火电厂电除尘器灰斗积灰简单判别法

2014-09-11 01:25张晓博
综合智慧能源 2014年10期
关键词:积灰电除尘器风管

张晓博

(广东粤电云河发电有限公司,广东 云浮 527328)

0 引言

电除尘器作为发电厂最重要的辅机之一,其安全运行显得至关重要。2005—2006年,电力系统相继发生了几起火电厂电除尘器坍塌事故[1],造成了严重的经济损失和人员伤亡。虽然这几起事故反映出电除尘器在设计、施工、运行、维护和检修管理方面存在较大问题,但从事件的本质可以看出,灰斗积灰过高是导致电除尘器无法承重而坍塌的最根本原因。

一般来说,电除尘器灰斗都有高低位灰斗料位计,但是由于灰斗料位计在电除尘的灰斗中工作,灰斗中的环境恶劣,很容易在料位计测量端的元件上挂满灰,或者挡住,经常发生灰斗料位计误报。在机组运行期间,灰斗丧失了料位计有效监测,值班人员无法确定灰斗内真实灰位,从而延误处理积灰的最佳时机。在灰位计失效的情况下,如何能够准确快速确定灰斗内积灰程度,是机组运行期间的一大难题。

1 设备简介

云浮发电厂#5,#6锅炉由上海锅炉厂有限公司制造,该锅炉为上海锅炉厂有限公司自主研发的首台300 MW SG-1036/17.5-M4506循环流化床锅炉,配置2台双室五电场电除尘器,采用下引式正压浓相气力除灰系统,电除尘每个灰斗下部设1个仓泵,一、二电场仓泵均有平衡管接入灰斗,灰斗内壁设灰斗蒸汽加热装置,两侧配置振打器及气化装置。灰斗上的附属设备位置如图1所示。

图1 灰斗结构

2 判别依据

由于一电场承接了电除尘器80%的灰量,且灰斗堵灰一般都集中在一、二电场,为此对一电场的灰斗进行分析。与一电场灰斗连接的管道有两路:一路为气化风管,用于将加热后的压缩空气通过气化板装置接入灰斗下部,并透过气化板均匀地进入料层,使仓斗内的物料呈松散状态,并充分流态化,从而避免物料在仓斗内“架拱”“搭桥”现象,增加物料的流动性,保证生产的连续、稳定、安全运行;另一路为仓泵上部与灰斗上部连接的平衡管,该平衡管上安装有平衡阀,平衡阀能在仓泵装灰时打开,将仓泵内压力卸至灰斗内以便灰斗下灰顺畅。

2.1 气化风管

灰斗气化风通过气化风管,经截止阀、止回阀后,分两路进入气化装置。灰斗气化装置风管布置如图2所示, 气化板规格为QHB-150×300。QHB气化板透气度为44.3%,透气能力为0.73 m3/(m2·min·kPa)。

图2 气化装置风管布置

以气化风管入口空气为研究对象,取气化板内侧为研究面,当气化风管入口能感知到烟气时,风管内的风速取1 m/s[2],根据气化风管的内径、气化板的尺寸及其透气能力等数据,则可推出气化板内侧处的静压为-287 Pa。

机组满负荷运行时,电除尘器内的静压绝对值最大,便于对灰斗灰位极限值的推算。以灰斗内为研究对象,忽略灰斗上部的烟气流速影响,取电除尘器入口静压-3 660 Pa[3]作为灰斗上部压力,气化装置位置为参考零位,根据流体静力学基本方程

p0=p1+ρgh,

(1)

式中:p0为气化板内侧处的静压;p1为灰斗上部静压;ρ为粉煤灰的堆积密度;g为重力加速度;h为粉煤灰的堆积高度。

因粉煤灰的堆积密度大多为500~800 kg/m3,此处取中间值650 kg/m3。

由式(1)可得气化装置处的极限堆灰高度为530 mm。

考虑到机组运行时,灰斗内的灰处于气化状态,因此

ρq=0.75ρd[4],

(2)

式中:ρq为粉煤灰气化密度;ρd为粉煤灰的堆积密度。

由式(2)以及气化装置至灰斗底部的高度,可得灰斗内的极限高度为1 376 mm,也就是说,在机组满负荷情况下,当气化风管入口对大气时,气化风管入口有感知的空气进入时,灰斗灰位应在1 376 mm以下。

2.2 平衡管

平衡管可参照气化风管的计算过程,以平衡管管口为研究对象,取平衡管管口为参考0位,在机组满负荷运行时,可导出灰位极限堆高为575 mm,气化状态下的极限高度为766 mm ,由图1可以看出,灰斗顶部距平衡管口距离为1 590 mm,此时灰位虽未达到极线极板位置,但已经非常接近。

3 判别过程

一般来讲,正压浓相气力除灰系统在设计的除灰能力范围内,每次放灰完毕后,灰斗中基本上是没有存灰的。当机组满负荷运行时,电除尘器的除尘量为最大,也最容易发生积灰现象。因此,当无法通过其他手段确定灰斗内积灰程度时,在机组满负荷运行情况下,关闭需要确定灰位的灰斗气化装置进气截止阀,然后拆开止回阀与气化风管法兰连接,利用火苗检测或用手感知气化风管接口处负压情况。当气化风管处能够感知到空气进入气化风管时,证明灰斗内的灰位小于1 376 mm,灰斗运行安全,进入气化风管的空气越多,证明灰斗内的存灰越少。当气化风管接口处感知不到任何空气进入,证明灰斗内已经出现积灰情况,一方面要加大该电场的除灰力度,加快排灰,另一方面通过平衡管进行进一步确认。

安排人员拆除仓泵至电除尘器灰斗的平衡管上法兰,使灰斗的平衡管部分与大气相通。如果平衡管连接口能感知到空气吸入,则证明仓泵的平衡管未堵塞,灰斗的灰位尚且安全,需要加强排灰,降低灰斗灰位,必要时降低机组负荷或调低该电场的出力,来减少灰斗的积灰程度。

当平衡管连接口处有干灰流出时,说明灰斗的灰位非常接近或已达到极板极线位置,同时也说明了仓泵运行过程中平衡管已经堵塞。有资料显示[5]:平衡管堵塞后,因仓泵进料时空气无法排出,每次进料不足20%。当平衡管堵塞后,灰斗下灰将会大幅度减少,形成了恶性循环,直到积灰淹没阳极板及阴极线,造成电场短路无法投运,同时当积灰达到灰斗无法承重时,就会发生电除尘器坍塌事故。因此,当平衡管出现堵塞时,应及时安排停机处理积灰,否则,极易发生电除尘器坍塌事故。

4 结束语

在机组运行过程中,若出现灰斗料位计失效的情况,可通过解除气化风管连接法兰或仓泵平衡管连接法兰,利用电除尘器内的负压准确判定灰斗内的灰位情况。

为保证运行人员更好地监控灰斗灰位情况,建议在气化风管止回阀后管路上,加装三通并安装球阀,便于运行人员打开球阀检测。

参考文献:

[1]付春柱. 谈电除尘器的安全技术管理[J].电力安全技术,2010,12(4):58-59.

[2]QXT 51—2007地面观测规范 第7部分:风向和风速观测[S].

[3]湛志刚.广东粤电云河发电有限公司#5,#6机组除尘器除尘效率测试报告[R].广州:广州粤能电力科技开发有限公司,2011.

[4]原永涛.火力发电厂气力除灰技术及其应用[M].北京:中国电力出版社,2002:16-17.

[5]李奇伟,吕小平.邯郸热电厂气力除灰系统存在的问题及改造[J].热力发电,2008,37(12):45-47.

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