氯乙烯螺杆压缩机油冷却系统改造

2015-06-15 02:44周小奇范月生
中国氯碱 2015年3期
关键词:冷却器外界型号

周小奇,范月生

(唐山三友氯碱有限责任公司,河北 唐山063305)

1 故障原因与分析

在氯乙烯生产过程中,压缩工序是较为重要的工段,压缩工段的主要设备为压缩机。唐山三友氯碱有限责任公司现采用的是 LU315W-7T 和LU560W-7T 2 种型号的螺杆压缩机,正常生产运行中,机组理想的工作温度应控制在90~95 ℃左右,对机器的性能和寿命均有好处。而该公司的LU560W-7T机组运行温度过高,尤其是夏季高温时高达99 ℃,已接近机组本身报警值上限(105 ℃),严重时会造成机组跳车保护,在清理了油冷却器的情况下,这一情况并没有得到解决,而LU315W-7T 机组在同种环境下,运行温度却正常。针对这一情况做了简要的分析与对比。

压缩机组的润滑油温度主要靠本身的油冷却器进行冷却,而LU315W-7T 机组在运行从未出现高温情况,一直运行良好。2 种型号的压缩机组的油冷却器对比情况见表1。

表1 2种型号压缩机组油冷却器对比表

从上表数据中可以看出,2 种型号的机组,进、回水温差相差15 ℃左右,说明油冷却器的效果是良好的, 但2 种机组运行的温度有明显的区别,LU315W-7T 机组在运行时温度在80~90 ℃波动,而LU560W-7T 机组在运行时温度在90~98 ℃波动,最高达到99 ℃,明显不在正常的运行范围中,2 种型号机组的技术参数进行对比,见表2。

表2 2种型号机组的技术参数对比

综合表1 和表2 对比数据中发现LU560 机组容积流量较LU315 机组增加了将近1 倍,而油冷却器的换热面积却只增加了5 m2,而冷却器冷却水流量增加了12 m3/h,油冷却器的换热面积增加过少,这是导致LU560 机组运行温度过高的根本原因,针对这个问题,对油冷却器进行了改造。

2 改造方案

方案一。将现有油冷却器进行更换,更换为1 台大的油冷却器,换热面积增加到55 m2以上来满足现有工况,但相应的换热器直径要从原先的Φ400 mm增加到Φ500 mm 左右,通过实际考察现场,在原有底座上更换新冷却器,由于新冷却器外形尺寸大于原冷却器,而现冷却器外形已经紧靠电机和油罐,已没有空间在安装加大的冷却器,故方案一的实施可行性不足。

方案二。在考察现场位置的时候,注意到油冷却器边侧有一定的空间可以增加1 台换热器。在原有冷却器的基础上,新增1 台小型换热器,根据2 种机组的参数对比,新增冷却器的换热面积增加到14 m2以上,考虑现场安装空间,设计增加1 台直径Φ200 mm,长1 300 mm,换热面积达到15 m2的油冷却器。总体方案确定后,考虑增加油冷却器的其他因素。

(1)机组只有在外界温度过高时,才会出现主机、油罐温度过高,而在外界温度正常时,机组运行温度正常。因此,新冷却器的管路设计中,体现新冷却器在外界温度过高时,可以并入现有冷却器,在外界温度正常时,可以单独切出,只运行原有冷却器;

(2)考虑到外界温度不断变化,冷却器的进回水要及时调整,在新增冷却器的进回水管路上也增加了阀门,以便控制机组的运行温度。

3 方案实施

方案最终确定后,考虑到改造可能带来的一些不稳定性,先改造1 台,观察运行状况。改造后,在未投入新冷却器的情况下,机组运行温度达到98 ℃左右,且持续维持,并有上涨的趋势。 投入新冷却器后,初始,冷却水在未经调节的情况下,机组温度下降到80 ℃左右,调节阀门后,温度回升到89 ℃左右。同时,机组其他参数运转正常。在整个高温季节,机组运行状况稳定,解决了整个机组在高温季节运行温度高,有可能产生的润滑油、轴承等一系列问题。

4 结语

综上, 该机组高温运行问题得到了有效的解决,保证了机组稳定运行。但由于机组产生高温的情况各不相同,需详细分析原因,提出解决方案。

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