多级高压输油泵推力轴承瞬间烧毁故障处理

2011-04-14 22:28贾志峰
设备管理与维修 2011年12期
关键词:滚柱轴套冲刷

贾志峰

德国鲁尔泵厂生产的SMI300/008*11型离心泵,是一种国内少见,用途特殊的多级高压泵组,最高工作压力15MPa,使用压力12MPa,额定转速2980r/min,用于成品油管网输送。因石化输油行业,对输油设备的运行要求极高,平时实行24h远程监控。泵机组在出故障前,非驱动端轴温一般为65℃左右,振动值垂直方向1.9mm/s,水平方向1.9mm/s,轴向0.9mm/s,报警值4.3mm/s,但现场用测振仪测量有偶然偏高现象。在高温天气环境下连续运行轴温骤升,来不及采取措施,温度已经越过报警值造成停泵事故。

1.检查泵组故障

拆卸非驱动端轴承箱,发现轴承组内滚柱保持架架脱落,材料有高温受热变色现象。用液压扳手取下推力轴承组,检查径向轴承,内环光滑无划伤且无受热现象。清洗检查滚柱、滚柱架,无变形,整套径向轴承良好。更换新轴承组(由1对SKF-7313BECBJ-019D轴承、内轴套、弹簧膜片、轴承压盖、轴承外套组成),用垫片调整后,测量轴向间隙为0.06mm,符合设备维修技术要求。

加注润滑油试车,0.5h后轴温升至80℃,接近报警值,再次分析后认为推力轴承承载超负荷。

2.故障原因分析

原因为泵多级叶轮动平衡失衡,产生轴向推力,推力轴承虽然带有减振膜片,但是无法承受超负荷外力,造成推力轴承摩擦力加大轴温骤升,远传测温仪无法显示瞬间高温,从而无法提示操作人员。

3.处理措施

解体泵壳,对泵的转子、叶轮、级间套、口环和轴承,进行彻底测量检查并排除其他可能存在的问题。检查中发现,泵叶轮第5级和11级间4个平衡孔因高压冲刷发生变形,由原来的5mm增至8mm。平衡套被介质冲刷出约3mm的轴向痕迹。当泵正常运行时,介质经低压端叶轮逐级加压到达高压端时,有部分介质从平衡孔流出,返回低压泵腔使叶轮保持平衡。当平衡孔和轴套被冲刷后,平衡孔过流量增加,轴套间隙也被冲刷。从平衡孔和轴向刷痕处返回的介质流量超压,进入低压泵腔,冲击叶轮,对叶轮产生轴向推力。叶轮失去平衡,将产生的轴向力传递给非驱动端的推力轴承,推力轴承无法承受超负荷外力而烧毁。

经过重新研究,减小了平衡孔的直径,确认材料后对平衡套进行改进和完善,减少了轴套间隙,彻底消除转子的轴向位移,轴承不再烧毁。维修后,运行中轴承温度比维修前低10℃,其他各项指标正常,运行良好。

W 11.12-35

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