省煤器改造对燃烧运行的经济性分析*

2012-09-20 06:36任联翔
湖州师范学院学报 2012年1期
关键词:热汽省煤器煤种

陈 曙,任联翔

(华能长兴电厂,浙江 长兴313100)

0 引言

为了扩大锅炉煤种适应性,同时兼顾低负荷稳燃,使锅炉运行安全、经济,该厂在大修时省煤器受热面进行改造,并委托浙江大学热能工程研究所对该炉进行试验和相关热力计算.用试验实际参数来修正热力计算的各参数,然后保持各传热系数不变,改变要改造的受热面面积,从而得出改造后的参数.

1 锅炉概况

锅炉主蒸汽采用一、二级喷水减温,再热汽温的控制以烟气旁路挡板为主要调节手段,而以高、低二段再热器之间的微量喷水装置作为细调.旁路烟气挡板布置在旁路省煤器后450℃烟温区,挡板关闭时与水平成45度交角,分上下两排布置,共20块.

锅炉主要设计参数见表1.锅炉设计煤种和校核煤种见表2.锅炉尾部受热面设计参数见表3.

1.1 存在的主要问题分析

(1)空预器入口烟温偏高.空预器入口设计烟气温度为381℃,但实际运行中,这个温度一般偏高,根据试验测量,空预器进口烟温为398℃,从而使排烟温度升高.

(2)试验时空预器已有部分堵塞,实际传热面积减少导致排烟温度升高.

表1 锅炉主要设计参数

表2 锅炉设计煤种和校核煤种

表3 锅炉尾部受热面设计参数

2 热态试验结果及分析

2.1 锅炉运行参数及分析

#5炉燃烧70%准混煤(常用煤),在不同制粉系统满负荷运行工况下的各主要参数如下:

(1)主汽温度为535.8~540.6℃,一、二级减温水量共为20.2~27.1t/h.(2)再热汽温度为540.7~542.5℃,再热汽减温水量为2.9~7.3t/h.(3)给水温度为245℃,旁省出口水温为293~296℃.(4)热风温度为344~350℃、排烟温度为161~168℃.

2.2 旁路烟道挡板开关试验

由试验知,旁路烟道挡板从全关到全开后,对锅炉参数影响不大,这表明旁路烟道挡板在全关时可能漏烟量较大.如在一级减温水和二级减温水基本不变的情况下,过热汽温只下降了约1~2℃.旁路烟道挡板全开后对再热汽温有所影响,在保持再热汽温基本不变的情况下,微喷减温水量从5.8t/h降低到2.5t/h(大约相当降低再热汽温10℃).另外,旁路烟道挡板打开后,也影响了排烟温度、热风温度和省煤器出口温度,分别上升了1.95℃、5℃和1.5℃.

2.3 吹灰试验

从试验数据可知,吹灰后炉膛出口烟气温度有所下降,导致对流后烟气温度下降16~17℃,同时排烟温度也下降1℃.吹灰后主汽温度下降3.3℃,同时一级减温水下降5.6t/h,二级减温水下降8.8t/h(估算总的降低主汽温26℃左右).在再热汽温度基本不变的情况下,微喷减温水下降5.9t/h(估算降低再热汽温16℃左右).下降的幅度较大,这也说明燃烧试验煤种(70%准混煤)时炉膛结渣、灰较严重.

从大量的试验数据分析,可以得出如下的结论:

(1)#5炉的主汽温度是比较高的(535.8~540.6℃),平时运行时减温水用量较大(20.2~27.1t/h),并要经常进行炉膛吹灰以降低主汽温度.

(2)#5炉试验时虽然旁路烟道挡板显示处于全关位置,实际上漏烟量相当大,这样的条件下再热汽温度为540.7~542.5℃,再热汽减温水量为2.9~7.3t/h.说明再热汽温是不低的.

(3)炉膛吹灰使主汽温度下降约26℃,再热汽温度降低约16℃.

