影响炼铁工艺运行效益的相关技术指标分析

2023-12-21 09:27仲海洋
中国钢铁业 2023年8期
关键词:焦比风温炼铁

冯 飞 仲海洋

1.M钢铁企业高炉运行概况

2022年,受钢铁市场需求节奏放缓影响,钢材价格从下半年起环比下降,但铁矿石价格却居高不下,严重挤压钢铁生产企业利润空间。在这一背景下,M钢铁企业高炉炼铁以降本、提质、减碳、高效为目标,加强系统攻关,从2022年11月至2023年6月,该企业1780m3高炉利用系数连续8个月达3.0t/m3d以上。高炉利用系数的提高,不仅提升高炉铁水产量,还能通过扩大生铁产量规模、降低炼铁成本,从而促进企业效益的增长。

M钢铁企业1780 m3高炉,在容积保持不变的情况下,通过系统性攻关,高炉利用系数(t/m3.d)由2022年9月的2.655t/m3.d提升至2023年5月的3.288 t/m3.d。如高炉系数能够长期保持稳定,则该企业炼铁生产能力至少能提高20%,将极大提升高炉炼铁工序的综合竞争力。

2.强化高炉入炉原燃料的“精料”管理,确保高炉稳定顺行

钢铁企业高炉冶炼实践表明,改善原燃料质量和采取各种降低燃料比的措施,有助于提高高炉利用系数。因此,多数钢铁企业通常采取如下基本方法来提高高炉利用系数:一是通过提高入炉料品位、提高风温、富氧喷煤和提高高炉顶压等措施,改善高炉的冶炼条件,实现高炉利用系数的提高;二是在控制好高炉适宜冶炼强度的基础上,通过加强高炉操作,如优化高炉操作制度,改善煤气与炉料之间的接触条件,使煤气的热能和化学能得到充分利用,提高煤气利用率,从而实现降低焦比、提高高炉利用系数的目的。

2.1 提高烧结矿质量

高炉利用系数的提高,要求烧结矿和球团矿具有高品位、高强度、冶金性能好和易还原等特点。M钢铁企业一直将优化炉料结构、优化并稳定原燃料质量、减少入炉有害元素等方面作为攻关重点,系统考虑原燃料质量控制标准。如将提高烧结矿品位作为重点工作,该企业1780m3高炉从2022年9月份开炉至2023年6月份,烧结矿品位始终保持在56.6%以上。特别是2022年9月、10月份达到56.9%以上,创2022年新高,但该指标曾在2023年6月份降至56.58%。如果剔除6月份高炉休风因素影响,各月份烧结矿品位质量总体稳定(见图1),且烧结矿转鼓强度指标波动幅度小,各月均稳高于77.7%以上,高炉渣比稳定在310kg/t内,满足了高炉高效生产的要求 。

图1 2020年9月-2023年6月烧结矿质量指标变化情况 %

为了使高炉易于接受强化冶炼,需要改善炉料的透气性,M钢铁公司通过优化协调生产工艺操作等技术措施,强化成本管理,不断降低烧结矿返矿率,实现了提质降本增效的目标。返矿率的高低既取决于烧结矿本身的质量,也取决于高炉所产铁水品种对这部分炉料优劣的容忍度。如该公司从2022年9月烧结矿返矿率12.985%,降至2023年6月的10.305%,创本年度新低,较最高点降2.68个百分点(见图2)。

图2 2020年9月-2023年6月烧结矿返矿率 %

2.2 提高焦炭质量

在钢铁行业中,铁前系统的排放占了碳排放总量的70%和污染物排放总量的90%以上。提高焦炭质量,降低现有高炉的燃料比,是减碳降碳的一项重要措施。随着高炉喷煤量的增加,高炉料柱的矿焦比不断增大,焦炭作为高炉料柱骨架,更要突出渗透性(透气与透液)作用,这必然要求焦炭具有更高的质量特性,如焦炭的冷态指标要高,热态性能要好,灰分和硫含量要低,从而为高炉生产实现较高利用系数提供必要的保障条件。高炉生产实践表明,焦炭灰分每增加1%,焦比上升2%左右。M钢铁公司2022年9月份冶金焦灰分为12.757%,2023年6月份降至12.663%,较2022年9月份下降了0.094个百分点(见图3)。同时剔除2023年1月份(高炉休风影响)高达12.803%的特殊值外,冶金焦灰分基本控制在12.7%左右,且各月波动幅度较小。

