刘凯,李凡,孙启林
(安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心,安徽 合肥 230022)
随着人们生活水平质量的不断提高,汽车已经成为大家的日常交通工具,而它的车内空气质量将更大限度的影响着人们的健康。随着国家标准GB/T 27630《乘用车车内空气质量指南》的正式颁布[1],各大汽车主机厂建立了自己的车内空气质量企业标准。研究表明,车内空气质量污染的主要来源是内饰材料气味性的排放,散发这种气味的有机物会引起呼吸道及神经系统等方面的疾病,对人们的身体状况造成不好的影响,解决汽车的气味性问题已刻不容缓[2-4]。
将整车拆解为零部件总成,测试其气味性数值,与江淮企标Q/JQ 9083-2016限值(≥3.5级)进行对比[5],发现气味性数值超标的零部件总成主要有以下几个,具体见下表1:
表1 未整改前某车型气味性超标的主要零部件总成一览表
经过大量试验验证,零部件气味性的好坏与其有机挥发物含量息息相关,根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对前排座椅总成进行有机挥发物含量测试[6],具体见下表:
表2 整改前某车型前排座椅总成有机挥发物含量测试结果
由上表可以看出:甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛超标。经过分析发现,甲苯超标的主要原因是人造革材料,二甲苯、甲醛、乙醛超标的主要原因是发泡PU。
针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:
①更改人造革材料,选用安利环保型皮革来取代原有材料。
②更改PU发泡材料,选用巴斯夫环保型PU发泡料。
③发泡工艺的优化:发泡摆放在料架上熟化,摆放紧密,基本无间隙,会造成相互污染。
经过整改,再对前排座椅总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:
表3 整改后某车型前排座椅总成有机挥发物含量测试结果
由上表可以看出,经过整改,前排座椅总成的有机挥发物含量有明显好转。
根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的前排座椅总成进行气味性测试,具体见下表:
表4 整改前后某车型前排座椅总成气味性测试结果
根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对遮阳板总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:
表5 整改前某车型遮阳板总成有机挥发物含量测试结果
由上表可以看出:甲醛、乙醛、丙烯醛超标。经过分析发现,甲醛超标的主要原因是非环保的注塑材料,乙醛、丙烯醛超标的主要原因是针织面料。
针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:
①采用环保型汽车针织面料,更换掉原先使用的普通针织面料。
②采用金发低VOC材料API-1609 LO来取代原来的非环保注塑材料。
③延长存储时间,调整存储方式,提高PVC膜、海绵类产品的存储散发,减少PVC膜、海绵等材料的表面挥发物的残留。
经过整改,再对遮阳板总成进行有机挥发物含量测试,具体见表6。
由表6可以看出,经过整改,遮阳板总成的有机挥发物含量有明显好转。
表6 整改后某车型遮阳板总成有机挥发物含量测试结果
根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的遮阳板总成进行气味性测试,具体见下表:
表7 整改前后某车型遮阳板总成气味性测试结果
根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对空调总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:
表8 整改前某车型空调总成有机挥发物含量测试结果
由上表可以看出:甲醛、乙醛超标。经过分析发现,甲醛超标的主要原因是非环保的注塑材料,且添加了回料,乙醛超标的主要原因是注塑工艺过程中,加工温度过高容易使原材料分子链断键分解,产生的乙醛类污染物增多。
针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:
①采用低VOC材料来取代原有料,并禁止加入回料。
②选择合适的注塑温度,防止原材料在高温条件下分子链出现断键情况。
经过整改,再对空调总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:
表9 整改后某车型空调总成有机挥发物含量测试结果
由上表可以看出,经过整改,空调总成的有机挥发物含量有明显好转。
根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的空调总成进行气味性测试,具体见下表:
表10 整改前后某车型空调总成气味性测试结果
根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对密封条总成进行有机挥发物含量测试,具体见表11。
由表11可以看出:甲醛、二甲苯超标。经过分析发现,甲醛超标的主要原因是胶黏剂,二甲苯超标的原因是非环保型溶剂。
表11 整改前某车型密封条总成有机挥发物含量测试结果
针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:
①车门玻璃昵槽接头部位涂抹胶黏剂(如硅油)时量减少,作业指导书做成指导员工作业。
②选用环保型水溶性聚氨酯溶剂,取代原来用的非环保型溶剂。
经过整改,再对密封条总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:
表12 整改后某车型密封条总成有机挥发物含量测试结果
由上表可以看出,经过整改,密封条总成的有机挥发物含量有明显好转。
根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的密封条总成进行气味性测试,具体见下表:
表13 整改前后某车型密封条总成气味性测试结果
将整改后的零部件进行装车,依据江淮企标 Q/JQ 13128-2016,[7]重新对整改后的整车开展气味性测试,具体结果见下表:
表14 整车整改前后气味性对比表
由上表可以看出,整改后的整车气味性为3.5级,已达标。
[1] GB/T 27630 乘用车内空气质量评价指南[S].
[2] 沈隽,刘玉,张晓伟.人造板有机挥发物(VOCs)释放的影响及研究[J].林产工业,2006,33(1):5-9.
[3] 张莘民.有机污染物的分析及评价方法[J].中国环境监测,1993(5) :59-63.
[4] 袁华丽,高松亭,韩硕睽.分析室内空气中有机挥发物的适应新技术[J].实验技术与管理,2002,19(4):44-45.
[5] Q/JQ 9083-2016 车内零部件总成气味性评价方法及等级限值要求[S].
[6] Q/JQ 11059-2016 车内零部件挥发性有机物要求及测试方法[S].
[7] Q/JQ 13128-2016 乘用车内整车气味性主观评价方法及等级限值要求[S].