PAO合成润滑油装置提高产品收率的对策研究

2012-02-07 15:16郑来昌胡正厚王如文杨小辉
化学工程师 2012年7期
关键词:除渣白土沉渣

郑来昌,胡正厚,王如文,杨小辉

(中国石油 兰州润滑油研究开发中心,甘肃 兰州 730060)

随着我国润滑油越来越向着环保、高档化方向发展,聚α-烯烃润滑油(PAO)国内使用量越来越大,国内企业产能小,产量远远跟不上市场需要,产品质量也不及国外 Chevron、Uniroyal、Indial oil、BP等公司,因此,当前国内企业通过改进工艺技术,提高产品收率,已经显得尤为迫切[1,2]。

中国石油润滑油公司兰州润滑脂厂合成油(PAO)装置是国内较大规模的PAO生产装置,于1987年建成投产,设计生产能力为2kt·a-1,现已完成扩建,生产能力达10kt·a-1,以石蜡裂解α-烯烃和乙烯齐聚α-烯烃为主要原料,采用先进的两段加氢工艺技术,产品按运动粘度分为7个品种:PAO2、PAO4、PAO8、PAO10、PAO12、PAO14、PAO16。目前,生产PAO采用的工序是:烯烃聚合-沉降脱渣-中和反应-过滤除渣-加氢精制-蒸馏切割。由于烯烃聚合后采用的是沉降法脱除AlCl3废催化剂和反应过程中产生的胶质等,这样,不仅除渣困难,而且除渣时也将一部分产品带出,影响产品收率,因此,根据生产需要,为了提高产品收率,尽量在不改变主要工艺参数的情况下,对沉降脱渣-中和反应-过滤除渣过程进行了研究,提出了更加适合于生产的高效、经济和简单的一步除渣工艺路线。

1 实验部分

1.1 原材料

α- 烯烃、Ca(OH)2、催化剂无水 AlCl3、石油谜、甲苯、汽油、120号溶剂油、白土助剂:均为工业品,采自兰州润滑脂厂合成油装置。

1.2 分析方法

主要的分析方法见表1。

表1 主要分析评定方法Tab.1 Main analysis method

1.3 实验仪器

GQ75型高速管式离心机,(最高转速20000r·min-1,使用转速为 7000~8000r·min-1)。

2 结果与讨论

2.1 沉渣再处理

为了尽可能不改变现行工艺路线,同时能提高产品收率,首先对装置沉降产生的沉渣进行集中处理。由于沉渣的粘度很大,用蒸馏或过滤的办法根本无法实现,因此,实验室中用不同溶剂进行了萃取分离,向沉渣中加入一定量的有机溶剂,进行稀释溶解,然后过滤除渣。实验结果见表2。

表2 沉渣回收处理Tab.2 Sludge recoveries

由表2可见,在常温下沉渣在以上溶剂中都难以溶解,溶剂损失大,且还须经过蒸馏回收溶剂,这样能耗也大。因此,沉渣要集中处理,难度很大,这种方法很难提高产品收率。

2.2 离心分离除渣

对装置沉降产生的含沉渣PAO加热至80℃后,对直接离心分离和加白土助剂离心分离技术进行了考察,离心条件为:离心机转速7000~8000r·min-1,离心时间0.5h和1h,分离除渣结果见表3。

表3 离心除渣与车间沉降除渣对比分析Tab.3 Analysis and comparison of centrifugal deslagging and sedimentation deslagging

从表3可以看出,直接离心和加助剂离心分离效果差别不大,二者的分离效果较好,相对于24h以上的沉降法除渣工艺,离心法除渣可以实现快速分离,收率也比沉降法除渣高3%左右。除渣后产品的倾点、酸值、100℃粘度、铝含量等分析结果与车间现行沉降除渣产品相当,但是40℃粘度偏大,估计是由于一部分胶质未被分出,残留在PAO产品中,导致40℃运动粘度较大。因此,离心法虽然可以实现沉渣的快速分离,分离效果也接近于沉降法,但产品质量不如沉降法好,使用这种工艺达不到非常理想的分离效果。

