抽油机井低效井分析与治理

2019-03-22 06:35侯雷大庆油田有限责任公司第三采油厂
石油石化节能 2019年2期
关键词:抽油机能耗功率

侯雷(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

抽油机井系统效率是衡量抽油机井运行水平的重要参数,它不仅反映了油井的生产情况,而且是一项反映油井工作效率和耗电的重要指标;所以,针对低效井进行系统效率分析,找出导致低效的原因是低效井治理的突破口。

1 抽油机井系统效率影响因素分析

根据抽油机井举升系统特点,将系统效率影响因素分为地面、井下及管理三个因素[1-4]。

1)地面因素:抽油机井自光杆悬绳器以上的地面设备对能耗的影响,主要包括电动机、皮带、减速器及四连杆等因素。

2)井下因素:光杆悬绳器以下装置对系统的影响,主要包括抽油杆、油管、抽油泵等因素。

3)管理因素:对系统调整的不合理造成能耗增加,主要包括抽汲参数、平衡度以及设备保养等因素。

2 抽油机井系统效率分析方法

地面、井下、管理的因素对系统效率的影响,可通过产量、液面、消耗功率的量化表现,因此,对于抽油机井系统效率分析,可以重点分析这三个参数[5]。

抽油机井系统效率分析通常先对产量、液面进行分析,再对能耗进行分析。分析过程中通常要将测试数据与同机型、泵径,且系统效率较好的抽油机井进行对比,进而找出低效的原因(图1)。

抽油机井系统效率分析首先是机采分析,确定泵况良好、参数合理、生产情况稳定后才能进行能耗分析。能耗高可能存在多方面的影响因素,要找出影响能耗的主要问题,进行重点治理[6]。

3 抽油机井系统效率分析实例

某井机型为CYJ10-4.2-53HB,目前的能耗电参测试情况及生产情况如表1所示。

表1 目前生产数据

3.1 生产数据分析

首先对生产情况进行分析,从产量、沉没度、泵效来看,该井生产情况正常,工作制度合理。

3.2 能耗数据分析

该井系统效率为18.3%,属于应该治理的低效井,低的原因是能耗偏高。电动机功率利用率为27.22%,高于平均水平,应用节能型电动机和拖动设备,匹配合理。

再核实该井的平衡状况,从电流法测试结果看,电流平衡比为0.98,抽油机处于平衡状态。用功率法再次核实该井的平衡状况,该井功率平衡比为0.35,处于不平衡状态(表2),所以确定该井能耗高的原因是不平衡。

图1 低效抽油机井系统效率分析结构

表2 电流法、功率法测试对比

根据功率法调平衡测试仪的测试结果,并结合该井平衡块位置及规格,给出调整意见,将曲柄全部向外调整0.38 m,移到1 m处。

平衡调整后电流和功率曲线趋于平缓,峰值电流和峰值功率明显降低,上行平均功率为12.9 kW,下行平均功率为9.5 kW,功率平衡比为74%,电流平衡比为95.56%,抽油机达到平衡状态(图2)。

调平衡后,该井的有功功率从14.97 kW下降到13.71 kW,系统效率从18.60%提高到22.21%,系统效率显著提高,达到了治理低效井的目的(表3)。

3.3 低效井治理效果

全矿低效井为133口,治理井为109口(表4)。治理前、后对比,平均有功功率由10.30 kW降到9.47 kW,系统效率由8.08%提高到8.73%,平均节电19.9 kWh,年度累计节电79.17×104kWh,创效50.52万元。

表3 调整前后能耗数据对比

表4 低效井治理效果

图2 调整平衡前、后测试曲线

4 结论

1)对于抽油机井系统效率,首先分析产量和液面,然后分析能耗情况,进而确定系统效率的影响因素。

2)抽油机井系统效率的影响因素有时是多方面的,需按照分析步骤逐条核实,抓住影响系统效率的主要因素进行集中治理。

3)应用功率法平衡调整技术可以降低电流法测试时人为误差,能够真实反映抽油机的平衡状态。

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