转化系统运行四年出现的问题总结

2012-04-10 16:48孔令鹏徐兴科
化工设计通讯 2012年6期
关键词:管箱炉管焦炉

孔令鹏,徐兴科

(山西天浩化工股份有限公司,山西 孝义 032308)

1 天浩公司转化系统简介

天浩公司100kt/a焦炉气制甲醇装置,于2008年4月全系统打通流程,产出甲醇。本装置的转化系统,采用纯氧转化制取合成气的工艺技术。设计时,总结了前期焦炉气制甲醇装置的运行经验,转化炉采用金属烧嘴,转化废锅采用挠性薄管板结构,转化气脱硫槽放在了系统流程的中间部位,收到良好的效果。本文对转化系统运行四年来出现的一些典型问题,进行总结分析。

2 转化系统运行四年出现的问题及其处理措施

2.1 转化炉入口焦炉气温度低,不能投氧

2.1.1 当时的情况

根据设计要求,为确保安全,转化炉投氧时,其入口焦炉气温度需达到660℃。初期开车,转化炉入口焦炉气温度达到620℃左右后,无论怎样调整,温度不再上升。

2.1.2 原因分析

(1)初期开车,预热炉燃料气用的是气柜来的焦炉气,管线较长,到转化压力为0.9kPa,由于压力较低,进烧嘴的燃料气流量达不到要求。

(2)预热炉烧嘴的空气调节阀FIC60603的阀芯被卡住,实际最大只开启40%左右。空气量不足,预热炉的整体热量少,被加温的焦炉气温度低。

2.1.3 处理措施

(1)在进转化系统的焦炉气管道PG60601上,配置了一道DN50的管线接到预热炉燃料气管上,用于燃料气补气,解决了问题。

(2)清理调节阀FIC60603的阀芯及管道内污物,阀门正常后,转化炉升温,预热炉燃料气未再从焦炉气管线PG60601补充过原料气。

2.2 废锅进口管箱鼓包

2.2.1 当时的情况

转化废锅的进口管箱材料是15CrMoR,内里衬有两层浇注料,设计操作温度为990℃,操作压力为1.9MPa。正常生产时温度为900~950℃,压力为1.75~1.85MPa。

2008年5月28日22:00,发现转化废锅的进口管箱壁上鼓起一个红色的包。事后检查,鼓起的包在进口管箱人孔的上面,沿废锅径向约1000mm,轴向约500mm;凸起最高处约50mm,距离人孔300mm,人孔接管与管箱的焊缝处微有凸起。

2.2.2 鼓包原因

(1)初期运行开停车次数较多(5月1日至5月28日停车9次),转化废锅频繁地泄压升压、降温升温,导致鼓包处的管箱壁与浇注衬里之间产生了缝隙。

(2)进口管箱的人孔封堵不合格。

进口管箱的人孔封堵件由一个耐火堵头和3个隔热堵头组成,安装时要求耐火堵头的圆弧面与管箱内浇注衬里的圆弧面吻合无误,不得错位,每个堵头与管箱内浇注衬里的贴合面四周用耐高温陶纤棉填紧塞实,堵头与堵头之间也用耐高温陶纤棉填紧塞实,堵头安装完毕后的剩余空间用耐高温陶纤棉塞实,确保堵头不移位,最后盖好法兰盖,拧紧螺栓。

但事后检查,耐火堵头的圆弧面与管箱内浇注衬里的圆弧面错位90°,堵头与管箱内浇注衬里的贴合面四周的耐高温陶纤棉没有填紧塞实,导致900℃以上的高温气体通过堵头与浇注衬里的缝隙,窜入管箱壁与浇注料之间的缝隙,致使部分管壁长时间在高温高压气体的作用下产生了鼓包。

2.2.3 处理措施

(1)进口管箱壁与浇注衬里的缝隙,用耐高温陶纤棉塞实;人孔堵头按技术要求装好,耐火堵头的圆弧面与浇注衬里的圆弧面吻合无误,每个堵头与管箱内浇注衬里的贴合面四周用耐高温陶纤棉填紧塞实,堵头与堵头之间也用耐高温陶纤棉填紧塞实,堵头安装完毕后的剩余空间用耐高温陶纤棉塞实,确保堵头不移位。

