大型机械模锻机角度故障原因分析及处理

2019-06-03 06:04张绘杰黄胜伟李树军刘永红刘贵州宋华
中国设备工程 2019年9期
关键词:刹车盘模锻曲轴

张绘杰,黄胜伟,李树军,刘永红,刘贵州,宋华

(中石油渤海石油装备钻井装备公司,河北 沧州 062658)

渤海石油装备钻井装备公司2007年投产钻杆管体管端加厚生产线,模锻机为机械式模锻机,型号:KTU-S 630/3000,该镦锻机拥有两个工位,可以实现一次加热、两次镦锻,其作用是无缝管管端加热后进行模锻加厚。自生产线投产以来,模锻机发生多次由各种原因引起的角度故障。

1 机械模锻机结构及工作原理

图1 KTU-S 630/3000机械模锻机结构图

该模锻机的主要动力源是14主电机180kW,主电机通过6根皮带带动13飞轮,飞轮轴上的齿轮分别与12夹持曲轴离合齿轮和11镦锻曲轴离合齿轮啮合,12夹持曲轴、连杆、摆锤和3大连杆机构,控制工位的打开和闭合,通过7偏心轴和8抓紧力调整装置来调节工位闭合时的下压力,为避免钳口闭合时,管体在模具内被巨大的抓紧力压成椭圆,6上钳口内安装有缓冲装置,在6上钳口下压力的作用下使管端在5模具内保持稳定,与镦锻曲轴连接的连杆上安装有9镦锻滑块和冲模,可实现对加热管端的快速锻造。

2 角度故障及处理措施

模锻机在正常自动工作过程中,夹持曲轴角度上顶点角度范围为:352°~13°,下顶点角度范围为:172°~193°,镦锻曲轴角度上顶点角度范围为:352°~13°。如果模锻机在自动工作过程中,某一曲轴所在顶点的角度超出了范围值,则模锻机停止运转,造成生产线停产。见图2。

(1)故障现象:模锻机在自动运行时,发生夹持曲轴角度在下顶点的角度值超出允许范围,模锻机停止运转。检查发现,模锻机在手动分步动作时,夹持曲轴的上顶点角度值、镦锻曲轴的上顶点角度值均超出允许范围。夹持曲轴上顶点角度约18°,下顶点角度约199°,镦锻曲轴上顶点角度约19°。

检查测量夹持曲轴刹车间隙2.5mm,在2.4~2.7mm标准范围内,夹持曲轴离合间隙2.1mm,在2~2.3mm标准范围内,检查测量镦锻曲轴刹车间隙1.4mm,在1.2~1.5mm标准范围内,镦锻曲轴离合间隙3.1mm,在3~3.3mm标准范围内,各处间隙未见异常;检查夹持曲轴、镦锻曲轴刹车盘冷却水,温度没有过热现象;检查夹持曲轴、镦锻曲轴刹车气缸的排油孔,没有堵塞,有润滑油从刹车气缸内流出,情况正常;检查电磁阀、过滤器、减压阀、油雾器各零件动作功能参数正常。

分析认为,只有当全部电磁阀SOL-GBR1、SOL-GBR2、SOL-GCLL、SOL-GCLH、SOL-UCL、SOL-UBR1、SOL-UBR2均动作卡塞迟缓,才会出现该故障现象。通过检查电磁阀芯,动作功能均正常。由此可判断各电磁阀的消音器堵塞,电磁阀不能迅速排气,造成该故障。

处理措施:①吹扫压缩空气管道,清洗各电磁阀消音器上附着的污物;②在保证电磁阀和气缸良好润滑的前提下,降低油雾器的供油量;③定期清洗电磁阀的消音器,消除故障隐患。

(2)故障现象:模锻机在自动运行时,镦锻曲轴在上顶点的角度值发生变化,由2°逆时针缓慢变化到350°~340°,超出允许范围,模锻机停止运转。检查测量镦锻曲轴刹车间隙标准范围内,未见异常;检查消音器、电磁阀、过滤器、减压阀、油雾器各零件动作功能参数正常;检查刹车盘冷却水,温度没有过热现象;检查刹车气缸的排油孔,没有堵塞,有润滑油从刹车气缸内流出,情况正常。

