清洁型焦炉自动调节技术

2012-09-11 02:48田晓兰
山西化工 2012年6期
关键词:炼焦炉体风门

田晓兰

(山西省化工设计院,山西 太原 030001)

1 清洁型焦炉控制手段的现状

清洁型焦炉从2000年投入使用至今,虽经过了多次的改道、升级,但改造与升级仅限于焦炉炉体、集气管等部分,控制手段并没有发生根本性的改变。焦炉最终的控制参数是焦炉各部分的温度,焦炉炭化室和四联拱的温度最终决定了焦炭的结焦时间(在相同配合煤的情况下)。清洁型焦炉炼焦热源来自于炼焦过程中挥发出的煤气、焦油、苯等物质在炉内的燃烧,相应部位配入空气的多少控制着焦炉内可燃成分的燃烧情况,同时决定着焦炉各部分的温度。而焦炉各部分的进风量与进风时间是由焦炉上的进风门控制的。近几年设计的焦炉,仍然采用手动控制的一次、二次风门,烟道和集气管上采用的闸板、阀门也仅仅是由手动改为电动,并没有实现自动、联动控制。一次风门虽然采用上翻式、推拉式、旋转式3种不同形式,但还需要调火工手动调节。二次风门采用了上翻式、推拉式,也还仍然是手动控制。烟道和集气管上的电动阀门或闸板只能对全炉的吸力整体调节,不能实现单孔控制,从而把焦炉限制在了一个较低的控制水平上。目前,各焦化企业使用的PLC、DCS等系统,在炼焦工段中只能起到自动检测的作用,无法实现自动控制。

2 传统控制手段的缺陷

1)一次风门:一次风门设置在炉顶,一般采用翻板式,操作工人在结焦的不同时期调节翻板开度。

2)二次风门:四联拱下部二次进风口为推拉式,操作工人在结焦的不同时期调节风门开度。

3)上升管:上升管调节主要为插板砖。耐火砖为脆性材料,很难用机械结构连接和控制。

4)集气管和烟道:集气支管的调节主要为闸板阀。集气管内部的高温对阀门芯体材料的选用提出了很高的要求,并对阀门能否长期使用提出了挑战。

集气总管及烟道部位采用的调节手段主要为插板阀。插板阀比较笨重,尤其是与烟道及管道连接部分不易密封,影响阀门的使用寿命,降低烟气温度,从而影响发电。

以上几种调节手段,开度的控制只能由调火工目测,并对照自动仪表检测结果进行调整,这需要长期实践经验的积累。而且,一旦配煤发生改变,又需要一定时间的摸索,无法实现准确的可重复操作。这就意味着,焦炉控制手段还停留在手动控制阶段,没有实现自动控制。随着环保、节能、生产管理等要求的提高,通过手动控制已无法实现更高的目标。

3 自动控制的难点

与传统机焦炉不同,QRD清洁型焦炉的加热方式是直接加热。也就是说,炼焦过程中挥发出来的可燃成分必须在炉内完全燃烧。由于炼焦过程中可燃成分的挥发是无法人为控制的,因此不能像机焦一样通过控制加热用的煤气来准确控制炉体的温度。

要控制可燃成分的燃烧,只能靠控制配入炉内助燃的空气量及配入时间来调节。配入空气量应该保证可燃成分完全燃烧,同时不能因配入过多的冷空气而使废气温度降低,否则会影响后续的发电效率。所以,配入的空气量不易做到准确。配入空气的时间和入口也很关键,把握不好会造成炉体部分区域温度过高,使炉体损坏。

要控制首先要检测,而高温段测量仪表既昂贵又易损。目前,采用的高温测温仪表为铂铑合金,外部有金刚砂的保护壳。该测温仪表虽然耐高温,但当在水平安装时会因重力和高温的共同作用而使仪表变形损坏。

局部高温难以预测与控制。炉内可燃成分燃烧时流体做湍流运动,配风只能在固定的配风口配入,很难做到混合均匀,易造成焦炉某点局部燃烧过于猛烈而产生局部高温。一旦耐火材料不能承受湍流和高温的共同作用,就会造成炉体损坏。

