济钢120 t转炉氮气密封装置的改进设计

2016-08-26 08:36魏福强
山东冶金 2016年3期
关键词:控制阀消耗量管内

魏福强

(山钢股份济南分公司炼钢厂,山东济南250101)

济钢120 t转炉氮气密封装置的改进设计

魏福强

(山钢股份济南分公司炼钢厂,山东济南250101)

对120 t转炉投料溜管氮气密封系统进行改进,将氮气吹入方式由单口吹入改为环形吹入,优化氮气吹入管安装角度,增加环形稳压气包及电磁控制阀。改造完成后,实现吨钢氮气消耗量降低15 m3,每年节约生产成本1 102.5万元。

转炉;氮气密封装置;溜管;密封效果

1 前言

炼钢转炉吹炼时会产生大量高温烟气和粉尘,为防止烟气通过投料管外溢,溜管采取通入氮气方式进行密封。济钢炼钢厂120 t转炉投料溜管氮气密封系统改造前采用钢管敞口直吹方式进行密封,氮气消耗量大,密封效果不佳。首先通过电控技术实现氮气阀门启闭和吹炼操作连锁,避免非吹炼时间氮气损耗。其次,改进氮气吹入方式并将吹入点下移,提高气体密封效果,进一步降低氮气消耗。

2 原密封装置存在的问题

原设计的密封装置由氮气供气主管、启闭阀门、氮气吹入口组成。生产过程中向溜管连续吹入0.3~0.5 MPa氮气,在溜管内部形成一定压力的氮气密封层,防止转炉煤气进入。转炉的非吹炼时间约占冶炼周期的2/3,此时溜管内无废气进入,故该阶段的氮气消耗就会浪费掉。氮气吹入管直径为Φ 100 mm,以敞口方式直接吹经溜管内,虽然氮气消耗量较高,但无法在溜管内形成全断面惰性气体阻断层,密封效果不理想。另外,氮气吹入口设置在溜管上部,距溜管下口12 m,以垂直溜管轴线角度吹入,见图1。吹入点距溜管上口较近,密封气体容易在溜管上口溢出,影响密封效果。

图1 原氮气密封装置

溜管上口和下口标高,相差约20 m,使气体在溜管内形成烟囱效应,可能导致溜管吸入废气,无法达到密封的目的。转炉吹炼时烟气量不稳定,有时会突然增大,如果溜管内氮气密封层压力不足,就会导致烟气进入溜管,造成煤气沿溜管外溢甚至着火。所以,从节能、环保、设备运行安全三方面考虑,需要对投料氮封系统进行升级改造。

3 密封装置改造

在供气管道上安装电磁控制阀,将电磁阀的启闭控制和转炉冶炼操作进行连锁控制,避免非吹炼时间氮气消耗。将氮气吹入方式由单口吹入改为环形吹入,并使吹入气体以旋转向下方式吹入,使氮气能在溜管内形成稳定的惰性气体密封层,同时克服溜管的烟囱效应,实施方案如下。

1)将氮气密封吹入孔下移,设置在溜管下口上方1 m处。这样能在溜管入口处形成氮气密封层,防止煤气进入溜管,降低沿溜管外溢的可能。

2)将氮气由单孔吹入改为环形三孔形式,吹入孔呈环形分布式,并以倾斜向下45°角(与溜管轴线交角)吹入,见图2。这样能使吹出的氮气有沿溜管向下的压力,克服煤气压力和烟囱效应,在溜管内形成稳定的氮气密封层。吹入孔安装时还有一定的环向角度,使吹入的氮气在溜管内形成旋流,提高气体密封层的致密性。能以较小的氮气压力和流量,达到密封要求。

图2 改造后氮气密封装置

3)增加环形稳压气包(见图2)。为保证3个氮气吹入孔喷吹压力稳定,设计简易的

环管形稳压气包。使溜管内氮气密封层能有效抵抗煤气压力和溜管的烟囱效应。

4)由于氮气吹入孔位置、点数、分布形式及稳压气包的设计,使得改造后氮气密封能力大幅提高,对供气管道的流量要求降低,将供气管管径由Φ 100 mm改为Φ30 mm,在压力不变的条件下管道截面积仅为原来的1/10,氮气消耗量减少近9/10。

5)在原氮气管手动截止阀后增加1个电磁控制阀,将电磁控制阀的启闭操作和吹氧操作进行连锁控制。冶炼过程中只有吹氧时产生煤气,将电磁阀和吹氧开停操作同步控制,只在吹炼时开启氮气密封,缩短吹氮时间,减少氮气浪费。

4 应用效果

设备改造完成后,吨钢氮气消耗量降低15 m3,按年产量350万t钢计算,每年节约生产成本1 102.5万元。溜管内氮气密封效果提高,未再发生烟气外溢报警或设备烧损事故,使设备安全运行能力得到提高。该装置制作简单,易于安装施工,密封效果好,符合节能环保要求,易于推广使用。

经验交流

TF341.1

B

1004-4620(2016)03-0068-01

2016-05-10

魏福强,男,1985年生,2008年毕业于青岛科技大学机械设计及自动化专业。现为山钢股份济南分公司炼钢厂机动科工程师,从事机电设备安装、维护及应用研究工作。

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