(2)进口管箱鼓包部位装一表面温度计,数据引到控制室在线监测;操作工定时用红外线测温仪检测鼓包处温度,并记录。

(3)进口管箱上面装一根喷淋水管,根据设计要求,管箱壁表面温度一旦超过150℃,喷水降温。

2.3 焦炉气压缩机跳车,转化炉超温

2.3.1 转化炉两次超温情况

2008年6月21日13:42,焦炉气压缩机跳车后,转化炉的温度点TI60608(触媒层最上端)显示最高温度为1393℃;2008年7月29日17:37,焦炉气压缩机跳车后,TI60608点显示最高温度为1387℃。此后,TI60608点测温计显示温度波动较大,怀疑烧坏。

2.3.2 超温原因

(1)两次超温都是因为焦炉气压缩机全部跳车,转化切氧不及时所致。

(2)前期出现过焦炉气流量计FR60611突然显示为零,转化及时切氧停车,事后知道是流量计显示错误,压缩机并没有停车。这两次焦炉气压缩机跳车,流量计FR60611均显示下降,但操作工打电话询问后才切除氧气,以致转化炉超温。

2.3.3 处理措施

(1)将焦炉气压缩机的运行状态显示在转化操作画面上,转化操作工能随时观察焦炉气压缩机的运行情况。

(2)增加焦炉气压缩机全部停车时,进转化炉氧气切断阀HS60602自动关闭及氧气放空阀HS60603自动打开的联锁。此后,焦炉气压缩机跳车,未再出现过转化炉超温现象。

2.4 转化炉的金属烧嘴法兰处着火

2.4.1 当时的情况

2009年11月23日4:10,转化炉床层温度大幅下降,测温点TI60608三分钟内由1021℃降到934℃,且呈持续下降的趋势,现场发现转化炉顶部有大量蒸汽,其他均显示正常,怀疑氧气管道泄漏,操作人员作紧急停车处理。随后,转化切氧,接着听到爆鸣声,看到转化炉顶部着火。

事后确认,着火部位是金属烧嘴与氧气管道连接的法兰处,并发现如下问题。

(1)金属烧嘴本体及氧气管道上的法兰烧毁,一个连接螺栓烧断。

(2)金属烧嘴中间管内部组织有过烧现象,局部组织奥氏体晶粒粗大。

2.4.2 着火原因

(1)金属烧嘴与氧气管道连接的法兰泄漏,突然切氧后,转化炉内的高温气体顺着金属烧嘴倒流,从法兰处喷出着火。

(2)因检修,氧气管道于11月初安装,该处法兰的螺栓紧固力可能不够。

(3)2009年11月11日至22日,12d的时间内,因种种原因,转化系统停车6次,系统频繁地泄压升压,导致该法兰的垫片密封性变差及螺栓松动,气体泄漏。

(4)此法兰处的监控摄像头损坏,氧气轻微泄漏时,没有及时发现,可能长时间泄漏导致垫片损坏。

(5)处理不当。怀疑氧气泄漏后,若氧压机由打氧气直接改为打氮气,然后转化系统再泄压、切焦炉气,逐步停车,则不会发生着火;紧急停车切氧后,空分至转化的氧气管道内的氧气没有置换,氧压机打氮气灭火,短时间内,氧气与煤气在该法兰处混合喷出着火,温度较高,将法兰及螺栓烧坏。

