锅炉一次风机轴向振动原因分析及改进措施

2012-06-15 01:10钱云山郭天武胡政
湖南电力 2012年5期
关键词:外圈底座主轴

钱云山,郭天武,胡政

(1.神头第二发电厂,山西 朔州 0360111 2.山西大唐国际霍家发电厂,山西 长治 046000)

神头第二发电厂锅炉制粉系统#22一次风机型号为1854B/1476,风量143.48 m3/s,介质温度50℃,全压力19 415 Pa,转速1 480 r/min。结构为单吸离心式风机,主轴被装在风机外部的2个轴承体双侧支承,轴承均为双向滚柱轴承,轴承的轴向固定方式为单支点双向固定。为提高风机的稳定性,将轴承箱底座由原来的柔性支承改为刚性支承,主轴轴向膨胀由支承轴承在轴承箱内轴向位移补偿。改造后风机的其它参数都比较理想,但轴向振动一直偏大,造成多次停运检修。通过进一步查找振动原因,进行技术改进,风机的振动得以降低,提高了设备可靠性。

1 存在的问题

经过对风机运行参数1年的跟踪发现,正常运行时,风机的轴向振动为80~100 μm,接近标准的上限值,每当昼夜温差超过13℃时,风机轴向振动增大,难以维持运行,特别是春季、秋季昼夜温差大,入口介质温差相应增大,产生轴承箱轴向周期振动,支承轴承箱振动最大幅值317 μm,止推轴承箱振动最大幅值80 μm。数次因振动大停运检修,严重威胁机组的安全经济运行。

2 轴向振动的原因分析

2.1 主轴膨胀的影响

风机轴承箱轴向振动受介质温度影响显著,介质入口温度达到27℃,且日温差大于13℃时,轴向即产生周期振动〔1〕,如图1。

图1 轴承箱振动与介质温度关系曲线

温度对振动的影响究其根源还是主轴的膨胀问题。风机主轴两轴承之间的轴长4089 mm,根据文献〔2〕提出的计算方法,轴的热伸长值l可按下式计算:

式中l为热伸长值 (mm);t为轴周围介质最高温度 (℃);L为轴承之间的轴长度 (m)。

以日介质入口最高温度27℃,最低温度14℃计算,热伸长值分别为3.78 mm,3.14 mm时,膨胀差为0.64 mm。按照正常情况,介质温度变化时,支承轴承外圈在轴承箱内的轴向位置相应地发生变化,以适应主轴的膨胀。但从图1可以看出,轴向振动是随环境温度的变化而变化,可以判断支承轴承外圈不能自由游动来补偿主轴的热膨胀(或收缩),阻碍了主轴的正常膨胀。热应力使主轴产生临时性弓形弯曲〔3〕,引发轴向振动。

2.2 轴承间隙的影响

依据制造厂提供的设备技术文件的规定,轴承外圈与轴承箱之间径向间隙为Φ1500+0.02,止推轴承轴向无间隙,支承轴承轴向收缩侧有3 mm间隙,膨胀侧自由延伸,无限位。由于支承轴承径向有预紧力,影响其作为游动支承的正常轴向位移,阻碍了轴的膨胀,热应力增大,产生异常振动响应。

2.3 底座变形的影响

原一次风机转子组结构如图2,支承轴承箱底座为A3钢焊接件,外形尺寸为l=500 mm,h=1 185 mm,受材质及几何高度影响,底座动刚度差,在较小的扰动力作用下,即可产生较大的轴向振动。

图2 改造前转子组结构图

表1为支承轴承箱安装数据与产生周期振动后停机测量数据对比,底座变形,致使轴承不对中,对转子不平衡响应明显,引发轴向振动。主轴水平度较安装时偏差增大,致使轴系角度不对中,产生附加的轴向力,引起转子的轴向振动。

表1 支承轴承箱安装与检修后数据对比

2.4 支承系统的影响

经检查,支承轴承箱底座基础台板固定方式不合理,台板宽度600 mm,垫铁长度应为620 mm,实际垫铁长120 mm,不符合SDJ 245—1988《电力建设施工及验收技术规范》的规定。左前侧地脚螺栓连接刚度不足,底盘松动,在外力和温升作用下产生间隙,造成机械阻抗偏低,在极小的不对中状态下就会导致支承系统产生很大的振动。

4 改进措施

4.1 调整支承轴承外圈与轴承箱之间间隙

支承轴承外圈取保证有间隙的配合〔4-5〕。综合考虑过大的径向间隙对轴承支承刚度、载荷区内的滚动体数的影响,及可能造成跑外圈的后果,调整径向间隙为Φ150-0.04-0.02;轴向收缩间隙为3 mm,膨胀间隙自由延伸。使外圈能够在轴承箱内随主轴热伸长量的变化自由游动。

4.2 将钢结构底座改为铸铁底座

将支承轴承箱底座由A3钢焊接件改为HT250铸铁底座,底座的几何高度由1 185 mm降为345 mm,几何形状由梯形改为菱形,与基础通过5条M36×800 mm地脚螺栓联接,由10组垫铁支承并调整底座位置。以增加底座的减振性能和增强底座抵抗轴向变形能力,如图3。

图3 改造后转子组结构图

3.3 支承轴承箱基础改造

去除后轴承座以下全部混凝土基础及底盘,引出轴承箱基础尺寸线,基础尺寸线外沿每隔15 cm钻Φ20孔至作业面下50 cm处,植筋、配筋到设计标高。钢筋与入口风箱基础钢筋有效连接,作业面清理干净,使新旧混凝土结合可靠。重新浇灌混凝土,降低支承轴承箱底座高度,减少底座的轴向变形,增强了基础的刚度。

4 改造后效果

实施技术改造后,锅炉#22一次风机支承轴承箱轴向振动明显下降,振动幅值最大25 μm,且不受介质温度影响。机组已连续运行150天,检修维护工作量相应减少,为机组的正常运行提供了可靠保证。

5 结论

支承轴承外圈采用较松的过渡配合,通过降低其底座高度,提高连接刚度,可以有效地控制刚性支承系统刚度不足引发的轴向振动,以上改进措施已在神头第二发电厂#21一次风机上得以成功应用。

〔1〕陈大禧,朱铁光.大型回转机械诊断现场实用技术〔M〕.北京:机械工业出版社,2002.

〔2〕SDJ 245—1988,电力建设施工及验收技术规范 (锅炉机组篇)〔S〕.

〔3〕陈大禧,朱铁光.大型回转机械诊断现场实用技术〔M〕.北京:机械工业出版社,2002.103-106.

〔4〕杨可桢,程光蕴.机械设计基础〔M〕.北京:高等教育出版社,1988.

〔5〕SKF轴承与轴、轴承箱常用配合公差〔EB/OL〕.http://www.skf.com.tw/page05.htm,2004-03-17.

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