安钢400m2烧结机电除尘器的综合治理

2011-02-14 10:03王晓东
中国设备工程 2011年7期
关键词:电除尘器刮板除尘器

王晓东

(河南安阳钢铁股份有限公司烧结厂,河南 安阳 455004)

电除尘器是烧结区空气净化的主体设备,其运行质量的好坏,不但直接影响作业环境的粉尘合格率指标,而且关系到烧结配料成分的稳定和烧结矿质量。目前,90/105m2、360m2、400m2烧结区域共有电除尘器17台。自投产以来,不论是除尘器本体还是送料、卸料设备,都不同程度地出现故障。随着环保意识的提高和国家环保力度的加大,优化除尘设备以及提高其维修维护质量的重要性也愈加凸现。笔者将就如何提高400m2烧结机电除尘器的维护质量,优化其作业性能进行分析阐述。

一、电除尘器的工作原理

1.电除尘器的主要组成:风机及烟道,除尘器本体(壳体、阴阳极框架、阴阳极振打及传动、阴阳极线(板)、灰仓及振动器、绝缘及附件),卸灰阀及给料机,刮板输送机或螺旋输送机,加湿机及以上各部位料斗。400m2烧结机还包括气体输灰系统(中间仓,仓式泵,输灰管道,各种气动、电动控制元件)。

2.电除尘器的工作原理:烧结过程中的废气、粉尘等物质的一小部分随负压气流在大烟道内沉淀,并经烟道下卸灰阀排到机下皮带机;大部分被抽到除尘器本体内,成为小颗粒悬浮物或靠自重汇集到灰仓内。

阴阳极板在电压作用下形成静电场,小颗粒悬浮物在静电作用下附着到阴阳极板上。阴阳极振打工作,将附着灰尘颗粒振落到灰仓内。灰仓内的灰尘经卸灰阀、给料机、刮板机、加湿机,并经烧、尘皮带运输进入到一次圆筒混料机,或经气体输灰系统进入配料室二次混匀配加。

过滤后的废气排放到大气中。如果除尘效果好,此时废气中的灰尘应极少,既不会有烟囱“冒烟”现象,又不会过度磨损风机转子、壳体等。

二、电除尘器存在的主要问题

1.灰尘泄漏。除尘器泄漏的部位有机尾、整粒卸灰阀。机头卸灰阀、本体、烟道气体输送系统泄漏,造成环境污染;并对风机转子、壳体的使用寿命有一定影响,还造成风量浪费。

2.电场无法正常工作主要原因。一是阴阳极线断,阳极板脱落,杂物搭接导电,造成短路送不上电;二是阴阳线(板)粘灰严重,振打无法将其振下,环境恶化,造成有电压无电流;三是绝缘瓷件损坏,造成送不上电或有电压无电流、阴极框架脱落等事故。

3.卸灰阀故障尤以400m2系统突出,主要原因是选用阀型不合理,卸灰能力达不到要求。刮板、螺旋输灰机故障,其原因主要是零部件结构不合理,使用寿命短。

三、故障分析及治理措施

1.泄漏的治理:

(1)机尾、整粒卸灰阀泄漏。该阀泄漏点主要有两处,其一是从连接法兰、观察孔密封处泄漏,这种泄漏属于“静泄漏”,通过加强日常密封维护可基本得到控制;其二是从插板处泄漏,尤其是当仓即将下空或棚料“扑仓”时特别严重,由于插板是活动部件,仅靠维护改进已无法有效解决。为此,研发改制了一台新型插板阀,已更换到400m2机尾除尘器上试用,效果良好。

(2)400m2机头卸灰阀泄漏。参照360m2机头除尘器,该卸灰阀最少应设计为φ400mm,而实际现场使用为φ300mm卸灰阀,致使该处因下灰量过大而过度磨损,此外,还造成灰仓与卸灰阀连接短节倾角过大,而加快该处磨损。

优化改造方案如下:①将卸灰阀换型。已在一电场陆续更换了两个φ400mm液压推杆式阀体和两个φ400mm蘑菇头式阀体。②在更换阀体的同时,改进卸灰阀连接短节的结构和材质,使其使用寿命大幅提高。

(3)400m2气体输送系统泄漏。该系统泄漏主要表现:一是仓式泵下部气化室磨损快,造成泄漏;二是输灰管网及弯头寿命短,易磨穿泄漏。造成该系统泄漏的原因:一是压缩空气压力过高,要求压力为4.5kPa左右,而实际气源压力为8kPa左右,造成气化室等处磨损较快;二是弯头材质差;三是“跑空车”现象比较多,在只有气源而无物料或物料浓度极低的情况下,管道及元件磨损极快等。

为解决以上问题采取如下方法:①在气源管道上安装减压阀,控制系统工作压力。②改进易磨损部位管道材质。首先试用内陶瓷耐磨管道,经试用证明,此类管道不理想且成本较高。制作耐磨管道,在管道外再套大管,夹层内填充石英沙等耐磨物质。改制后的管道使用寿命可成倍延长,减少了磨穿泄漏现象。

2.电场无法正常工作的治理:

(1)400m2机尾除尘器阴极线极易脱落,致使局部电场送不上电。脱落的主要原因是阴极框架太少,即阴极线的固定点少,垂直跨度大。按正常设计,阴极线垂直跨度应在3m左右,而现为14m,严重超过设计极限。需要进一步与制造厂家协商解决。

(2)360m2整粒除尘有电压无电流。原因可能有三种:①阴阳极振打工作不正常,造成极板(线)积灰严重;②灰尘湿度过大,阴阳极板(线)粘结严重;③绝缘瓷件灰尘太多,造成断路。

针对以上情况,在检修时应对振打系统精整。此外,希望生产岗位,减少收尘点的打水次数,减低灰尘湿度,同时对瓷件精心清扫。

3.卸灰阀、输送机出现故障的分析与对策:

(1)卸灰阀。卸灰阀故障除上述原因外,还存在400m2机头双层卸灰阀液压系统推力不够的问题,400m2机头卸灰阀液压推杆推力应达到2 500kN·m以上,而实际使用推力仅为1 500kN·m)。

(2)刮板运输机。该厂承包400m2系统除尘刮板机设备,在投产使用近1年的时间后,机头、机尾、整粒除尘的刮板机轨道、滑道、链条、壳体等部位磨损严重并变形等。现在已对该处刮板机陆续更换,并将滑道进行了改进,由原来厚度为5mm的底板更换成厚度为14mm的锰板。

(3)螺旋输灰机。由于结构缺陷,该螺旋在轴接吊轴承处缺螺旋叶片,致使物料推力不足,已趁检修时间进行了局部改进。

(4)加湿机。加湿机的缺陷:一是由于转子为搅拌棒,磨损后极易造成转子不平衡,引起设备振动,事故较多,且输送能力下降;二是为传统三角带传动、功率损耗大且故障较多。针对以上情况,经对比计算,趁检修和大中修时间陆续更换为双螺旋、摆线针式减速机传动的新型加湿机。

四、结语

经过对电除尘器的优化治理,使除尘效果大为改善,为清洁生产和岗位粉尘合格率的提高打下了坚实的基础。

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