图3 2020年9月-2023年6月冶金焦质量指标变化情况 %

高炉生产实践表明,焦炭含硫量每增加0.1%,焦比上升1.2%~2.0%。2022年9月份该公司冶金焦硫分为0.913%,2023年5月份降至0.911%,下降了0.02个百分点。同时,除2023年1月份因高炉休风影响外,冶金焦硫分基本控制在0.9%左右,且各月波动幅度较小。总体看,该公司焦炭质量的提升,为高炉生产实现较高利用系数提供了必要的保障条件。

考核焦炭粒度指标有冷态指标和热态指标。其中冷态指标涉及抗碎强度M40指标、抗碎强度M25指标、抗磨强度M10指标;热态指标涉及CSR指标和CRI指标。焦炭抗碎强度M40每降1%,高炉利用系数降低3%~4%,焦比(冶炼1吨生铁所消耗的焦炭的重量)增加1.3%~5%;抗磨强度M10每降低0.1%,高炉生产能力提高0.3%~1.3%,焦比降低0.2%~0.6%。该公司焦炭抗碎强度M40指标值从2022年9月份87.569%持续升至2023年6月份的88.355%,提升0.786个百分点;抗磨强度M10指标值从2022年9月份6.477%降至2023年6月份的5.939%,降低了0.538个百分点 (见图4) 。

图4 2020年9月-2023年6月冶金焦冷态指标变化情况 %

3.以经济炼铁为目标,开展精料技术攻关

入炉铁矿品位高低直接影响高炉产量,高炉炼铁精料技术水平对炼铁指标的影响在70%,而精料技术的核心是要提高入炉矿石品位。入炉铁矿品位每提高l%,铁水产量一般提高2.5%~3%,燃料比降低1.0%~1.5%,吨铁渣量减少30㎏,允许多喷吹煤粉15㎏/t。自2023年1月份开始,M钢铁公司1780m3高炉入炉铁矿品位保持较高水平,其中连续4个月保持在58%以上,最高为4月份的58.437%, 比2022年12月份提高了0.917个百分点(见图5)。同时,入炉铁矿品位基本呈逐月提高的态势,波动性明显低于烧结矿品位,表明该企业将提高入炉铁矿品位作为贯彻精料技术的核心经济指标。伴随着入炉矿品位指标的逐步提升,企业的燃料比指标呈现逐月下行态势,促进了企业节能减排、绿色生产的高效发展。高炉燃料比指标由2022年9月份的544.9㎏/t降至2023年3月份的历史最好水平503㎏/t,下降了41.95㎏/t,刷新了该企业1780m3高炉燃料比、煤气平均利用率两项指标的历史纪录。其中,燃料比指标连续3个月均稳定在503㎏/t左右水平,进入行业同类型高炉先进行列。

图5 2020年9月-2023年6月入炉铁矿品位与燃料比变化

4.以技术创新为抓手,开展降本增效攻关

高炉通过富氧鼓风手段实现高产和增加喷煤量。喷吹烟煤,喷煤比过高或过低都对高炉生产和生铁成分带来不利影响,而经济喷煤比可使喷入高炉内的煤粉充分燃烧、高炉顺行、降低生铁成本。经济喷吹煤比的确定是指在一定的生产条件下,考虑产量、原燃料质量、炉料结构、煤和焦炭的市场价格等因素,喷吹煤比最高且稳定、焦比和燃料比最低的操作煤比。可见,经济喷煤比的大小取决于喷煤量水平、煤焦置换比和能量消耗利用程度,最终由总燃料消耗、工序成本来确定。

在高炉冶炼过程中,富氧对提高煤粉在高炉风口前的燃烧率,提高置换比起到了关键作用。寻求大富氧和经济煤比的搭配,即可改善高炉冶炼的效果,又能够实现低碳、低能耗、低成本的目标。大富氧的作用:一是对理论燃烧温度的影响。富氧是弥补喷煤后,风口理论燃烧温度降低的有效措施。提升富氧率1%可补偿理论燃烧温度40到50摄氏度。从风口理论燃烧温度维持不变的角度计算,根据日本制铁、宝钢等企业经验,富氧率每提高1%,高炉可提高煤比22公斤/吨。二是对煤粉燃烧率的影响。富氧使鼓风中的氧浓度增加,加快了氧向煤表面的传递速度,从而促进了煤粉燃烧,提高了煤粉燃烧率。三是改善高炉透气性的作用,富氧1%可使吨铁的煤气量减少4%。因此,随着富氧率的提高,炉腹煤气量的减少,从而降低了高炉压差,改善了料柱透气性,从而促进了炉况顺行,有利于高炉接受高煤比。

