基于故障统计的电机振动分析

2023-12-04 07:21杨柳雷波但霞石凯刘茵莱崔文青熊鑫
中国设备工程 2023年22期
关键词:底座幅值测点

杨柳,雷波,但霞,石凯,刘茵莱,崔文青,熊鑫

(四川长宁天然气开发有限责任公司,四川 成都 610100)

油气管道作为国家重要的基础设施,关系到国家能源安全和社会稳定。工业泵机组是油气管道站场的关键设备,电机作为其中的动力源,电机运行状态对整个油气管路具有重要作用。电机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,又容易使附件等疲劳,地脚螺丝松动或断掉。电机的故障诊断技术非常重要,它是确保电机正常、可靠运转的基础,通过开展泵组的远程监测,实现状态监测、故障诊断和故障预测,消除设备隐患和安全运行风险,指导现场预知性维修,节约大量的维修成本。

1 电机故障统计分析

根据现场关键机泵运行过程中基于振动信号的故障统计,电机出现故障数量占比达到30%以上,见图1。通过对电机故障种类进行统计分析,电机机械原因占比高达93%,其中电机轴承故障占比44%,其次分别为支撑刚度低、松动、软脚、不平衡、不对中,见图2。

图1 电机与泵故障占比

图2 电机故障种类

2 电机故障振动特征

2.1 不平衡

转子不平衡是指转子受材料质量、加工、装配以及运行中多重因素的影响,其质量中心和旋转中心之间存在一定量的偏心距,使得转子在工作时形成周期性的离心力干扰,在轴承上产生动载荷,从而引起机器振动的现象。比较常见的电机不平衡包括:转子质量不平衡、转子热态不平衡、转子部件脱落。

不平衡主要征兆与信号特征如下:

(1)一倍频振幅突出,并且占通频振幅总量的80%以上;

(2)振动以径向为主,刚性基础水平方向幅值大于垂直方向;

(3)双通道测量,水平垂直两方向,一倍频相位差90°左右。

2.2 支撑刚度低

基础松动、底座刚度不足、地脚螺栓紧力不足均会导致支撑刚度降低。

2.2.1 基础松动主要征兆与信号特征

(1)一倍频振幅突出;

(2)振动以径向为主,一般垂直方向幅值相对较大;

(3)双通道测量,水平垂直两方向,一倍频相位差0 或180°左右。

2.2.2 底座支撑刚度不足主要征兆与信号特征

(1)一倍频振幅突出;

(2)振动以径向为主,水平方向远大于垂直方向;

(3)电机底脚垂直方向振动远大于轴承座垂直方向。

2.2.3 地脚螺栓紧力不足主要征兆与信号特征

(1)一倍频振幅突出;

(2)振动以径向为主,一般水平方向大于垂直方向;

(3)电机底脚垂直方向振动幅值一般差别较大;

(4)双通道测量,水平垂直两方向,一倍频相位差0 或180°左右。

2.3 软脚

电机4 个底脚没有处于底座支撑的同一个平面,就会出现软脚;如果在这个时候收紧螺栓,就会导致电机定子变形,以及产生附加应力。

电机比较常见的软脚工况,是2 对角软脚或单一软脚。对角型软脚往往表明一个短脚,脚平但不共面;单一软脚常因弯曲或倾斜的脚而造成。底脚螺栓松开,电机底脚向上移动,一般向上位移超过0.05mm 时,表示存在软脚工况,见图3。

图3 电机软脚示意图

图4 电机驱动水平测点频谱

图5 电机驱动垂直测点频谱

软脚主要征兆与信号特征如下:

(1)一倍频振幅突出,或100Hz 幅值明显;

(2)振动以径向为主,水平方向幅值远大于垂直方向;

(3)电机底脚垂直方向振动幅值一般差别较大;

(4)双通道测量,水平垂直两方向,一倍频相位差0 或180°左右。

绝大部分电机都有100Hz(2 倍线频)分量,只要整体振动烈度在允许范围内即可。

2.4 不对中

转子与转子之间的连接对中超出正常范围。引起不对中的原因包括:初始对中超差;管道应力;基础变形;联轴器螺栓松动或膜片变形。

不对中主要征兆与信号特征如下:

(1)一倍频和2 倍频幅值明显;

(2)振动以径向为主;

现场大部分关键泵使用挠性联轴器,一般0.2mm 以下的偏差,对振动无明显影响。

3 基于振动的典型案例

轴承故障占比最高,但是轴承故障相对容易分析判断,所以本部分主要对引起一倍频的故障进行案例分析。通过对32 个电机故障案例进行筛选,选取其中软脚、支撑刚度不足、松动3 类故障。

