原煤运输系统备用通道创新设计及应用

2018-06-09 11:37毛翠
科学与财富 2018年10期
关键词:运输系统电机

毛翠

摘 要:钱营孜矿井生产能力最高达到1.4万吨/天,选煤厂原煤系统最初皮带、刮板机设计运载能力为700t/h,现经提速改造,原煤系统运载能力增加到1000t/h,原煤运输为单系统负荷,系统运载压力大。通过改造在给煤机上增加一个动力系统,将机头滚筒上安装一套电机+减速机动力机构,增加了给煤机备用通道。备用通道的增加减小设备影响生产事故率,并且减轻了岗位工清理劳动强度,提高了车间标准化建设,创造了巨大的经济效益和社会效益。

关键词:运输系统 动力机构 电机

一、确定项目

钱营孜选煤厂地面生产系统主要流程为:矿井原煤经100给煤机给入101皮带,再通过102动力滑道筛篦出特大块矸石,筛下物经201皮带进入203毛煤分级筛进行50mm预先筛分,+50mm筛上物经过手选拣出杂物后,进入动筛跳汰机分选,选出块精煤和块矸石,-50mm的筛下物原煤,由214刮板机运送进入215/216博后筛,博后筛筛上物依次经219、260皮带进入原煤缓冲仓用来洗选,筛下物依次经220、701带式输送机运输、再经703/704皮带机配仓进入产品仓。

随着采煤技术的发展、设备的更新,煤矿的产量日益增大。目前我矿矿井生产能力最高达到1.4万吨/天,最初原煤系统皮带、刮板机设计运载能力为700t/h,现经提速改造,原煤系统运载能力增加到1000t/h,但我单位原煤运输为单系统负荷,环节中有一个设备出现问题就会影响整个提升系统的生产,原煤系统运载压力依然很大。

产品仓上刮板机改为皮带机后,虽然杜绝了生产事故,但依靠犁式卸料器多点卸料的皮带机撒煤严重,造成皮带机司机劳动强度大,是改造后出现的又一生产问题。

针对以上生产问题,层层剖析,查找切入点,寻求解决原煤运输系统生产能力单一的办法,决定在现有条件下对原煤提升系统增加部分旁支通道,增大系统运行安全系数。

二、分析诊断

100给煤机负责主井受煤仓全部原煤的输送给煤工作,系统单一,当给煤机出现故障时必定影响整个矿井原煤提升工作。若能增加给煤机动力系统,保正给煤机运输稳定性,则可杜绝影响矿井原煤运输的潜在因素。

214刮板机为事故易发点,且为单系统运行。如果增加214刮板机备用通道,当214刮板机出现故障时,打开备用通道原煤可直接进入下道工序215博后筛而不影响生产,可以把生产事故率降为最低。

产品仓703、704皮带机依靠犁式卸料器来控制4个产品仓选择性进煤,犁式卸料器在卸料时皮带机撒煤较多,岗位工清理时劳动强度大,如能找到更好的皮带清扫方式,或建设备用通道将仓上皮带机避开不开,则能从根本上解决以上生产问题。

三、制定计划、实施整改

针对实际生产问题,我厂管技人員通过实地考察并研究分析,发现原煤提升系统的薄弱环节214刮板机和上仓703皮带机,在不改变原机械构成的基础上,只要稍微改变机身形式和增加漏斗,便可增加旁支备用通道;100给煤机可以增加一个动力系统,即在机头滚筒上安装一套电机+减速机动力机构,小投入,即可增加了给煤机备用通道。

进入203毛煤分级筛-50mm的筛下物原煤,由214刮板机运送进入215或216博后筛进行筛分,214刮板机起着选择性给料的作用。203毛煤筛筛下漏斗中原煤落入214刮板机箱体上受煤板上(如图一所示),再经刮板刮入刮板机箱体内进行选择性给料,但实际生产运行中,事故率频繁发生的214刮板机只要发生故障,原煤系统就会整个停产,是生产的一大瓶颈问题。经过分析后决定将214刮板机上受煤板改为电动抽拉式翻版,正常生产时翻板关闭当受煤板使用,当刮板机出现紧急故障时,受煤板拉开,203毛煤筛筛下下原煤直接经原受煤板孔洞、214西侧下料孔洞下落至215博后筛上,进行下一步分选作业。整个改造过程只需加一个电动抽板,就轻松地为原煤提升系统增加了一个备用通道。

产品仓上新安装皮带机依靠犁式卸料器多点卸料,撒煤严重。经过现场考察分析,发现701原煤皮带机机头漏斗在2号中煤仓正上方,701皮带机负责运载直接装车出售原煤和洗选中煤、浮选精煤等产物,而洗选进行时701皮带机载物大都进2号仓,也就说大部分情况下701载物都进2号仓。于是我们决定于701机头增加一个分煤漏斗直接连至2号仓(如图二所示),新漏斗与原漏斗连接处加一液压翻板灵活控制出料方向,大部分情况下,701载物通过新漏斗直接落入2号精煤仓,省去了703皮带的运转,当遇到矿井原煤直接出售少数情况时,703皮带再开启将701载物运至1号仓和4号仓。本次改造只需加一个液压翻板和一段尺寸为0.6×1.0×2.0m的漏斗,就能省去703整条皮带的运行,减小设备影响生产事故率,减轻了岗位工劳动强度。

四、跟踪反馈

100给煤机动力系统改造结束后,杜绝了给煤机发生事故影响原煤生产的现象发生。214刮板机抽板改造结束后,生产中214刮板机出现任何故障时,均可顺利打开备用通道直接落至215博后筛进行分选,避免了因机械事故而影响原煤生产的现象发生。以上改造仅需增加一套动力机构一个电动抽板,而一次事故影响原煤生产二小时就会造成700t/h×700元/t×2h=980000元,可见小投入,收获的经济效益确实巨大的。

703皮带机旁支通道建成后,80%的生产时间里省去了703皮带机的运行,减少了设备维护投入,减小设备影响生产事故率,并且减轻了岗位工清理劳动强度,本来上仓需2名岗位工才能勉强清理完的撒煤量,现在1名岗位工便可轻松完成,提高了车间标准化建设,创造了巨大的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]邹月清等:“1988年我国煤矿机械化生产情况综述”,《煤矿机电》,1989,No.6。

[2]高明强:《煤矿机电》,1995,No.4。

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