高温流通通道的密封问题。集气管、烟道、炉体内部都为高温区域,在此区域的耐火材料存在膨胀问题,故需设置多处膨胀缝。膨胀缝密封一般采用不定形耐火材料,如耐火纤维板、纤维棉、纤维绳等。这就意味着,此处不可能完全密封,可能存在局部漏气。而一旦发生漏气,就会与残留的可燃成分发生混合燃烧,造成局部高温。严重时,使炉体损坏。

高温控制点的材质选用。高温段控制需要采用非金属材料,此种材料因脆性或不定形而不易做成坚固的控制体。即使做成板状加筋等形式,也容易在长期使用中损坏。一旦发生损坏,则不易维修。

4 自动控制的可行性与实现

4.1 自动调节的可行性分析

要想准确地控制焦炉各部分的温度,必须对焦炉各部分的燃烧情况加以控制。如果能准确地掌握各时间段内配合煤挥发物质的产量和组成,就有可能通过配入合适的空气实现焦炉的稳定操作。可先从配合煤炼焦过程中产生的可燃成分入手,绘制出配合煤的挥发分随时间的变化曲线,参照此曲线,绘制出配风曲线,并对此曲线进行实践验证。校正后,再应用到实践中。

4.2 自动调节手段的实现

4.2.1 自动调节阀门的应用及低温段调节理念

一次风门可以采用电动阀门。炉顶的一次风门开口高出炉顶150 mm~200 mm,是冷态区域(即低温段控制),现有的自动阀门完全可以满足自动调节的要求。也可以把炉顶各风门用管道连接起来,用统一的阀门实现调节。

二次风门在四联拱下部,也可以采用类似的手段实现自动调节。例如,可以改变目前二次风门入口的方形为圆形,加装铸铁管道,引出炉体外部,在冷段用阀门进行自动调节。

一次、二次风门的调节必须做好挥发可燃成分与空气的合理调配,使可燃成分在炉内完全燃烧。但也不能过多地配入冷空气,否则会影响废气的温度,进而影响发电。

此外,尽量通过砌筑、放置调节砖使整炉吸力均匀,并在废气换热后的冷段用风机控制吸力,以达到低温控制的目的。自动调节阀门如图1所示。

图1 自动调节阀门

4.2.2 高温段检测与控制

高温段也需设置一些调节手段。但高温段调节只用于开工或煤种有重大变化的情况,正常生产时尽量不使用高温段调节。因此,要求使用质量更高、稳定性更好的高温阀门,以保证炉体系统压力的稳定,从而保证低温段调节手段的灵敏性和可重复性。

炼焦挥发物具有不可控制性,要达到精确的控制,需要相当稳定的热源。所以,我们在设计焦炉时采用了一些改进措施,使不同结焦时间的单孔焦炉可以相互利用多余的可燃成分,实现焦炉的稳定操作。

5 技术发展与展望

1)完善清洁型焦炉理论计算与控制体系

目前,山西省化工设计院正在与天津大学合作进行QRD清洁型焦炉仿真模拟研究,通过应用软件(ANSYS)建立炉体三维仿真模型,对炉体的热力学及流体动力学进行分析,总结出各种不同情况下炉体内的燃烧情况、温度场分布、压力场分布等数据。以此为理论依据,绘制相应的配风曲线,作为焦炉配风调节的基准。不久之后,我院设计的江西东乡QRD焦炉即将装煤出焦。届时,我们将基于这种最新炉型进行配风实验,总结出一套合理的配方方案。

2)改热态调节为冷态调节

将调节手段都设置在冷态条件下,即在一次、二次风门处设置调节阀,对焦炉进行调节。以配风曲线为基准,焦炉各部分温度为检测值,用自动阀门进行精确调节。如在热段的上升管处可以采用调节砖,集气支管处用电动阀门,烟道(或集气总管)处也使用电动阀门。但热态调节手段只在煤种或操作情况有重大调整时使用,正常生产时维持不变。这样既能保证焦炉操作的稳定性,又能保证冷态调节的灵敏性与精确性。

预计的控制逻辑图如图2。

图2 控制辑逻图

3)在实现焦炉配风的精确控制下,可以考虑焦炉配风的预热,通过焦炉炉底散热孔散出的热量加热入炉空气。既可以节能,又能提高废气发电量。

[1]姚昭章.炼焦学[M].北京:冶金工业出版社,2004.

[2]王树青.先进控制技术及应用[M].北京:化学工业出版社,2001.

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