、可溶磷和氟的含量。研究结果对磷石膏的除杂、资源化利用具有重要的指导意义。

1 试验样品及方法

1.1 试验样品

本研究所用的磷石膏来自国内某大型磷化工企业。磷石膏原矿经自然干燥后,混匀、缩分,每袋称取200 g 以备后续浮选试验及分析使用。采用X 衍射荧光光谱仪(XRF)分析磷石膏化学成分,结果见表1。由数据可知,磷石膏SO3含量49.33%、CaO 含量41.31%、SiO2含量为5%左右,SO3和CaO 含量均高于天然石膏。经结晶水含量分析得到CaSO4·2H2O 纯度为73.12%。结合XRD 分析结果可知该样品中主要杂质矿物有石英、未反应完的磷灰石、黄铁矿等。

表1 磷石膏原料化学成分XRF 分析结果 /%Table 1 XRF analysis results of phosphogypsum raw ores

1.2 试验方法

针对磷石膏杂质成分复杂的特性,先利用打散机对磷石膏进行轻微磨矿,样品得到分散。接着对浮选试验条件进行优化,获得高品质磷石膏精矿,最后利用净化前后的磷石膏制备出β-半水石膏,并对比它们的性能差异,考察浮选净化对磷石膏制备β-半水石膏性能的提升程度。

1.2.1 浮选实验

浮选试验在1 L 的XFD 型单槽式浮选机中进行,浮选机主轴转速为1 992 r/min。试验中单次用矿量为200 g,泡沫产品和浮选槽底部产品分别过滤,经40 ℃烘干、称量后计算精矿产率,并对各阶段产品进行检测分析。

1.2.2 磷石膏性能测试

采用上海悦丰仪表有限公司生产的SBDY-1P 型白度仪测试磷石膏样品的白度。白度测量范围为0~99%。按照国标《石膏化学分析方法》(GB/T 5484-2012)测定磷石膏中附着水含量、结晶水含量、二水硫酸钙纯度。

1.2.3 β 石膏制备及性能测试

分别称取适量磷石膏原矿、浮选精矿,在160 ℃下直接煅烧2 h 制备β-半水石膏粉,反应结束后样品置于密封袋保存,用于制备石膏砌块及XRD、SEM 等分析检测。制备完成后称取适量β-半水石膏粉浇筑到40 mm×40 mm×160 mm 的试模中振荡压实成型,放置30 min 后脱模,固化2 h,常温养护后分别测试试块的抗折强度、抗压强度。

2 结果与讨论

2.1 磷石膏净化提纯实验研究

2.1.1 磷石膏脱泥浮选药剂筛选及用量实验

(1)起泡剂筛选试验

磷石膏中有大量易浮微细矿泥及有机杂质,可通过添加起泡剂将其反浮选脱除,并去除部分富集在微细矿泥中的不溶磷[19]。首先对反浮选起泡剂进行筛选,所用起泡剂种类分别选用脂类、醚类、醇类中常用起泡剂2#油、磷酸三丁酯、甲基异丁基甲醇(MIBC),比较了三种起泡剂对磷石膏中易浮杂质脱除行为的影响。试验只添加起泡剂,药剂用量暂定为300 g/t。试验结果见图1。

图1 起泡剂筛选试验结果Fig.1 Screening test results of foaming agent

从筛选试验结果可看出,几种药剂均能浮选脱除部分易浮有机杂质,但经比较,MIBC 反浮选得到的磷石膏精矿白度达到27.7%,纯度达到92.54%,综合比较产率、白度、纯度等指标,MIBC 除杂效果最好,另外在试验过程中发现,MIBC 较其他起泡剂的起泡速率、泡沫结构较好,因此在后续试验中以MIBC 作为脱除磷石膏中易浮有机杂质及微细矿泥的起泡剂。

(2)起泡剂用量试验

经起泡剂筛选试验确定MIBC 为最优起泡剂,后续进行了MIBC 用量试验,结果如图2 所示。可以看出随MIBC 用量的增加,易浮有机杂质及矿泥的脱除率、磷石膏精矿的白度、纯度增大。当MIBC 用量为300 g/t 时,磷石膏精矿指标达到最好,继续增加MIBC用量,磷石膏分选指标变化幅度不大,主要是由于过量的起泡剂会形成大量黏而细小的气泡,容易将部分石膏黏附于气泡带出,降低了石膏精矿的浮选指标。因此在后续试验中MIBC 用量为300 g/t。

