刮板捞渣机浸水轮故障原因分析及对策

2012-10-26 07:18王颖季广辉刘伟
中国科技信息 2012年11期
关键词:导轮轮轴油封

王颖 季广辉 刘伟

1.北方设计研究院,河北 石家庄 051000;2.神华河北国华定洲发电有限责任公司,河北 定州 073000 3.华北电力大学,北京 102206

刮板捞渣机浸水轮故障原因分析及对策

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1.北方设计研究院,河北 石家庄 051000;2.神华河北国华定洲发电有限责任公司,河北 定州 073000 3.华北电力大学,北京 102206

通过具体实例对捞渣机浸水轮故障原因进行了深入的分析和研究,找出了浸水轮故障的根本原因,提出了捞渣机浸水轮故障解决方法,通过浸水轮国产化改造取得良好效果,提高设备安全运行可靠性,降低维护成本,是同类型设备改造的成功实践。

捞渣机;浸水轮;故障;改造

1 概述

神华河北国华定洲发电有限责任公司(以下称定电公司)一期工程2×600MW亚临界燃煤机组于2004年投入商业运营。在装捞渣机由德国Technip设计,山西电力设备厂组装的SSC液压驱动浸入式刮板捞渣机,捞渣机用于锅炉除渣,是火电厂重要辅机,输送及导向系统是HEKO配套生产。导向系统由驱动轮、导向轮、浸水轮和张紧轮组成。每台炉配1台捞渣机,由于单体运行作为重要辅机如果捞渣机故障,连续停运8小时,将造成机组停运。浸水轮故障时,捞渣机链条和浸水轮处于滑动摩擦状态下运行,对捞渣机链条磨损加剧,同时给机组安全稳定运行带来重大隐患。机组运行期间更换浸水轮需要在破坏机组水封的情况下才能进行,捞渣机水封破坏是锅炉运行中的一种极恶劣工况,会导致大量冷风从炉底进入炉膛抬高火焰中心,严重时会导致受热面大面积超温,尤其是再热器极易超温,同时易造成炉膛反正压,对检修人员人身安全形成严重威胁,系统处于不稳定状态,容易出现负压波动造成机组停运。自2004年投运至今,一期两台捞渣机共更换8套HEKO浸水轮,严重影响机组安全稳定运行。

2 原因分析

捞渣机浸水轮故障主要表现形式有:导轮异音、轴转动、导轮停止转动、加油孔滴水、导轮磨损等。

浸水轮(见图1)为悬臂结构、轴承内置,采用短轴安装到槽体侧壁,轴承采用双列圆锥滚子轴承,轴封采用双层骨架油封,依靠内部润滑油的压力保证轴承不会进水,但由于工作环境恶劣长期浸泡在60℃的渣水中工作,油封老化磨损密封破坏,渣水进入轴承室内造成润滑脂乳化失效、轴承损坏、卡涩致使浸水轮无法转动(见图2)。浸水轮轴承锁母松动,锁紧板齿牙出现断裂,造成浸水轮轴运行期间转动,与后部端盖接触卡死,造成导轮无法转动。炉膛内有检修或施工中间遗留的施工工具或杂物,如脚手架、杆、钢筋等或运行期间掉落大焦块卡住浸水轮,造成导轮故障。

针对导轮轴承锁母松动,结合生产实际完善捞渣机浸水轮检修工艺,明确现场作业标准,对检修关键点进行全过程跟踪确保检修质量。加强备件管理,在备件验收及使用前对备件进行彻底解体、回装,确保备件质量。将新导轮轴锁母已改为双锁母以提高运行可靠性。

运行期间发生导轮卡涩,可采用捞渣机链条反转的办法去除(但一般不允许链条反转超过150mm,由于反转距离过长,极有可能使捞渣机上槽浸水轮与链条脱轨而把故障扩大),被卡住的焦块等经反转后再正转一般能消除。如果卡塞物是金属物,就可能需停炉才能处理,因此在捞渣机投运前,应仔细检查及清理捞渣机槽体及上部炉膛内可能遗留的各种金属物,如架子管、扣件、钢筋、铁丝等,这点对保证捞渣机投运后的安全运行非常重要。