M钢铁公司1780m3高炉以经济、低碳炼铁为目标,坚持技术创新,开展高炉大富氧经济煤比应用技术(见图6)。2022年9月开炉时富氧率仅为4.43%,2023年6月份提高至6.167%,提高了1.737个百分点,且该公司富氧率自2月份起基本保持逐月上升,稳定在5.93%的态势,与喷煤比的走势保持一致;该高炉的喷吹煤比2022年9月为133.494㎏/t,2023年6月提高至162.933㎏/t,提高了29.439㎏/t,而且是随着高炉富氧率的不断提升,高炉喷煤比也持续呈现稳中有升的态势。通过实施大富氧与经济煤比相匹配技术,M钢铁公司1780m3高炉确保稳定、顺行,优化炼铁用能的结构,从而实现了燃料消耗的最优化。

高风温是降低焦比和强化高炉冶炼的重要措施。高炉生产实践表明,风温在950℃~1350℃之间时,每提高 100℃可降低焦比8 kg~20kg,铁水产量增加2%~3%。M钢铁公司高炉除在2022年9月开炉初期,高炉风温处在低位,为1160.63℃(见图7),其他各月高炉风温稳定,均保持在1170℃~1185℃,上下波动幅度未超过15℃,且呈小幅上升态势;而高炉入炉焦比指标则表现刚好相反,2022年9月高炉入炉焦比达383.53㎏/t(为开炉以来最高值),从2022年10月开始,随着风温的不断提升,高炉入炉焦比指标一路下行,2023年5月当风温达到今年最高点1182.567℃时,高炉入炉焦比也同时达到今年最好水平的320.56㎏/t,比2022年9月最高焦比下降62.97㎏/t。说明高风温可以降低高炉的燃料消耗,对高炉节能降耗发挥重要作用。

图7 2020年9月-2023年6月高炉平均热风温度和焦比变化情况

4.高炉运行高效率与极致能效

高炉高效炼铁应包括高效率组织生产、高质量生产、低成本生产、清洁绿色低碳生产、前沿技术研发等,M钢铁公司通过提高烧结矿、焦炭等原燃料质量,提高高炉运行,从而为高炉炉况的顺行和冶炼强度的提高提供了必要条件。该公司烧结矿品位、烧结矿返矿率、冶金焦灰分、冶金焦硫分、入炉铁矿品位、高炉富氧率、燃料比、高炉工序能耗等关键性指标,均在2023年上半年达到年内最优,高炉喷煤比、高炉平均热风温度等指标保持较高水平,多种因素共同作用,从而使高炉利用系数于2023年5月份达到年内最优(见图8),同时该指标于2022年11月份起,连续8个月均保持在3.0 t/m3.d,呈逐月提高的态势,表明该公司高炉生产效率的提升是循序渐进的,亦表明其各类技术措施亦是循序渐进的。

图8 2020年9月-2023年6月高炉利用系数和工序能耗变化情况

由于M钢铁公司对高炉生产采取了综合性技术措施,该企业1780m3高炉从2022年9月至2023年6月,共有4个月高炉没有因休风影响生产。同时,该高炉的工序能耗指标大幅下降,从2022年9月的397.37(kgce/t),降至2023年6月384.069(kgce/t),下降了13.301(kgce/t),比2023年3月历史最好水平的377.612(kgce/t)降低19.759(kgce/t),降幅为4.97%。而且自2022年9月份起,高炉工序能耗呈逐月下降的态势,这对该企业高炉节能降耗有着非常积极的意义。

6.结语

M钢铁公司在严峻的市场形势下采用综合性技术措施,强化了高炉冶炼强度,优化了高炉炉况,大幅度提高了高炉利用系数、降低了入炉焦比,实现了高效、绿色、低碳、低成本生产。该公司成功的生产实践进一步表明:高炉生产要以精料为基础,一方面采用高风温、高顶压、高富氧等操作技术,另一方面强化高炉操作与管理,精打细算、苦练内功、细节降本,不仅可以实现高炉冶炼的稳定顺行,而且能够大幅提高高炉冶炼的关键性技术经济指标。这一经验值得其他钢铁企业借鉴。

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