西南某铝土矿同步脱硫脱硅浮选试验研究

2020-05-19 11:03吴国亮张建强杜五星
矿产保护与利用 2020年1期
关键词:活化剂原矿收剂

吴国亮,张建强,杜五星

1.中铝郑州有色金属研究院有限公司,河南 郑州450041; 2.国家铝冶炼工程技术研究中心,河南 郑州 450041

引言

铝土矿是生产金属铝、耐火材料、研磨材料以及高铝水泥的重要原材料,随着国内铝土矿资源的逐步贫化和枯竭,以及开采方法的不科学,直接用于生产氧化铝和高档耐火材料的铝土矿越来越少,而大量高硅高硫铝土矿又不能得到合理利用[1-2]。低品质铝土矿选矿技术的开发对国内越来越“贫细杂”化铝土矿的利用,对我国氧化铝行业的健康和可持续发展,以及减轻对国外铝土矿矿石的依赖具有重大意义。目前,工业上对低A/S(铝硅比)含硫铝土矿提质最为广泛的方法为浮选法,比较成熟的工艺是先浮选脱硫后浮选脱硅的工艺流程,但是该工艺流程存在工艺复杂和流程较长等问题[3-6]。西南某地存在大量的高硫、低A/S的铝土矿,为经济合理地开发利用该资源,本文采用同步脱硫脱硅新工艺对该高硫高硅铝土矿进行除杂提质试验研究。

1 矿石性质

1.1 矿石组成

对取自西南某地的代表性原矿样进行化学多元素分析、X-衍射分析和物相组成分析以了解原矿性质,为后续的浮选提供指导,分析结果分别见表1、图1和表2。

图1 原矿的XRD图Fig.1 The XRD pattern of raw ore

表2 原矿矿物组成分析结果 /%Table 2 The phase analysis results of raw ore

由表1分析结果可知,原矿中Al2O3的含量为56.86%,SiO2含量为14.86%,A/S仅为3.82,属于中低品位铝土矿,其中有害杂质S含量为1.57%,属于高硫铝土矿。该铝土矿必须经选矿处理后才能用于氧化铝冶炼。

由表2和图1的分析结果可知,原矿中主要有用矿物为一水硬铝石和一水软铝石;脉石矿物是以绿泥石、高岭石、伊利石等为主的硅酸盐类矿物;还有少量的黄铁矿,针铁矿、菱铁矿、金红石等矿物;矿石中的有害杂质S主要以黄铁矿的形式在原矿中赋存。综合来看,该矿石为高S、低A/S型铝土矿,可以通过浮选脱硅提高矿石A/S和浮选脱硫降低有害杂质S含量,以满足氧化铝冶炼要求。

1.2 试剂及设备

碳酸钠(Na2CO3)、盐酸(HCl)、硫酸铜(CuSO3·5H2O)、丁基黄药(C4H9OCSSNa)、戊基黄药(C5H11OCSSNa)均为分析纯;自制阴离子混合脱硫捕收剂BA-1;自制阴离子混合脱硫捕收剂BA-2,抑制剂SNS分析纯,自制阳离子混合脱硅捕收剂SW,自制阳离子混合脱硅捕收剂FWA,自制阳离子混合脱硅捕收剂EXA,松醇油工业品。

XMQφ240×90型锥形球磨机,Rex pHS-3C型pH计,BSA2202型电子天平,DL5C型真空抽滤机,XFG-63/1.5L/0.75L挂槽式浮选机,101A-1型鼓风干燥箱。

2 试验研究

2.1 磨矿细度试验

合理的磨矿细度不仅对铝土矿选矿工艺和指标具有重要影响,还影响到后续铝土矿精矿产品的溶出性能。为获得较好的浮选指标,在pH调整剂Na2CO3用量3 800 g/t、活化剂CuSO4用量60 g/t、抑制剂SNS用量1 000 g/t、脱硫捕收剂BA-1用量300 g/t、起泡剂松醇油用量100 g/t(脱硫捕收剂与起泡剂的质量比为31),脱硅捕收剂EXA用量160 g/t的条件下,按照图2所示的工艺流程图进行磨矿细度试验,试验结果如图3所示。

图2 粗选条件试验流程Fig.2 The condition test flow chart of roughing

表3 磨矿细度试验结果Table 3 The test results of grinding fineness

由表3磨矿细度试验结果可知,随着磨矿细度的不断增加,精矿产率不断降低,而精矿Al2O3品位先升高后降低,S含量先降低后升高,当磨矿细度-0.074 mm含量增至69%以后,由于精矿夹杂严重,导致精矿Al2O3品位提升困难,反而略微降低,回收率下降,同时导致精矿S含量升高。磨矿细度-0.074 mm含量占69%时精矿Al2O3品位最高,S含量也最低,回收率也较高,因此综合考虑磨矿细度-0.074 mm含量占69%时为最佳磨矿细度。

2.2 矿浆pH值试验

在浮选过程中矿浆pH值对矿物的表面电性和浮选药剂的活性均有很大的影响,各种矿物只有在各自最适宜的pH范围内才能有效地实现浮选[7]。因为该铝土矿含硫且长期露天堆放导致酸化,磨矿后的矿浆为酸性,考察最佳pH时直接用Na2CO3进行调节。在磨矿细度-0.074 mm占69%、活化剂CuSO4用量40 g/t、抑制剂SNS用量1 000 g/t、脱硫捕收剂BA-1用量300 g/t、起泡剂松醇油用量100 g/t,脱硅捕收剂EXA用量为160 g/t的条件下,按照图2所示的工艺流程进行pH值试验,试验结果见表4。