2.4.3 处理措施

(1)停车后更换备用金属烧嘴,损坏的金属烧嘴送厂家维修。

(2)利用停车机会检查各处垫片使用情况,并紧固法兰螺栓,减少泄漏现象。

(3)维修好各处监控摄像头,便于及时发现问题。

(4)加强全厂生产管理,减少停车次数。

(5)加强职工培训学习,探讨各种事故发生后的应急处理预案。

2.5 预热炉的焦炉气盘管出口管箱法兰处着火

2.5.1 当时的情况

2010年4月7日2:52,生产满负荷运行中,预热炉的焦炉气盘管出口管箱法兰处突然着火,转化作紧急停车处理。事后检查,该法兰的垫片损坏,法兰完好。

该法兰的密封面型式为凸面(RF),密封垫片为缠绕垫,型号为D450-1102323。

2.5.2 着火原因

(1)当时,预热炉的焦炉气出口温度为636℃,法兰泄漏,煤气喷出后着火。

(2)该法兰的垫片是2008年检修时更换的,使用时间较长,加之系统多次停车、开车,为防止螺栓松动,多次进行紧固,垫片密封效果变差。

(3)甲醇系统近期为满负荷生产,二合一压缩机因蒸汽压力下降多次掉转速,造成转化系统偶有超压现象。

(4)根据标准 HG/T60610-2009,该金属缠绕垫的最高使用温度为650℃。实际上,预热炉的焦炉气出口温度,正常生产时控制在630~660℃之间,投氧时达到660~670℃,超出其使用温度范围,加剧了该垫片的损坏。

2.5.3 处理措施

(1)停车后更换垫片。

(2)将预热炉的焦炉气出口温度下调,正常生产时控制在500~530℃,投氧时控制在650~660℃,并尽量缩短持续时间,减少对垫片的损害。

2.6 预热炉的蒸汽盘管爆裂

2.6.1 当时的情况

2010年5月14日10:00,甲醇生产稳定运行中,预热炉蒸汽盘管突然爆裂。事后检查,爆裂的位置在蒸汽盘管的最上层,中间一圈的进汽口弯头的焊缝部位,裂缝沿管环向开裂,开裂长度约为三分之二周长,裂缝呈 “V”字型,最大宽度在管的上方,约有5mm,并发现中间一圈的盘管向下塌陷,炉管间的支撑件有一些掉落。

2.6.2 爆裂原因

(1)蒸汽盘管上下两炉管之间的支撑件与炉管都是点焊固定,整个盘管用托架悬挂在顶部固定件上。当上下两炉管膨胀量不一致时,易导致炉管之间的支撑件与炉管脱焊而掉落,炉管则因长期受热变形塌陷。

(2)焊接质量有缺陷。对蒸汽盘管进汽口弯头处的焊缝按《承压设备无损检测》标准(JB/T4730-2005)进行100%射线探伤检测。探伤结果显示,有超出标准的气孔、夹渣和未焊透等缺陷,评定等级为4级,未达到《管式炉安装工程施工及验收规范》(SH/T3506-2007)中第7.3.5条之规定,炉管对接焊缝射线检测时,合格等级不得低于Ⅱ级的要求。

(3)甲醇系统开车初期,系统频繁开停车,预热炉频繁升温和降温,炉管则频繁热胀冷缩,容易导致支撑件与炉管的焊点脱焊,支撑件掉落。

(4)正常生产时,预热炉蒸汽盘管的出口蒸汽温度接近400℃,炉管内蒸汽压力约为2.4MPa,加热蒸汽盘管的烟气温度接近500℃。炉管长期经高温作用,其热强性会显著降低,支撑件掉落后,容易变形塌陷。

2.6.3 处理措施

(1)对处理的破口和附近管材进行超声波检测,防止管材出现裂纹、凹陷等缺陷。焊接后,对焊缝进行100%无损探伤检测,达到Ⅱ级合格。

(2)掉落支撑件的位置用合适的条形板支撑炉管,条形板焊接在悬挂蒸汽盘管的拉板上,条形板的材质与拉板的材质一样。

(3)加强操作人员的业务培训,避免生产系统频繁地开停车,有效减少炉管热胀冷缩的次数。

(4)严格控制工艺指标,确保蒸汽盘管的出口蒸汽温度不超设计温度400℃。

3 总 结

转化系统是焦炉气制甲醇装置的关键工序,若运行不正常,将影响整个甲醇装置的生产。通过处理试车及运行中出现的问题,逐步解决了影响转化运行的瓶颈问题,为甲醇装置的稳定生产创造了条件。

[1]祝立群,叶卫东,万家瑰.三种炉管材质在长期高温下的组织探伤研究[J].材料研究与应用,2011,21(4):287~290.

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