关于石膏法锅炉脱硫增容提效改造技术探讨

2019-07-24 07:05杨玉涛
商品与质量 2019年3期
关键词:脱硫剂吸收塔烟道

杨玉涛

济南山源环保科技有限公司 山东济南 250101

1 电石渣—石膏法脱硫简介

电石渣烟气脱硫是利用电石浆作为脱硫剂。电石浆是强碱性的,具有吸收SO2的特性。锅炉烟气除尘后进入脱硫装置(氧化塔、吸收塔);烟气在脱硫装置中向上流动,并与向下流动的脱硫浆逆流洗涤;烟气中的碱性脱硫剂与脱硫液充分接触,可从烟气中脱除SO2;同时,将反应的副产品通过强制氧化工艺氧化成石膏(CaSO4·2H2O)。循环脱硫浆通过浆体循环泵向上输送至脱硫装置的喷淋层,使其与液体充分接触。

电石渣脱硫剂可以替代石灰石粉,直接用于现有石灰石-石膏烟气脱硫装置。市场前景广阔。

电石渣是一家PVC厂生产废料,化学名称为CaC2,电石放入乙炔发生器中,加水进行化学反应,产生乙炔气体和氢氧化钙。乙炔气体用于生产聚氯乙烯,电石渣等杂质成为对环境有害的废弃物。反应公式如下:CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2↑电石渣主要由Ca(OH)2,和Ca(OH)2的百分比在电石渣比商用生石灰。熟石灰中Ca(OH)2的百分比。因此,锅炉脱硫原理与石灰石-石膏法相同。

2 石膏法锅炉脱硫增容提效改造技术案例探讨

2.1 案例概况

某公司东方锅炉厂生产的220t/h煤粉炉,配有电石渣石膏锅炉脱硫装置和湿式静电除尘器。锅炉脱硫装置为1炉1塔。4号吸收塔直径5800mm,高度30000mm。4个循环泵。锅炉脱硫系统采用柱内氧化工艺,独立氧化风机。吸收塔进口SO2浓度小于4000mg/Nm3(干燥标准,6%O2),脱硫效率大于95%。脱硫装置现有SO2排放浓度低于200mg/Nm3(干燥标准,6%O2),不能满足“超低排放”标准。塔内氧化工艺不好,石膏质量差,不能作为产品取出。

2016年8月,某有限公司4号锅炉脱硫机组用于扩能增效工程(土建设备基础除外)。工期:土建工程具备施工条件后,60天内完成改造。改造要求:充分利用原有脱硫设备,提高脱硫副产物质量,工期短,投资成本低。改造后吸收塔进口SO2浓度小于5000mg/Nm3(干燥标准,6%O2),脱硫效率大于99.3%,脱硫装置运行符合35mg/Nm3(干燥标准,6%O2)的超低排放标准。

2.2 锅炉脱硫装置主要改造内容

电石渣-石膏脱硫装置分为烟气系统、二氧化硫吸收系统、脱硫剂储运系统、石膏脱水系统、事故维护与疏散系统、工艺水系统和电气仪表控制系统。其中脱硫剂储运系统、石膏脱水系统、事故维修排空系统、工艺水系统大多保持在原有状态,仅对系统管道进行了改造和维修。主要改造为烟气系统、二氧化硫吸收系统和电气仪表控制系统如下:

(1)烟道系统改造。从4号炉引风机出口伸缩缝接口到现有4号湿式静电除尘器进口,该工艺所需的烟道改造和新烟道(含保温防腐)属于福建新泽环保施工范围。

(2)SO2吸收系统改造。从4号炉引风机出口到现有4号湿式静电除尘器进口,在烟道之间施工全部主辅机设备(包括氧化塔)。

(3)电气仪控系统改造。电气系统仅提供电源触点,其余均由福建新泽环保有限公司负责。仪表控制系统方面,改造后的DCS卡安装在原3号脱硫氧化塔DCS柜内。本次包括1台主机和1套软件,并进行了配置修改;无控制柜、主处理器等,主控制单元等。

(4)具体的改造内容详见图1。

改造后的烟气系统流程如下:锅炉原烟气进入氧化塔,反接触浆液,除去烟气中的部分SO2。一次脱硫后,烟气通过烟气管道进入原吸收塔,再与浆液进行逆流接触去除。烟道气中的SO2部分经除雾器脱水后,经净烟道进入湿式静电除尘器进行除尘除雾,最终通过原烟囱排出。新的氧化塔系统流程如下:安排一个塔釜底部的氧化塔,脱硫后脱硫液体落入塔釜,和脱硫浆被运送到由氧化塔塔顶循环液体泵。新型氧化风机将空气吹入氧化塔,将亚硫酸钙氧化成石膏。泥浆在原始的吸收塔被发送到氧化塔通过泥浆排出泵,所以原脱硫浆受到氧化阶段氧化吸收塔,从而延长氧化时间,提高脱硫效率和脱硫石膏的质量。

2.3 新建氧化塔的原因

二氧化硫吸收系统是整个烟气脱硫装置的核心,是提高脱硫能力和效率的核心。措施包括:(1)提高液气比(增加喷淋层数,增加喷淋密度),提升塔内部件(流动装置、烟气脱硫装置);(2)单塔双循环;(3)浆池外新建塔;(4)串塔模式;(5)吸收塔改造。本项目吸收塔SO2浓度由4000mg/m3(干燥标准,6%O2)增加到5000mg/m3(干燥标准,6%O2),出口SO2浓度为200mg/m3(干燥标准,6%O2)。降低到35mg/m3(干燥标准,6%O2),脱硫效率需要大幅度提高,SO2氧化增加,原有系统氧化能力严重不足,故选择添加氧化塔塔。新型氧化塔的出口烟道作为原有吸收塔的进口烟道,实现了两塔串联处理烟气。新的氧化塔将SO2等污染物部分去除,再将原有的吸收塔去除,去除剩余的污染物,通过二级脱硫达到排放要求。新建氧化塔可以独立搭建,主机连接到原系统后需要关机,大大减少了主机停机时间。

2.4 脱硫改造效果

经调试,系统运行正常稳定,某有限公司4号锅炉脱硫能力提升项目取得了良好的脱硫效果。改造后,脱硫效率由95.0%提高到99.3%,锅炉脱硫效率超过SO2247kg/h。锅炉脱硫每小时消耗0.34t电石渣(脱硫总量增加),每年运行8000h可减少1年。电石渣2720吨,减少了垃圾对环境的污染。改造后锅炉脱硫装置每小时生产石膏3.45t(含水量10%),改造后脱硫副产物石膏硫酸钙含量低,游离水10%,可作为产品销售,节约脱硫产品,污水处理费用。

猜你喜欢
脱硫剂吸收塔烟道
KR预处理工艺参数对脱硫剂分散行为的影响
600MW机组湿法脱硫氧化风机停运可行性探讨
无氟型KR铁水脱硫剂脱硫效果实验分析
昆钢公司120t转炉固定段烟道漏水分析及治理
一种TFT-LCD全氧燃烧电熔炉烟道
合成气脱硫剂PURASEC2020运行工况分析及粉化事故处理
加热炉燃烧烟道系统的改造
加热炉燃烧烟道系统的改造
火力发电厂烟气脱硫控制系统分析
一种炼厂富气吸收稳定方法