MK5掘进机星轮变形故障处理

2015-04-21 06:14刘海元
现代矿业 2015年6期
关键词:托架掘进机刮板

刘海元

(大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿)

在我国井巷开采中,巷道掘进量约为600万 m/a,其中机掘量约占 2/3[1],20 世纪 60 年代,我国开始研究悬臂式掘进机技术,经历了由引进到合作再到目前的自主研发一系列过程[2]。悬臂式掘进机是集截割、行走、喷雾、运输于一体的现代化煤矿机械设备,被广泛应用于煤矿井下掘进、交通以及隧道掘进等方面[3]。针对MK5重型、履带式轴向悬臂式掘进机在使用过程中出现的问题,在对故障原因进行分析的基础上,给出了恰当的处理方案。

1 MK5掘进机概述

1.1 DOSCO公司MK5掘进机

MK5型掘进机(图1)是英国DOSCO公司面向中、美、德等国家,最新设计推出的一种重型履带式单臂掘进机[4]。该掘进机采用模块化设计,维护与拆装都比较方便。该掘进机全长14.3 m,全机重量120 t,机器高度2.57 m,最大切割高度和宽度分别为5.35,7.75 m,截割臂最大弧向切力为 200 kN。其他主要技术参数见表1。

图1 MK5掘进机

表1 MK5掘进机主要技术参数

MK5掘进机的动力模式为电气-液压型,除馈电电缆外,通过馈电开关、切割电机、泵站电机、运输电机和刮板运输机驱动电机进行独立工作。物料的切割通过切割臂上的切割头完成,由1台单速水冷电机通过行星齿轮箱进行驱动。利用液压油缸,切割臂可以垂直和水平运动。机器配备350 kW单速切割臂,可以与断面指示系统连同操作。液压系统由掘进机的泵站提供动力,该泵站拥有能进行负载检测的比例控制阀,确保液压系统达到最佳性能。机器的行走通过2条自动张紧的液压履带完成,每条履带由1个备有自动安全制动系统的低转速高扭矩的液压马达驱动。履带较小的接地比压使其能在湿软的底板进行工作。

1.2 MK5掘进机组成

MK5掘进机结构如图2所示。

图2 MK5型掘进机结构示意

2 存在问题

使用MK5掘进机进行掘进工作期间,发现机组铲板星轮由于受压,经常发生变形向下弯曲,从而导致星轮无法运转,煤岩无法装入机组刮板机。对此,在井下对星轮采取氧焊加热、休整、恢复原状的措施,但不久之后星轮仍出现变形,无法正常工作。原因在于:原机组设计星轮紧贴铲板,在运行过程中,星轮上部的岩石打砸挤压星轮,不会对星轮造成较大的损害,但当星轮运转至机组刮板机上方时,星轮一部分处于悬空状态(图3),下部不接触刮板机,缺乏支撑,如果遇到岩石打砸或其他外力作用时,便会被挤压变形,向下弯曲,如此便导致星轮卡于铲板上,无法正常运行。

图3 星轮运行中悬空状态示意

3 解决方案及经济效益

3.1 方案分析

(1)处理方案一。认为星轮变形为偶然事件,主要是由于意外碰到了大块煤岩,或受到意外的挤压。对此,仅需将星轮加热、修复,一般不会出现星轮变形现象。但在井下具体工作中,按照该方案对星轮进行了多次井下氧焊加热,实施了整形,但星轮在短时间内又发生变形,无法正常运转。

(2)处理方案二。认为适当减小星轮外径尺寸(半径减小80 mm)并增加星轮的厚度(铁板厚度由50 mm变为60 mm)可以防止变形情况的出现。通过减小尺寸和加大厚度,增加了星轮的抗变形能力。但经过实际测量,星轮露出铲板边缘达250 mm,即使半径减少了80 mm,仍有170 mm外露,如此,尽管星轮变形程度会有所降低,但未能从根本上解决星轮变形的问题。

(3)处理方案三。在机组刮板机溜槽上加装1组底托架,底托架由20 mm厚的铁板焊接而成,底托架下部打眼,与溜槽上沿联接固定,底托架上下两平面夹角与机组溜槽上沿和机组铲板的夹角一致,将底托架嵌套于铲板与溜槽之间,起到支撑星轮的作用。支架托设计示意见图4。

图4 支架托设计示意(单位:mm)

3.2 经济效益

MK5掘进机是新型的掘进机,单机价值在3 000万元以上,每年的维修费用约100万元,星轮变形故障的出现导致机组频繁进行检修,影响了正常的生产作业,费工费时,不利于增产增效。采用加装底托架的方案,轻松解决了上述问题,提高了生产效率,节约了检修费用,成效显著。

4 结语

对MK5掘进机在使用过程中,机组铲板星轮经常发生变形、弯曲,无法正常运转的原因进行分析,通过在机组刮板机溜槽上加装1组底托架,将底托架嵌套于铲板与溜槽之间,支撑星轮,有效解决了上述问题,取得了较好的经济效益。

[1]毛 君,吴常田,谢 苗.浅谈悬臂式掘进机的发展及趋势[J].中国工程机械学报,2007(2):240-242.

[2] 马 跃.我国悬臂式掘进机的发展及趋势[J].煤,2006(2):29-30.

[3]汪胜陆,孟国营,田 劼,等.悬臂式掘进机的发展状况及趋势[J].煤矿机械,2007,28(6):1-2.

[4]王廷进,胡 超.MK3岩巷掘进机液压系统运行常见问题的分析与优化[J].煤矿机械,2007,28(7):57-59.

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