图2 起泡剂用量试验结果Fig.2 Dosage test results of foaming reagent

2.1.2 磷石膏脱泥前磨矿试验

反浮选脱泥后,浮选精矿经扫描电镜观察结果如图3 所示,从图中看出磷石膏反浮选精矿中还存在大量聚集状团块,夹杂微细杂质。聚集状团块会影响杂质的去除,因此后续对磷石膏进行轻微磨矿,使更多杂质与石膏得到分离解离。

图3 反浮选脱泥精矿扫描电镜图Fig.3 SEM image of reverse flotation desliming concentrate

接着考察磨矿时间对磷石膏中易浮杂质脱除的影响,试验结果如图4 所示。从图4 可以看出,随着磨矿时间的增加,磷石膏精矿的产率、白度、纯度均呈增长趋势,当磨矿时间达到15 min 时,-74 μm 占比达59.3%,反浮选得到的磷石膏精矿白度达到29.8%,纯度达到93.96%,增长趋势达到顶点,为反浮选脱泥的最优条件,因此在后续试验中磨矿时间定为15 min。

图4 脱泥前磨矿试验结果Fig.4 Grinding test results before desliming

2.1.3 磷石膏正浮选药剂用量试验

磷石膏经磨矿、添加十二烷基三甲基氯化铵(1231)、MIBC 反浮选脱除易浮有机杂质及微细矿泥后,仍含有一些粒度较粗的磷钙石、石英等,这些杂质影响磷石膏白度,需将其去除。石膏的PZC 在2.2 附近,石膏表面在较宽的pH 值范围内荷负电,阳离子捕收剂对其具有良好的捕收能力[20]。利用十二胺对磷石膏进一步分离提纯,探究十二胺用量对石膏白度、纯度的影响。试验流程及结果分别如图5 和图6 所示。

图5 十二胺用量试验流程Fig.5 Flowsheet of dodecylamine dosage test

图6 十二胺用量试验结果Fig.6 图 6 Test results of dodecylamine dosage

从图6 可以看出,随着十二胺用量的增大,磷石膏精矿的产率随之增大,当十二胺用量达到150 g/t 后,继续增大用量磷石膏精矿产率、白度、纯度不再变化并有下降趋势。因为捕收剂用量增加,导致磷石膏中CaSO4·2H2O 上浮量增大,容易在上浮过程中夹杂更多的杂质。综合考虑十二胺的药剂成本等因素,在浮选试验中十二胺用量定为150 g/t。

2.1.4 磷石膏净化提纯开路试验

在以上浮选试验条件的基础上,进行全流程开路试验,试验流程及结果分别如图7 和表2 所示。与原矿相比,磷石膏精矿白度从19.4%提升到40.5%,纯度从73.12%提升到92.37%。开路试验结果表明,一次脱泥反浮选一次粗选三次精选能够获得较高质量的石膏产品。

图7 磷石膏净化开路试验流程Fig.7 Flowsheet of open circuit test for phosphogypsum purification

表2 开路试验结果Table 2 Results of open circuit test

2.1.5 磷石膏净化提纯闭路试验

通过开路试验研究,闭路试验中正浮选采用“一粗三精一扫”的浮选流程,可以得到较好的浮选工艺指标。磷石膏闭路浮选流程及结果分别如图8 和表3所示,经闭路浮选得到的磷石膏精矿SiO2含量降低至2.76%,总磷含量降低至1.17%,与原矿相比可溶磷含量从0.48%降低至0.07%,可溶氟含量从0.54%降低至0.18%。磷石膏白度从19.4%提升到41.1%,纯度从73.12%提升到96.41%。提纯后的精矿品质满足磷石膏用于石膏建材原料国标(GB/T 23456-2018)一级品标准。

图8 磷石膏净化闭路试验流程Fig.8 Flowsheet of close circuit test for phosphogypsum purification

