螺杆泵永磁电动机节能技术评价

2013-05-05 03:44兰云泊东北石油大学
石油石化节能 2013年7期
关键词:螺杆泵功率因数励磁

兰云泊(东北石油大学)

螺杆泵永磁电动机节能技术评价

兰云泊(东北石油大学)

TNMB稀土永磁三相同步电动机具有高效节能的优点,2010年,在油田应用螺杆泵永磁电动机42口井。通过实测,单井有功功率下降1.31kW,下降19.28个百分点;无功功率下降8.0kvar, 下 降 81.13 个 百 分 点 ; 功 率 因 数 提 高 0.39, 日 节 电 达 31.44kWh, 综 合 节 电 率21.03%。42 口井可实现年节电 47.53×104kWh,节约电费 28.26万元,投资回收期 6~8个月。

螺杆泵井 永磁电动机 节能技术

稀土永磁电动机是使用钕铁硼稀土永磁材料,采用异步起动、同步工作方式,由于转子转速与定子旋转磁场完全同步,无转差损耗,而且在电动机正常运转过程中转子不需外加励磁电流,因而无励磁损耗,不仅能在额定负载时有较高的效率和功率因数,而且在轻载时也能有较高的效率和功率因数。

1 基本结构和工作原理

稀土永磁同步电动机和普通电动机的基本结构相同,主要区别在于转子结构的不同,永磁电动机在转子导条内侧开二极镶嵌槽,镶嵌钕铁硼永磁材料作为磁极,由永磁体提供的磁通替代励磁绕组励磁,和普通电动机一样,永磁电动机定子装有三相对称的绕组,当接至三相交流电源时,流入定子绕组的三相对称电流就将在电动机的气隙内产生一个以 同步转速 no的 旋 转磁场[1]。

对于异步电动机,如图1所示,其转子导体被旋转磁场的磁力线切割时,导体内将产生感应电势。在转子回路闭合的情况下,转子导体中就有电流流过。载流导体在磁场中会受到电磁力的作用,以 n 次的转速与旋转磁场同向旋转,其中 n<no,如转子与生产机械相联,则转子受到的电磁转矩将克服负载转矩而做功,从而实现了将电能转化为机械能的过程。

永磁电动机工作原理是:当同步电动机的定子绕组通入三相交流电后,装有鼠笼导条的转子开始启动,由于其转子为永磁体,如图2所示,旋转磁场就带动永磁转子,以n次的转速与旋转磁场同向旋转 (其中 n=no)。

图1 鼠笼式电动机

图2 稀土永磁转子电动机

永磁同步电动机与异步感应电动机相比,不需要无功励磁电流,可以显著提高功率因数,减小了定子电流和定子电阻损耗,而且在稳定运行时没有转子电阻损耗,从而效率大大提高。永磁同步电动机在 25%~120%额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数,使轻载运行时的节能效果更为显著。

2 TNMB稀土永磁三相同步电动机优点

2.1高效节能

永磁同步电动机无滑差、无电励磁、转子无基波铁铜损耗。转子永磁体励磁,无需无功励磁电流,功率因数提高,无功功率减少,定子电流下降,定子铜损减少,效率提高。该种电动机的级弧系数大于异步电动机的级弧系数,当电压和定子结构一定时,该电动机平均磁感应强度比异步电动机小,铁损耗小。由于该电动机的不变损耗小,可变损耗比异步电动机慢,这样效率特性高而平,节能效 果明显[2]。

2.2体积小、质量轻

由于稀土永磁电动机比异步电动机级弧系数大,电动机在电负 A和气隙感应 Bð相同的情况下,体积和质量减少。由于稀土感应强度具有高剩磁密度、高矫顽力和高磁能的特点,该电动机有较大的气隙磁密,从而可以缩小电动机体积,另外,从热负荷角度分析,永磁电动机效率高、功率因数高、发热少, A、 Bð可适当提高,使电动机有效体 积减少, 质 量 减 轻[2]。

2.3转速与频率成正比

永磁同步电动机的转速与频率成正比,这一特点 适于转速 恒 定 和 精 确同步的 驱 动 体 系[2]。

2.4启动力矩大、过载能力强

由于稀土永磁同步转子主磁钢采用高矫顽力永磁材料,在正确地设计选择气隙、永磁体磁条、槽形的情况下,可有较大力矩。永磁同步电动机可替代比它大1~2倍功率等级的异步电动机,最大转矩 可达 3.6 倍[2]。

3 螺杆泵永磁电动机选井原则

根据电动机的性能和节能工作的需要,选择更换永磁电动机遵循以下几个原则:

◇ 线路额定电压 380V;

◇ 额定频率 50Hz;

◇ 载荷不大于 100kN;

◇电动机外型尺寸一致,便于安装更换。

根据以上原则,选择了42口螺杆泵井安装使用永磁电动机,其中电动机功率 7.5kW 的井 6 口,电动机功率 11kW 的井 25 口,电动机功率 18.5kW的 井 11 口[3,4]。

4 现场应用情况及节能效果

对42口井使用宽温综合测试仪进行测试,安装永磁电动机后,有功功率下降了 19.28%,无功功率 下 降 81.13% , 功 率 因 数 提 高 了 0.39, 日 节 电31.44kWh,系统效率上升了 6.4%,见表2。

表2 永磁电动机与普通异步电动机能耗数据对比

对于不同功率的电动机,功率越低,综合节电率越高,42口油井更换后平均达到21.04%,见表3。

表3 不同功率电动机节电情况对比

安装后,螺杆泵运转正常,电流明显下降。截至目前,永磁电动机平均运行周期 809d,最长的已达 821d,所有电动机均平稳运行,未出现异常现象。

投入:以 11kW电动机为例,更换一台永磁电动机增加投入 0.38 万元 (普 通的 11kW 电动机 0.34万元,稀土永磁同步电动机 0.72 万元)。

产 出 : 单 井 日 节 电 31.44kWh, 年 节 电 1.13× 104kWh,节约电费 0.67 万元。

投入和产出比为1∶1.76。投资回收期6~8个月。

5 几点认识

1)稀土永磁电动机不仅结构简单合理,而且可以直接替换Y系列异步电动机使用。

2)稀土永磁电动机的效率和功率因数均较高,节电效果明显。

3)永磁电动机投资回收期较短,经济效益显著。

4)螺杆泵使用的都是 Y 系列异步电动机,属非节能型电动机,永磁电动机应用潜力很大。

[1] 王群京,邓梯康,姚有光.稀土永磁钕铁硼高性能同步电动机的研制[J].合肥工业大学学报,1996(3):12-13.

[2] 蒋云.稀土永磁同步电动机节能效果分析[J].机电技术,2000(4):18-19.

[3] 于松义,陆克山.稀土永磁同步电动机在机械采油中的应用[J].能源研究与利用,2006(5):24-25.

[4] 马雷,曹志彤.稀土永磁同步电动机动态转矩分析[J].微电动机,1994(3):27-28.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.007.017

2013-05-06)

兰云泊,东北石油大学(电子信息工程专业)在读,在校期间参加局域网组建实训、网站建设实训、VFP实训等专业课培训 工 作 , E-mail: Lanhy2007@126.com, 地 址 : 黑 龙 江 省 大 庆 市 高新开发区发展路199号东北石油大学,163001。

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