某330MW机组汽轮机EH油管断裂的诊断分析研究

2017-10-17 15:21赵广勋瞿丽莉党龙
山东工业技术 2017年20期
关键词:断口形貌油管

赵广勋 瞿丽莉 党龙

摘 要: 以某电厂EH油管泄漏事件为例,介绍了EH油管断裂后的分析方法和诊断过程,采用宏观检验、扫描电镜分析和微观金相分析等方式进行分析研究。结果表明,EH油管断裂起源于焊缝区,断裂失效形式为疲劳断裂。焊缝质量欠佳、焊缝工艺控制不良是导致断裂的直接原因,针对原因给出了整改建议。

关键词:350MW机组;EH油管;断裂;诊断分析;建议

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.20.179

0 前言

近几年EH油系统泄漏事故多有发生[1-3],对泄漏原因的分析诊断,并根据诊断结果采取有效整改措施,对于汽轮机的可靠性运行有重要意义。本文以某电厂EH油管断裂为例,介绍了此类事件分析的思路,以期为同类型机组提供借鉴。

1 系统及事件简介

某电厂机组容量为330MW,汽轮机液压部分由油源、执行机构及安全系统构成,所用油源为一独立的油箱,向整个EH系统供油。执行机构为单侧油动机,通过伺服阀接受控制器的指令,开启时利用高压油,关闭时靠弹簧力。安全系统油路有两路控制,一路由四个AST电磁阀控制,四个AST电磁阀组成串联结构,电磁阀1,3为一个通道,2,4为一个通道,任意一个通道中的任一电磁阀动作不会引起安全油失去,只有当两个通道中都有电磁阀动作才会引起安全系统动作。

事件发生前,机组负荷230MW,EH油泵B运行,A泵备用,EH油箱油位500mm;事件发生时,监控画面发“EH油系统报警”,DEH画面检查发现EH油泵A联动,EH油母管压力12.5MPa,EH油箱油位低1报警发,就地检查EH油位,EH油箱油位低2、3报警相继发出,EH油泵A、B同时跳闸,1分钟后机组解列,检查汽机保护首出为“EH油压低”,就地检查发现4号中调门进油管焊缝断裂。

2 宏观分析

机组停机后,对断裂管段进行了宏观分析。EH油管断裂基本情况:取样管如图1所示,断裂管为并列的三根油管接头的中间一根。断裂位置在油管接头螺母旁的焊缝边缘。EH油管材质为1Cr18Ni9Ti,规格为Φ14×2.5mm。服役状态下油管承受压力为15MPa。

断口整体看来表面凹凸不平,较为粗糙,存在明显区域性特征。从断裂面看,断裂管未见明显减薄、变形现象。由于断口表面附着一层污染物,肉眼难于辨别断口宏观细节特征,见图2。

3 扫描电镜分析

扫描电镜对断口进行微观分析的结果表明:该断口为典型的疲劳断口,断口存在明显疲劳源区、疲劳扩展区和终断区。

按照断口不同的微观形貌特征,将断口分为1、2、3、4、5个区域,如图3标注。

(1)1区为初始疲劳源区,形貌如图4(低倍、高倍)所示。起裂源自管子外壁,由外向内沿径向发展。源区未见缺陷及明显损伤迹象。该区断口表面挤压摩擦痕迹明显。

(2)2区为疲劳扩展早期区域,形貌如图5(低倍、高倍)所示。存在疲劳辉纹,扩展速率相对较慢。

(3)3区为疲劳扩展中、后期区域,形貌如图6所示。存在疲劳辉纹,断口微观较2区粗糙,扩展速率相对较快。

(4)5区为次生疲劳源区,与1区约呈180°分布,位于初始疲劳源区对面管子的外壁,其产生于初始开裂且裂纹扩展到一定阶段后。属整个断口形成过程中的次生开裂源。如图7所示。

(5)4区为终断区,终断区较小,明显突起,存在变形迹象。微观呈现变形韧窝形貌,如图8所示。

4 微观金相分析

为进一步查找疲劳断裂的开裂原因,对断口试样在初始起裂源处(前述1区),沿管子纵向剖开,纵截面制样,采用三氯化铁盐酸水溶液侵蚀,在金相显微镜下进行微观分析。

源区1起裂于焊缝区,源区5靠外壁近1/3范围为焊缝区,即断裂源位于焊缝外表面。说明该EH油管断裂的起裂原因与焊缝有关。焊缝熔合线附近过热区微观组织中的晶界明显粗大,如图9,说明该处EH油管焊缝焊接工艺控制不佳,焊接线能量过大,势必导致该焊缝应力集中倾向增加。

从断口所处位置分析,该焊缝位于油管路接头螺母旁,承受15MPa内部油压,断口部位处于固定端的连接处,本身在服役状态下就是应力相对集中区,加上焊接工艺控制不良带来的附加应力,最终导致在相对薄弱部位开裂,继而在持续受到服役工况的低周交变应力作用下,裂纹扩展直至完全断裂。

为进一步分析该不锈钢油管的微观组织状况及内外壁状况,对取样管的内、外壁分别进行了微观分析。结果表明该管微观组织为正常奥氏体组织,内、外壁未见晶间腐蚀裂纹等异常情况。因此,该油管的断裂非管子材质因素导致。

5 结论建议

结论:某电厂4号中联门EH油管断裂起源于焊缝区,断裂失效形式为疲劳断裂。焊缝质量欠佳、焊缝工艺控制不良是导致断裂的直接原因。

建议:采取措施防止任何状态下的油管承重工作及外力负荷造成管道变形、受力的现象;对新焊缝进行无损探伤检查工作(特殊管道表面渗透探伤检验);加强焊接工艺实施过程[4]的监督。

参考文献:

[1]邵明星,马永泉,张鸿武.汽轮机EH油管泄漏原因分析[J].山东电力技术,2014,197(01):71-72.

[2]王亚瑛.#2机EH油管振动导致断裂原因分析及处理方式[J].科技与企业,2011,(12):75.

[3]钟振前,朱衍勇,董毅等.EH油管的裂纹成因分析[J].电子显微学报,2004,23(04):486-487.

[4]赵英振,刘少云,孙丽华.EH油管路焊口缺陷处理工艺[J].河北电力技术,2009,28(04)20-21,43.

作者簡介:赵广勋(1966-),男,陕西扶风人,工学学士,高级工程师,主要研究方向:大型火电机组热工控制系统及生产管理研究。endprint

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