表3 闭路试验结果Table 3 Results of close circuit test

2.1.6 磷石膏精矿和原矿性质对比

为进一步比较提纯净化前后磷石膏性质的差异,对磷石膏原矿和精矿进行XRD 和SEM 分析,结果分别如图9 和图10 所示。

图9 磷石膏原矿(a)和精矿(b)XRD 图Fig.9 XRD pattern of phosphogypsum raw ore (a) and concentrate (b)

从磷石膏的XRD 谱图9 中看出,特征峰位于11.64°、20.72°、23.38°、29.1°,分别对应二水石膏的(200)、(020)、(400)、(204)晶面,表明磷石膏中主要物相为二水石膏,且精矿中未检测到明显杂质相。磷石膏原矿中的主要物相也为CaSO4·2H2O,但同时检测到位于25.54°、26.74°的SiO2特征峰,证明了提纯后的磷石膏中杂质含量减少。

精矿和原矿的SEM 分析如图10 所示,从图10(a)看出磷石膏原矿表面不平整且有缺损现象,并存在大量杂质颗粒。从图10(b)中看出磷石膏精矿晶体为菱形、板状结构,晶面较磷石膏原矿更为平整,表面几乎没有杂质颗粒,且无明显缺陷。

2.2 磷石膏制备β-半水石膏

2.2.1 提纯前后磷石膏制备β-半水石膏粉对比

采用直接煅烧法在160 ℃下分别将磷石膏原矿、精矿制备β-半水石膏粉,将制备完成的样品保存在干燥器中,在扫描电子显微镜下以不同倍数放大率观察,研究提纯前后石膏晶体的变化。由图11(a)、(b)可以看出,磷石膏精矿表面较为光滑,只黏附有少量的杂质,板状结构较为完整,而原矿表面黏附有大量颗粒状有机物等杂质,且原矿存在较多破碎的板状结构。由图12 可知,磷石膏原矿、精矿烧制的β-半水石膏粉主要物相均为CaSO4·0.5H2O,其中经浮选净化后的磷石膏精矿烧制的β-半水石膏粉中SiO2的峰强度明显低于原矿,说明浮选提纯后的磷石膏中SiO2的含量较磷石膏原矿显著降低。

图11 净化前后磷石膏制备β-半水石膏SEM:(a)精矿;(b)原矿Fig.11 β-hemihydrous gypsum SEM prepared by phosphogypsum before and after purification: concentrate (a), raw ores (b)

图12 原矿(a)、精矿(b)烧制β-半水石膏XRDFig.12 XRD pattern of β-hemihydrous gypsum fired from phosphogypsum raw ore (a) and concentrate (b)

2.2.2 提纯前后磷石膏制备的建筑石膏砌块性能比较

将提纯前后磷石膏分别制备成的β-半水石膏,再分别制备成建筑石膏砌块,对比两种原料制备出的砌块机械性能的差异。结果如表4 所示,根据《轻质抹灰用β 型半水石膏》(T/CBCA 004-2020)标准,利用磷石膏精矿制备的β-半水石膏粉性能远超3.0 级,与原矿制备的β 半水石膏相比,白度从27.8%提升到46.3%。提纯后磷石膏制备的建筑石膏砌块2 h 抗折、抗压强度较原矿提升22.8%、14.1%,3 d 干抗压强度较原矿提升24.1%。

表4 净化前后磷石膏制备建筑石膏块性能对比Table 4 Properties comparison of β-hemihydrous gypsum blocks prepared by phosphogypsum before and after purification

3 结论

(1)磷石膏原矿杂质成分种类复杂,石膏与部分磷灰石呈包裹体出现,在浮选净化前先对磷石膏进行轻微磨矿打散聚团,使更多表面的杂质与石膏得到解离,为降低磷石膏精矿中有机质含量打下了基础。

(2)利用MIBC 为起泡剂进行磷石膏反浮选,再利用十二胺对其精矿进行正浮选,经过“一粗三精一扫”的闭路浮选流程,得到的磷石膏精矿白度从19.4%提升到41.1%,纯度从73.12%提升到96.41%。

(3)采用浮选对磷石膏进行提纯净化后所制备的β-半水石膏粉的性能都有了很大的提高。磷石膏精矿制备出的β-半水石膏粉与原矿制备的相比,白度提高了18.5 百分点,2 h 抗折、抗压强度、3 d 干抗压强度分别提高了22.8%、14.1%和24.1%。

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