实例阐述自动控制与PID参数调整

2018-06-09 11:37何思敏
科学与财富 2018年10期
关键词:自动控制

何思敏

摘 要: 随着控制技术的日新月异,DCS的广泛应用,火电厂的自动化程度也得以稳定提升。如何整定PID参数,优化自动控制,减轻运行人员的工作负担,成为电厂热控维护人员基本技能之一。本文通过实例,分析自动控制回路的构建与参数调整,实现自动控制的目的。

关键词: 热工自动化;自动控制;PID参数整定

如图1所示流程,送风机根据负荷吹入适量的空气进入炉膛配合煤粉燃烧,产生的烟气经引风机抽出,再经过增压风机升压后,进入脱硫吸收塔发生化学反应,脱硫后的干净烟气经烟囱排放到大气。以增压风机的自动控制为例,被调量为增压风机入口压力,执行机构为增压风机动叶,当由于发电负荷变化导致送风机、引风机控制变化时,增压风机动叶也需要自动调节,使入口压力维持在设定值附近范围,维持工况稳定。

一、正作用与反作用

增压风机启动后,由增压风机动叶开大或关小,来控制增压风机的入口压力,根据增压风机对入口压力的影响,可知这是一个反作用的自动控制回路,即当动叶开度变大时,入口压力往负的方向变化,当动叶开度变小时,入口压力往正的方向变化,和引风机对炉膛负压的控制作用方向一致。

二、比例与积分调节

在手动调节方式下,运行人员在监控画面操作0%-100%之间的指令,经DCS转化成4-20毫安电流信号,输出到动叶电动执行机构开大或关小动叶,完成人工控制增压风机的入口壓力的调节。在自动调节方式下, PID功能块指令输出计算公式如下:

由于被调量为增压风机入口压力,单位为Pa,量程为-1500~1500(可理解为0-3000的范围),而PID的输出为到动叶0~100%的指令,此时需要将被调量与执行机构的单位进行联系。对入口压力进行百分比的转换,将100除以3000,得出转换系数为0.033,则当增压风机入口压力变化时,偏差=(入口压力设定值-入口压力实际值)*0.033,得出入口压力的变化百分数,完成由单位“Pa”到“%”的转化,与动叶的开度0-100%建立了关系。

在实际手动调节增压风机入口压力过程中得知,动叶在当前开度基础上增加1.3%的开度,入口压力即往负的方向变化100Pa左右,例如当前稳定工况下,入口压力为-100Pa,动叶开度为62%,当动叶开大到63.3%时,入口压力从-100Pa变化到-200Pa左右,由此可以推算出,当在自动调节状态下,当入口压力由于工况变化从-100Pa变化到-200Pa时,为了使入口压力恢复到设定值-100Pa左右,此时动叶必须在当前开度基础上减少1.3%的开度,即动叶指令变量为-1.3%,才能实现调节目的。由偏差=(入口压力设定值-入口压力实际值)*0.033=【(-100)-(-200)】*0.033=3.3%,为了使动叶的指令变化1.3%,可大约求出PID比例系数P=1.3%÷3.3%=0.39。

实际投入自动调节中,由于比例作用无法消除静态偏差,如果为了消除静态偏差,需要增加积分作用。了解到DCS系统的积分时间是趋向0时积分作用越强,越往正数方向积分作用逐渐减弱,根据经验初设积分时间为120,观察积分作用对压力调节的影响,判断是应该增加还是减小积分时间。如果需要快速消除偏差,则可修改为100或90等,加强积分作用,如果对系统造成扰动,则应增大积分时间。理论上积分作用越强会降低系统的稳定程度,在实际调节中应把握平衡。应用比例与积分作用的自动调节效果如图2所示,入口压力能维持在设定值附近。

三、前馈输入

以上方式为比例与积分作用控制,根据控制策略的改变,也可增加前馈作用。由于增压风机动叶与引风机动叶存在关系,当引风机动叶开度增大时,增压风机动叶也随之增大,使负荷相应匹配。在600MW燃煤机组运行中,采集发电机实际升降负荷数据,当不同负荷状态最终稳定时,引风机动叶开度、增压风机开度有如下对应关系,通过分段函数添加PID的前馈输入,使引风机动叶开度变化时,增压风机动叶能相应变化,完成调节。注意的是,由于添加了前馈作用,需要相对调整PID的参数,以使调节过程平稳。

四、自动退出的保护条件

为了维护工况稳定,当自动调节无法保证生产安全时,需要及时退出自动,提醒运行人员手动控制,常规退出自动条件如下:

1、增压风机入口压力显示坏点(表示被调量无法监视,更无法作为自动调节依据);

2、增压风机入口压力与设定值偏差过大,延时3秒(表示在设定时间内,被调量偏离设定值太大,自动无法调节,偏差与延时时间可根据实际情况设置);

3、增压风机动叶指令与位置反馈偏差大,延时5秒(表示在设定时间内,动叶开度没有达到指令要求,自动无法调节。需要注意的是,指令变化的速率和动叶电动执行机构实际动作的速率,实际情况存在工况突变造成指令在没有速率限制的情况下变化太大,但电动执行机构需要一定的速率才能开大或关小到相应位置,此时如果延时设置不当,即可能造成自动调节退出,反而未必能保证工况的安全)。

在此例自动控制回路中,考虑到压力单位小,干扰因素多,波动大,为了消除偏差,被调量精确控制在一个具体的设定值是不太现实的,往往容易因为动叶的频繁动作而造成工况的不稳定,所以“精准”控制不是必须的,另外,动叶电动执行机构也存在1.2%的死区,即指令变量超过1.2%电动执行机构才会动作,这也是为了避免电机频繁动作而发热烧坏电机设置的保护。由上所述,这里需要为设定值与被调量的偏差设置死区,例如入口压力维持在-100Pa左右对炉膛负压、对机组工况都是最稳定时,可适当将死区设置为±60,即-160Pa~-40Pa范围内不计算误差,超出这个范围才开始调节,避免了动叶频繁动作。

综上所述,如何在“快、稳、准”之间寻找平衡点,是在PID自动调节中需要注意的。只有把握控制策略、被调量、调节机构、对工况稳定的影响因素,才能最终得到优良的调节效果,达到自动控制的目的。

参考文献

[1]《自动调节系统解析与PID整定》.

[2]《火电厂热工自动控制技术及应用》.

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