关于某车型气味性的整改分析

2018-06-01 06:45刘凯李凡孙启林
汽车实用技术 2018年10期
关键词:遮阳板密封条乙醛

刘凯,李凡,孙启林

(安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心,安徽 合肥 230022)

1 背景

随着人们生活水平质量的不断提高,汽车已经成为大家的日常交通工具,而它的车内空气质量将更大限度的影响着人们的健康。随着国家标准GB/T 27630《乘用车车内空气质量指南》的正式颁布[1],各大汽车主机厂建立了自己的车内空气质量企业标准。研究表明,车内空气质量污染的主要来源是内饰材料气味性的排放,散发这种气味的有机物会引起呼吸道及神经系统等方面的疾病,对人们的身体状况造成不好的影响,解决汽车的气味性问题已刻不容缓[2-4]。

2 某车型主要零部件气味性整改分析

将整车拆解为零部件总成,测试其气味性数值,与江淮企标Q/JQ 9083-2016限值(≥3.5级)进行对比[5],发现气味性数值超标的零部件总成主要有以下几个,具体见下表1:

表1 未整改前某车型气味性超标的主要零部件总成一览表

2.1 前排座椅总成

经过大量试验验证,零部件气味性的好坏与其有机挥发物含量息息相关,根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对前排座椅总成进行有机挥发物含量测试[6],具体见下表:

表2 整改前某车型前排座椅总成有机挥发物含量测试结果

由上表可以看出:甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛超标。经过分析发现,甲苯超标的主要原因是人造革材料,二甲苯、甲醛、乙醛超标的主要原因是发泡PU。

针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:

①更改人造革材料,选用安利环保型皮革来取代原有材料。

②更改PU发泡材料,选用巴斯夫环保型PU发泡料。

③发泡工艺的优化:发泡摆放在料架上熟化,摆放紧密,基本无间隙,会造成相互污染。

经过整改,再对前排座椅总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:

表3 整改后某车型前排座椅总成有机挥发物含量测试结果

由上表可以看出,经过整改,前排座椅总成的有机挥发物含量有明显好转。

根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的前排座椅总成进行气味性测试,具体见下表:

表4 整改前后某车型前排座椅总成气味性测试结果

2.2 遮阳板总成

根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对遮阳板总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:

表5 整改前某车型遮阳板总成有机挥发物含量测试结果

由上表可以看出:甲醛、乙醛、丙烯醛超标。经过分析发现,甲醛超标的主要原因是非环保的注塑材料,乙醛、丙烯醛超标的主要原因是针织面料。

针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:

①采用环保型汽车针织面料,更换掉原先使用的普通针织面料。

②采用金发低VOC材料API-1609 LO来取代原来的非环保注塑材料。

③延长存储时间,调整存储方式,提高PVC膜、海绵类产品的存储散发,减少PVC膜、海绵等材料的表面挥发物的残留。

经过整改,再对遮阳板总成进行有机挥发物含量测试,具体见表6。

由表6可以看出,经过整改,遮阳板总成的有机挥发物含量有明显好转。

表6 整改后某车型遮阳板总成有机挥发物含量测试结果

根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的遮阳板总成进行气味性测试,具体见下表:

表7 整改前后某车型遮阳板总成气味性测试结果

2.3 空调总成

根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对空调总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:

表8 整改前某车型空调总成有机挥发物含量测试结果

由上表可以看出:甲醛、乙醛超标。经过分析发现,甲醛超标的主要原因是非环保的注塑材料,且添加了回料,乙醛超标的主要原因是注塑工艺过程中,加工温度过高容易使原材料分子链断键分解,产生的乙醛类污染物增多。

针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:

①采用低VOC材料来取代原有料,并禁止加入回料。

②选择合适的注塑温度,防止原材料在高温条件下分子链出现断键情况。

经过整改,再对空调总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:

表9 整改后某车型空调总成有机挥发物含量测试结果

由上表可以看出,经过整改,空调总成的有机挥发物含量有明显好转。

根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的空调总成进行气味性测试,具体见下表:

表10 整改前后某车型空调总成气味性测试结果

2.4 密封条总成

根据江淮企标Q/JQ 11059-2016对密封条总成进行有机挥发物含量测试,具体见表11。

由表11可以看出:甲醛、二甲苯超标。经过分析发现,甲醛超标的主要原因是胶黏剂,二甲苯超标的原因是非环保型溶剂。

表11 整改前某车型密封条总成有机挥发物含量测试结果

针对这种情况,采取以下几个措施来解决问题:

①车门玻璃昵槽接头部位涂抹胶黏剂(如硅油)时量减少,作业指导书做成指导员工作业。

②选用环保型水溶性聚氨酯溶剂,取代原来用的非环保型溶剂。

经过整改,再对密封条总成进行有机挥发物含量测试,具体见下表:

表12 整改后某车型密封条总成有机挥发物含量测试结果

由上表可以看出,经过整改,密封条总成的有机挥发物含量有明显好转。

根据江淮企标Q/JQ 9083-2016,对整改后的密封条总成进行气味性测试,具体见下表:

表13 整改前后某车型密封条总成气味性测试结果

3 整改后某型乘用车气味性测试

将整改后的零部件进行装车,依据江淮企标 Q/JQ 13128-2016,[7]重新对整改后的整车开展气味性测试,具体结果见下表:

表14 整车整改前后气味性对比表

由上表可以看出,整改后的整车气味性为3.5级,已达标。

[1] GB/T 27630 乘用车内空气质量评价指南[S].

[2] 沈隽,刘玉,张晓伟.人造板有机挥发物(VOCs)释放的影响及研究[J].林产工业,2006,33(1):5-9.

[3] 张莘民.有机污染物的分析及评价方法[J].中国环境监测,1993(5) :59-63.

[4] 袁华丽,高松亭,韩硕睽.分析室内空气中有机挥发物的适应新技术[J].实验技术与管理,2002,19(4):44-45.

[5] Q/JQ 9083-2016 车内零部件总成气味性评价方法及等级限值要求[S].

[6] Q/JQ 11059-2016 车内零部件挥发性有机物要求及测试方法[S].

[7] Q/JQ 13128-2016 乘用车内整车气味性主观评价方法及等级限值要求[S].

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