203C防爆板爆破和HV202阀后燃烧的原因及措施

2012-04-10 16:48张永强高坤龙
化工设计通讯 2012年6期
关键词:爆炸性投料开度

张永强,高坤龙

(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽 临泉 236400)

1 原因分析

引起高压洗涤器(203C)内件爆破,HV202阀后燃烧的主要原因是有爆炸性气体存在。爆炸性气体产生的原因如下。

(1)原料气中的氢含量高,在二氧化碳气中氢含量大于1%是危险的。由于氢含量的增加,使气体的爆炸范围加宽,尾气组成极易进入爆炸极限。

(2)甲铵泵(301J)打水过早过多,过早停调温水加热蒸汽或出料时节301ECB带上负荷后调节不当,使调温水降低过多,使203C冷凝量过大,出气组成进入爆炸范围。

(3)PIC213降低过早过多,使202C内氨、二氧化碳冷凝过多,导致合成塔出气量减少,进入203C后形成爆炸气体。

(4)在出料过程中,减氨过早。如汽提塔壳侧压力还未提起,就减氨量,使203C内尾气中含氨量下降,由于惰气总量不变,故氢气的相对含量上升,尾气进入爆炸范围。

(5)HV202开度过小,使气体流量减少,203C内氢气含量上升,形成爆炸性气体。

(6)停车封塔后,关闭HV202并冲洗甲铵管线,203C内气体过度冷凝,使气体进入爆炸限内。

以上这些情况在开车过程中最易发生。如HV202后燃烧往往是在开车出料过程中发生的,而防爆板爆破往往是在封塔后开车,开HV202切断阀时发生的。

引起燃烧和爆炸,除了要有爆炸性气体外,还要有火源。目前,对火源的产生,还没有明确统一的认识。一般认为可能是气体高速流动下产生静电,也可能是进入系统的油聚集达到自燃,或因为HV202阀后进入201E扩大管,气体在此处流速突降了3/4,使气体进入了非脱焰状态而燃烧。

2 预防措施

2.1 操作注意事项

根据以上分析,主要原因还是有爆炸性气体存在。所以操作中只要控制住203C尾气不形成爆炸性气体,那么就不会发生203C内件爆破及HV202后燃烧的事故。为此,操作上应注意以下问题。

(1)停车封塔过程中 HV202要始终保持5%的开度,以防止爆炸性气体聚积。

(2)开车过程中,HV202的开度应保证203C尾气不进入爆炸限。出料时HV202开度≥60%。

(3)二氧化碳中氢含量≥1%不投料开车。

(4)出料时维持TIC901为130℃,停车封塔期间TIC901不能低于110℃。

(5)开车时301J不宜向系统加水过早过多。

(6)出料后进系统的氨量不要降得过快,一定要等到PIC904压力提上去后,再逐渐降低。

(7)出料后,不要过快、过早地降低PIC213压力,要等到PIC904带上负荷,203C工作稳定后再将PIC213降至与负荷相对应的压力。

2.2 事故情况下的处理

如果开车时203C发生爆炸,则203C调温水无温差,系统应停车排放,检修203C。如果开车过程中HV202后扩大处燃烧,应立即开大HV202。这有两个作用,一是加大排放量,使气体组成脱离爆炸限;二是加大气流速度,使气体进入脱焰速度,从而使火焰熄灭。

3 U型管堵塞的原因及处理

若203C防爆空间出口至203C底部U型管堵塞或不畅通,投料后防爆板上下压差大,会将防爆板压破,全部或部分气体走短路。

3.1 现 象

(1)TR002/2、3无温差或温差极小。

(2)PR201升高或升高时呈锯齿形划线,301J送水仍畅通。这些现象说明防爆板已压破。出现此种情况应停车检修203C。

3.2 预 防

(1)如果在升温钝化过程中发现TR002/4>TR002/1,则说明203C进口管堵塞,应立即处理,以免防爆板压破。

(2)在停车时确保203C排放干净,并保持气相管畅通(HV202留有一定开度)。

(3)在用二氧化碳进行系统升压时,应缓慢增加压力,不能过快。

(4)在投料过程中HV202不能猛开猛关,这样就可以避免此类事故发生。

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