分析认为,刹车片和刹车盘之间有油污,造成该故障,当镦锻曲轴角度在上顶点时,曲柄、曲拐呈水平状态,镦锻曲轴在上顶点时进行了刹车,在气缸的推动下,刹车片和刹车盘紧密接触,刹车盘使曲轴停止转动。但是,镦锻曲轴停止转动之后,刹车片和刹车盘之间的摩擦力,由于受到油污等介质的影响,造成摩擦力小于曲拐及连杆等部件的自重,所以曲轴在自重的作用下缓慢转动。

图2 正常工作时的夹持曲轴角度和镦锻曲轴角度

图3 镦锻曲轴刹车系统

处理措施:①拆解镦锻曲轴刹车系统,清理干净刹车片和刹车盘区域的油污,组装镦锻曲轴刹车系统,调整镦锻曲轴刹车间隙在标准范围内。②在保证镦锻曲轴润滑效果的前提下,降低镦锻曲轴集中润滑系统油脂供给量,由12.6CC/Hr调整为10CC/Hr。调整后,紧密监控镦锻曲轴处THD-6温度传感器的温度,必须低于报警温度(55℃)。镦锻曲轴刹车系统。③在镦锻曲轴刹车系统后盖下方,开导油孔,将镦锻曲轴处排出的废油脂导出,防止废油脂堆积,消除故障隐患。

(3)模锻机在工作时,夹持曲轴上顶点的角度值为345°,超出允许范围,模锻机停止工作。

检查各曲轴相应刹车、离合间隙,均在允许范围内,电磁阀、消音器、油雾器、冷却水相应参数功能无异常,同时发现模锻机在停顿几分钟后,夹持曲轴动作后,上顶点的角度值为3,模锻机回复正常,连续工作几分钟后,模锻机镦锻曲轴上顶点的角度值为343,角度超范围停机。

分析认为,模锻机持续工作几分钟后,储气罐消耗一定量压缩空气,储气罐压力不足,造成夹持曲轴或镦锻曲轴提前停止转动且角度异常。停顿几分钟后,储气罐压力回复正常。如此反复出现故障。

针对该情况,检查发现公司压缩空气系统气源正常,模锻机大储气罐补气缓慢。更换大储气罐减压阀后,故障消除,模锻机恢复正常工作。

(4)模锻机在工作过程中,夹持曲轴上顶点的角度值为25°,超出允许范围,模锻机停止工作。

检查发现,夹持曲轴转动时,夹持曲轴刹车电磁阀SOL-GBR2比SOL-GBR1排气时间长,打开电磁阀SOL-GBR2,发现阀芯磨损,压缩空气持续供应,造成夹持曲轴不能及时停止。更换电磁阀SOL-GBR2,故障排除。

(5)工作过程中,模锻机镦锻曲轴转动到98°后,停止转动,模锻机不能工作。

检查中发现,控制镦锻曲轴角度的按钮无作用,进一步检查镦锻曲轴离合、刹车电磁阀线路正常,发现镦锻曲轴刹车电磁阀的继电器给脉冲信号后,无吸合动作,造成镦锻曲轴不能转动。更换该电磁阀继电器后,模锻机恢复正常。

(6)模锻机在工作过程中,镦锻曲轴上顶点的角度值,在每动作一次持续增大一点的过程中,达到14°,超出允许范围,模锻机停机。

检查中打开镦锻曲轴装置外壳盖,可以闻到烧“糊”的气味,遂检查镦锻曲轴刹车盘冷却水管线,发现回水管线堵塞,造成镦锻曲轴刹车盘逐渐发热,刹车片和刹车盘的摩擦力逐渐变小,镦锻曲轴上顶点的角度值逐渐变大,最后超出范围停机。处理措施:①清洗刹车盘内管路及冷却水管路;②补充设备维护保养规定,定期清洗模锻机冷却水系统管路,避免管路堵塞,消除故障隐患。

3 结语

通过总结模锻机角度故障处理经验,及制定相应的预防处理措施,减少了模锻机角度故障的发生。

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