3 #5炉尾部受热面改造方案

3.1 改造计算

根据浙江大学的《尾部受热面改造可行性研究及改造方案和热力计算书》列出原始状态(冷风温度30℃)、增加主省908m2、增加主省600m2和增加主省908m2,冷风温度5℃等各个条件的计算结果.最低的排烟温度和热风温度出现在增加主省908m2.这样不仅降低了排烟温度,提高了锅炉效率,同时还降低了热风温度,有利于减轻喷嘴带火现象;降低了主汽温,可减少减温水用量.

3.2 选型

为充分考虑 #5炉改造空间,达到降低排烟损失和燃烧需要的热风温度的最佳值,专业提出了#5炉主省煤器改造按蝶(H)形管方案,采用蝶(H)形管方案可降低主省后烟温至355℃,同时满足热风温度大于317℃,降低排烟温度15℃.

3.3 改造效益

经过计算,如果改造主省,则排烟温度下降11℃,可提高锅炉效率约0.5%以上.锅炉的煤耗量从58.3t/h降低到57.8t/h,按锅炉一年运行7000小时估算,一年可节约燃料3500吨,按每吨煤400元计算,改造后每年可节约近140万元,在经济上具有积极的作用.

3.4 改造后对锅炉参数的影响和调控

3.4.1 对主汽温度的影响

由于主省煤器增加受热面而会使旁路省煤器提高出口水温6℃,从而使主汽温度降低6℃左右.经计算,改造后主汽温度仍能保持设计值(540℃),或可降低减温水量5t/h左右.另外,对流吹灰对主汽温度的调节幅度有25℃左右.因此,即使改造后主汽温度降低10℃,锅炉仍有足够的调节能力.

3.4.2 对再热汽温度的影响

计算表明,主省改造后对再热汽温度影响很小(减少减温水1.3t/h).而炉膛吹灰则对再热汽温的调节幅度有16℃的范围.

3.4.3 对旁路省煤器出口水温的影响

省煤器出口水温主要受水沸腾的限制,计算表明,改造后旁路省煤器出口水温最高为300℃.据查表得水的压力和饱和温度关系如表4,根据一般要求,省煤器出口水温应低于饱和温度一定范围以保证水不会沸腾.按压力15.0Mpa计算,水的饱和温度为342.2℃,仍比较安全.

表4 给水的压力和饱和温度关系

3.4.4 改造对热风温度的影响

热风温度的高低,主要和锅炉燃烧的煤种、送粉方式以及制粉系统干燥出力相关.目前#5炉满负荷时热风温度为350℃,而华能长兴电厂主要燃用优质烟煤,采用热风送粉方式,因此这样的温度已足够.根据经验,燃烧准混或大友#2煤种,热风温度在300℃以上是没有问题的.

3.5 设备受位置、空间的限制和安全性

锅炉尾部受热面改造,不仅受工质参数的限制,也受到各级受热面的布置空间的限制.#5在主省增加908m2受热面,有相应的空间可以安装,施工工期较短,改造相对比较经济.

3.6 受热面改造后对锅炉水循环的影响

参照林宗虎编写的《锅内过程》第118页对某台400/140自然循环锅炉水循环计算示例进行估算,表5为省煤器出口水温提高10℃的前后的主要数据对比.可见,省煤器出口水温提高,由于进入下降管锅水欠焓减少,将使起沸点高度降低,工作点左移,循环倍率下降,但通过表5计算表明,即使省煤器出口水温上升10℃,对循环回路工作点及循环倍率的影响也很小,故对锅炉水循环的可靠性影响不大.

表5 省煤器出口水温提高10℃前后主要数据对比

4 结论和建议

(1)为了降低锅炉的排烟温度,安全、可靠的措施是在主省煤器增加适当的受热面,这样工质的参数变化比较小,需要增加的受热面相对较少,设备在空间位置容易布置.

(2)计算表明,#5炉在主省煤器增加908m2受热面后,可降低空预器入口烟温32℃,从而降低排烟温度11℃(为154℃).

(3)#5炉主省受热面改造后,主、再热汽温度仍能保持正常设计参数,旁路省煤器出口温度和热风温度都在正常范围.

(4)改造主省后,排烟温度下降11℃,可提高锅炉效率约0.5%以上,每年可节约近140万元燃料费用,在经济上具有积极的作用.

(5)在锅炉尾部受热面改造的同时,一定要检修好旁路省煤器烟道挡板,以便有调节手段.

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