3.1 电机振动异常案例一

3.1.1 振动情况

某离心泵机组,设备组成:电机+膜片联轴器+双吸离心泵。三相异步电机(表1)2019 年5 月29 日停机,停机前,电机振动基本在3.5mm/s 以下,5 月31 日,电机保养并更换轴承。6 月11 日,开机后电机水平方向振动最大值达到8.0mm/s,后缓慢降低至6.0~6.5mm/s 之间,电机离线测试详细参数(表2)。

表1 电机参数

表2 电机振动参数

3.1.2 振动分析

电机水平方向振动幅值远大于垂直方向;频谱中工频分量占主导。

图6 为机泵示意图,标号 1 ~4 分别为电机底脚处垂直测点,标号5 和6 分别为电机驱动、非驱动轴承座垂直方向测点。与标号对应的数值为测点振动速度值。电机底脚振动幅值大,并且不同底脚之间差异较大;底脚垂直方向振动远大于轴承座垂直方向。

图6 电机底脚测点示意图

6 月11 日15:14,现场松开联轴器单试电机,电机水平方向振动从6.0mm/s 降至3.4mm/s;17:04,进一步松开电机底脚连接螺栓,电机振动值降低至1.78mm/s,见图7。通过电机单试,排除了电机本体故障。

图7 单试电机振动变化

图8 整改前后电机振动趋势对比

3.1.3 诊断结论及措施

诊断结论:电机在保养回装后,出现了较明显的软脚情况,导致电机开机振动增大。

整改措施:现场通过增、减垫片对电机底座找平,找正。

效果:整改后开机,电机水平方向振动幅值降低至3.5mm/s,见图3-5。整改后的电机离线振动参数(表3)。

表3 电机振动参数(整改)

3.2 电机振动异常案例二

3.2.1 振动情况

从案例一整改后的振动情况看,电机水平方向振动幅值3.5mm/s 左右,针对案例一中的振动现象做进一步分析。

3.2.2 振动分析

通过细化电机底脚与底座支撑测点位置,进一步分析电机底脚振动。图9 为电机底脚与底板支撑连接示意图,标号A ~D 为垂直向测点位置。

图9 电机底脚与底板支撑连接示意图

图10 电机底脚与底板支撑连接示意图

通过表4 可以看出,电机低脚找平后,标号为1 的底脚在A ~D 测点位置振动幅值均出现降低。从振动幅值大小分布看,底座支撑振动呈现中间大,两侧小。

表4 电机底脚振动参数(前/后)

3.2.3 诊断结论及措施

诊断结论:(1)底座支撑刚度低;(2)垫片与电机底脚接触面积直接影响支撑刚度。

整改措施,如图11 所示:(1)增大垫片面积,使其余电机地脚接触面积达到80%以上;(2)在底座支撑中间位置增加纵向筋板,提高支撑刚度。

图11 电机底脚与底板支撑连接示意图

图12 电机非驱水平测点频谱

图13 电机非驱垂直测点频谱

图14 电机水平与垂直波形对比

3.3 电机振动异常案例三

3.3.1 振动情况

某离心泵机组,设备组成:电机+膜片联轴器+单级离心泵。三相异步电参数(表5)。电机振动值偏大,电机离线测试详细参数(表6)。

表5 电机参数

表6 电机振动参数

3.3.2 振动分析

电机水平方向、垂直方向振动幅值相对较大;频谱中工频分量占主导;电机驱动端水平与垂直一倍频相位差170°。

图15 为机泵示意图,标号1~4 分别为电机底脚处垂直测点/底座垂直方向测点。与标号对应的数值为测点振动速度值。电机底脚振动幅值大,并且电机底脚与底座幅值差较大,存在相对运动。

图15 电机底脚测点示意图

3.3.3 诊断结论及措施

诊断结论:电机底脚螺栓紧力不足,导致电机存在松动。

整改措施:增大底脚螺栓紧力。

效果:电机水平方向振动幅值降低至1.5mm/s 以下。

4 结语

本文通过总结现场电机振动故障,发现电机机械类故障占到电机振动异常的90%以上,并总结了不平衡、支撑刚度低、基础松动、软脚、不对中5 种电机故障振动特征。通过案例详细介绍了软脚、支撑刚度低、底座松动3 种工频振动故障分析过程,保证了设备安全运行。

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