转炉汽化烟道维护保养

2019-09-10 17:22张胡亮
名城绘 2019年10期
关键词:烟道汽化磷酸

张胡亮

转炉气化系统概述

邯钢邯宝炼钢厂汽化烟道位于转炉的正上方,长期处于高温、高压、多尘、温度频繁波动的复杂环境,它的使用寿命受多种复杂因素制约。有的烟道使用半年后就会出现漏水现象,有的甚至时间更短,直接影响着转炉的安全生产和生产节奏。

来自于软水站的一级脱盐水经过除氧器加热,水温由常温升高到144~159℃,压力0.3~0.5MPa(G),除氧水箱中的水分成两路,一路水经过低压强制循环泵送到低压烟道,水被加热后,产生的低压汽水混合物通过上升管再返回除氧水箱;一路水经过汽包给水泵加压后送到汽包,汽包再通过下降管和强制循环泵将热水分配给高压烟道,热水被加热后,产生的高压汽水混合物通过上升管返回汽包,汽包通过汽水分离装置将蒸汽分离出来通过蒸汽管网送给用户,分离出来的水重新回到汽包。

转炉汽化冷却水循环由自然循环、强制循环所组成。吹炼时采用自然循环,吹炼间歇期间采用高压强制循环和低压强制循环。

影响汽化烟道因素:

1.汽化烟道位于转炉的正上方,长期处于高温、高压、多尘、温度频繁波动的复杂环境,它的使用寿命受多种复杂因素制约。有的烟道使用半年后就会出现漏水现象,有的甚至时间更短,直接影响着转炉的安全生产和生产节奏。

1.1锅炉水的硬度都有严格的限制,水质的情况直接会使烟道腐蚀、结垢,轻者降低锅炉的效率和出力,影响蒸汽品质;重者严重损害锅炉,甚至导致锅炉爆管事故。因此溶解氧、可溶性二氧化硅、铁以及余氯都应大部分或全部除去。

除氧器内将无氧的气体与含氧水混合,使溶解在水中的氧析出至气体中区,加热成惰性气体循环使用,使水含氧量到达要求降至0.01-0.1mg\L.

除氧器作为低压循环系统的汽包,同时起到高压循环系统的给水箱作用。低压循环系统通过水冷壁管吸收烟道中烟气的热量,用于给水的除氧,不足的部分热量从低压蒸汽管网补充。除氧器除氧效果最好时的温度为104℃。在炼钢期间除氧器温度维持在144~159℃,压力0.3~0.5MPa。

通过除氧器进蒸汽调节阀设定进入蒸汽量,来保障除氧器温度达到最佳效果。

2.烟道使用到期需要更换新的烟道段,在更换新烟道工作时,烟道进出水管道需要割断,重新焊接,作业现场的渣滓,焊渣等废物进入烟道管,在汽化系统运行时会导致拉姆斯喷头堵塞,导致水流不均,高温下会出现管裂造成漏水。所以在切割进出来管道后要及时包裹管口,防止一些残渣进入水管道,出现不良影响。

在更换新的烟道段后,先用氩弧焊打底,再進行焊接,也是为了避免出现焊渣进入水管道,堵塞喷头。

在更换烟道或大修期间必须对烟道进行碱煮炉。碱煮是利用碱液的羟基,或磷酸盐水解生成的羟基,使其与硅化物反应,转化为可溶性物质。煮炉蒸汽压力要求不低于1.1-1.5MPa,温度大于170℃,流量不低于15t/h.。升压到0.3~0.4MPA全面检查系统的严密性及各部膨胀是否在规定范围。?升压速度?0.1MPa/30min。?煮炉期,要求对炉水监督,当炉水中磷酸根含量逐渐稳定时,煮炉即可结束。煮炉期间应从汽包、烟道取样对炉水碱度及磷酸根的变化进行监视与分析,炉水碱度应均匀,煮炉期间炉水碱度不得低于50mmol/L,磷酸根大于500mg/l, pH在10.5~11,否则应补充加药。一般取样时间为:

1)第一期煮炉后一小时开始化验,升压后每2小时一次。

2)排污前后各一次。

3)换水后每小时一次。

煮炉后检查:检查汽包除氧器蓄热器内壁清洁程度:1)内表面无油垢和锈斑,无残留的氧化铁屑和焊渣。2)内表面无二次浮锈,并形成保护膜。3)所有泵的除污器检查。4)所有受热面下联箱的循环喷嘴。煮炉结束,喷嘴拆卸,仔细检查联箱,封头用圆盘切片在其沟槽处切除,其后,喷嘴通过使用的钥匙松开并清理,联箱清理完毕,循环喷嘴重新安装上,封头再焊接上。注意:必须保证所有冲刷喷嘴安装正确。所有的喷嘴焊接完成之后,锅炉再一次进行最大压力测试,即允许的操作压力。

烟道加药处理是作为烟道补给水的补充处理,其作用是使随给水带入锅炉内的结垢物质,与所加药剂反应,生成为悬浮颗粒,呈分散状态,通过锅炉排污排除锅炉内,或使其成为溶解状态存在于烟道水内,不会沉积在锅炉壁上。已达到防垢的目的,生成物为碱性磷酸钙,它是具有高度分散能力的胶微粒,可作为水中的补充结晶中心,磷酸三钠除了消除Ca2+、Mg2+外,还能促使烟道内壁老水垢逐渐溶解,游离的磷酸根附在金属表面,在内壁形成致密的保护膜,延缓腐蚀,防止金属的苛性脆化。

做好烟道维护保养工作,不但能提高烟道使用寿命,还可以减少故障检修,节省经济效益,在工业炼钢中普遍实施。

(作者单位:河钢邯钢邯宝炼钢厂)

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