因此解决浸水轮故障关键在于解决浸水轮轴承密封问题,对浸水轮进行国产化改造。

图1 捞渣机浸水轮结构图

图2 损坏的浸水轮

3 解决方案

3.1 质量目标

(1) 改造后导轮尺寸符合图纸要求,保证现场的安装。

(2) 改造后轮体应采用铬镍合金钢淬火处理,表面硬度达HRC50以上。

(3) 油封接触的导轮轴表面必须经过热处理,硬度应达到HRC50以上,保证导轮轴的耐磨性。

(4) 改造后保证轮与轴同步运转,与链条啮合良好。

(5) 改造后导轮在检修期内不发生油封进水、轴承损坏现象。

(6) 改造后导轮转动灵活、轴承无异音,轴承温度正常。

3.2 改造方案

针对定电公司捞渣机实际运行状况,对捞渣机浸水轮进行国产化改造(见图3):

(1) 将导轮改为分体热装式组合结构,导轮轮体采用铸钢,与链条、刮板接触的轮缘采用铬镍合金钢淬火处理,表面硬度达HRC50以上。

(2) 与渣水接触端依次采用多槽迷宫+格莱圈+油封的密封型式,与格莱圈及油封接触的导轮轴表面经热处理,硬度达HRC50以上,耐磨性提高。

(3) 为减小导轮轴对密封件的损伤,与格莱圈及油封接触的导轮轴表面需经过磨削加工,以降低轴表面的粗糙度。

(4) 轮体与轴之间采用平键联结型式,使轮、轴同时转动。捞渣机运行时通过观察孔,可观察内导轮是否运转,及时发现并排出故障。

(5) 在靠近渣水的轴承腔端设置二道密封圈,两道密封圈之间设置集水腔、引流孔,引流孔外接导流水管,从捞渣机槽内渗入的少量渣水(或轴封水)经导流管流出,避免渣水接触轴承腔侧的轴与油封相对转动部位,从而延长密封圈的使用寿命,保证轴承的有效润滑。

(6) 轴承外置于轴承座体内,加注润滑脂路径短、内阻小。油杯采用大容量旋压式结构,轴承腔设置排气孔,确保置换旧润滑脂、补充新润滑脂等快捷、简便。

(7) 导轮轴座设两套轴承,轴承跨距不小于200mm,均采用质量可靠的SKF轴承。

图3 改造后的浸水轮

3.3 方案实施

利用机组检修机会对1、2号炉捞渣机在装的8套浸水轮进行改造:

(1) 拆除原有捞渣机浸水轮。

(2) 核实新轴承外置浸水轮固定盘与机壳法兰尺寸。

(3) 对新浸水轮进行解体检查,确认浸水轮尺寸合格以后添加润滑脂及密封脂并进行安装。

(4) 更换浸水轮固定盘结合面密封。

(5) 捞渣机整体试运。

(6) 运行开始三天,每天加注一次密封脂,以后每周加一次,轴承润滑脂每周加一次。

4 改造效果

定电公司捞渣机浸水轮国产化改造实施后,严格执行定期工作标准,每周对浸水轮透水腔充满NS01浸水轮密封专用脂,对轴承腔添加SKF锂基润滑脂,浸水轮运行状况良好,成功解决了捞渣机浸水轮故障问题。

费用分析

捞渣机浸水轮费用对比:(单位:万元)

捞渣机浸水轮国产化改造节约费用40.4万元,大幅降低维护成本。

5 结语

通过捞渣机浸水轮国产化改造,成功解决了捞渣机浸水轮故障问题,提高设备安全运行可靠性,为机组长周期稳定运行奠定了坚实的基础,同时大幅降低维护成本,是同类型设备改造的成功实践。

[1]范勇斌等.刮板捞渣机的使用及维护.河北电力技术,2006年03期

[2]导轮安装使用说明书 青岛达能环保设备有限公司,2010.

王颖(1982-),女,河北保定人,大学学历,北方设计研究院热能电力所,工程师;

季广辉:(1983年-),男,河北保定人,华北电力大学能源动力与机械工程学院工程硕士在读,现为神华河北国华定洲发电有限责任公司安全技术部点检工程师;

刘伟:(1973年-),男,现为神华河北国华定洲发电有限责任公司安全技术部点检工程师。

10.3969/j.issn.1001-8972.2012.11.100

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