2.3 一步除渣工艺的确定

一步除渣工艺就是α-烯烃聚合反应后先不除渣,紧接着进行中和反应及白土精制,然后通过过滤进行除渣,也就是对原来的生产工序进行改进,由烯烃聚合-沉降脱渣-中和反应-过滤除渣-加氢精制-蒸馏切割,改为烯烃聚合-中和反应-过滤除渣(白土精制)-加氢精制-蒸馏切割。表4是对采自合成油车间的两批聚合产物,在不同的Ca(OH)2加入量(3.0%~5.0%)和等量白土(3.0%)的条件下,对中和反应、白土精制及过滤除渣进行了考察,特别是对过滤的难易程度、过滤快慢及产品收率进行了考察。

表4 一步除渣工艺条件及结果Tab.4 Technological conditions and results of one-step deslagging

从表4可以看出,Ca(OH)2的加入量对收率的影响不明显,产品收率在89%~91.33%之间,而车间经过沉降脱渣-中和反应-过滤除渣后产品收率在82%左右,一步除渣工艺提高了7%以上。另外,Ca(OH)2的加入量对过滤则有较大的影响,随着Ca(OH)2用量的增加,过滤越来越容易,过滤速度也越来越快,当Ca(OH)2加入量达到3.5%时就能达到比较理想的过滤效果。同时,从Cl含量来看,提高Ca(OH)2加入量,Cl含量逐步降低,当 Ca(OH)2加入量达到4%时,Cl含量已变成微量,再提高就测不出Cl含量了。这对下一步加氢工序十分有利,可以避免加氢催化剂氯中毒,提高催化剂的使用寿命。在实验过程中还发现,采用车间现有的120℃条件下加入白土,在敞开体系下,很难加入,加入时还会造成冲料,因此,为了更加有利于加料,实验室对白土加入温度进行了考察,结果见表5。

表5 一步除渣工艺下的白土加入温度考察Tab.5 Carclazyte temperature of one-step deslagging

从表5可以看出,在不改变Ca(OH)2的加入量、Ca(OH)2加入温度和白土加入量的条件下,调整白土加入温度,从收率和产品性质来看都于120℃时加入白土的结果相当,收率仍达89%以上。所以,只要控制好白土加入量,降低白土加入温度完全可行,过滤速度和除渣效果也比较理想。

2.4 产品胶质分析

因为胶质含量是PAO合成润滑油产品的一项重要指标,必须严格控制胶质含量,工艺调整也不能以增大胶质含量为代价,所以,为了了解直接中和产品与车间原工艺产品的性质是否有差异,用薄层色谱法对两种产品的胶质含量进行了考察,结果见表6。

表6 产品胶质含量对比Tab.6 Comparison of gum content

从表6可以看出,采用一步除渣工艺得到的产品和与原沉降工艺产品的胶质含量相当,满足产品指标要求。

3 结论

(1)实验室确定的一步除渣工艺,即α-烯烃聚合结束后,暂不进行沉降脱渣,而是直接进行中和反应,然后过滤除渣的工艺技术,省去生产装置采用的沉降脱渣工艺,不仅省时、经济、环保,而且无需增加设备,可以提高PAO产品收率达7%以上,可以降低生产成本,提高经济效益,具有很高的工业应用价值。

(2)离心分离除渣速度快,也可以提高收率3%左右,但所得的PAO产品粘度偏大,胶质含量高,分离效果达不到要求。

[1]韩雪梅,高宇新,等.聚α-烯烃润滑油的工艺技术进展[J].炼油与化工,2011,22(3):1-3.

[2]张君涛,侯晓英.Ⅳ类基础油PAO的使用现状及其生产工艺简析[J].西安石油大学学报,2007,25(2):53-56.

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