表4 矿浆pH值试验结果Table 4 The test results of pulp pH

由表4试验结果可知,在pH值为5的偏酸性条件时,浮选脱硫效果较好,脱硅效果也较佳;当pH值为6时,浮选脱硅效果最好,脱硫效果也较佳;pH值继续升高由于矿石已经酸化,碳酸钠添加量过大,导致浮选体系中电解离子浓度过高,致使浮选夹杂严重,脱硅的分选效果较差。综合考虑试验选择pH=6时为最佳脱硫脱硅浮选环境,此时Na2CO3用量为3 800 g/t。

2.3 活化剂用量试验

为强化同步脱硫脱硅过程中脱硫的效果,需要对黄铁矿进行活化,目前黄铁矿浮选活化剂最常用的为CuSO4[8],所以本文不再对活化剂的种类进行试验研究,而是在磨矿细度-0.074 mm占69%、pH调整剂Na2CO3用量3 800 g/t、抑制剂SNS用量1 000 g/t、脱硫捕收剂BA-1用量300 g/t、起泡剂2#油用量100 g/t、脱硅捕收剂EXA用量为160 g/t条件下直接按图2所示流程进行CuSO4用量试验,试验结果见图4。

根据图3试验结果可知,添加活化剂CuSO4的浮选效果要比不添加的浮选效果好。还可以看出,随着CuSO4用量的不断增加铝精矿的S含量不断降低,而S的脱除率在不断增加,当CuSO4用量超过60 g/t以后精矿的S含量和S脱除率趋于平稳。综合考虑药剂用量和浮选效果活化剂CuSO4用量为60g/t时脱S效果最好。

图3 活化剂CuSO4用量试验结果Fig.3 The dosage test results of activator CuSO4

2.4 脱硫捕收剂种类试验

脱硫捕收剂种类的选择对最终浮选指标的好坏至关重要,目前脱硫捕收剂主要是各类型黄药[9],为了筛选出对该矿石具有较好脱硫效果的捕收剂,在磨矿细度-0.074 mm占69%、pH调整剂Na2CO3用量3 800 g/t、活化剂CuSO4用量为40 g/t、抑制剂SNS用量1 000 g/t、脱硫捕收剂用量300 g/t、起泡剂松醇油用量100 g/t、脱硅捕收剂EXA用量为160 g/t条件下直接按图2所示流程进行试验,试验结果见图4。

图4 脱硫捕收剂种类试验结果Fig.4 The test results of desulfurization collector categories

根据图4试验结果可知,自制脱硫捕收剂BA-1和BA-2的脱硫效果要比丁基黄药和戊基黄药的浮选效果好,通过对比BA-1和BA-2两种药剂浮选指标发现,两者精矿含S量差别不大,分别为0.41%和0.38%,但是BA-1的脱硫率要比BA-2的脱硫率高2.23个百分点,所以采用BA-1作为脱硫捕收剂。

2.5 脱硅捕收剂种类试验

铝土矿反浮选研究较长时期内处于瓶颈状态,其主要原因是大多数矿石中硅酸盐脉石矿物组分复杂,各种脉石矿物对分选条件和分选药剂种类要求不同,致使单一药剂很难对铝土矿有较好的分选效果[10]。在磨矿细度-0.074 mm占69%、pH值调整剂Na2CO3用量3 800 g/t、活化剂CuSO4用量60 g/t、抑制剂SNS用量1 000 g/t、脱硫捕收剂BA-1用量300 g/t、起泡剂松醇油用量100 g/t、脱硅捕收剂用量为160 g/t条件下,按图2所示流程考察不同种类的自制药剂对脱硅的影响,试验结果见图5。

图5 脱硅捕收剂种类试验结果Fig.5 The test results of desilication collector categories

由图6试验结果可知,三种自制脱硅捕收剂对脱硅均有较好的效果,其中EXA对脉石矿物的捕收能力最好,精矿的A/S最高,FWA的次之。同时还可发现EXA的硅脱除率也最好,所以决定采用自制捕收剂EXA作为脱硅捕收剂。

2.6 药剂用量试验

浮选粗选药剂用量影响浮选结果的因素较多,试验量比较大,可以利用多因素组合正交试验法[11]来快速寻找合适的药剂条件。在磨矿细度-0.074 mm含量占69%、pH值调整剂碳酸钠用量3 800 g/t、活化剂CuSO4用量为40 g/t的条件下,按图2所示流程采用L9(34)正交表安排了三因素三水平9次试验考察抑制剂、脱硫捕收剂和脱硅捕收剂用量,试验影响因素及水平见表5,试验结果见表6。

表5 药剂用量试验影响因素及水平Table 5 The influence factors and levels of reagent dosage tests

根据表6正交试验结果可知,添加抑制剂SNS有助于强化分选效果提高精矿Al2O3品位,同时抑制剂对精矿的含S几乎没有影响。随着脱硫捕收剂BA-1用量的不断增加,精矿的含S量不断降低,当用量超过300 g/t后,精矿的含S量几乎不再降低,所以脱硫捕收剂的用量为300 g/t比较合适。随着脱硅捕收剂EXA用量的不断加大,精矿Al2O3品位先增加后降低,而Al2O3回收率却不断降低,当用量为160 g/t时,铝精矿的Al2O3品位为59.25%,而回收率为86.25%,所以脱硅捕收剂用量160 g/t为最佳用量。

表6 药剂用量正交试验结果Table 6 The orthogonal test results of reagent dosage

2.7 闭路试验

在条件试验的基础上,为考察同步脱硫脱硅工艺处理该矿石的可行性和稳定性,按图6所示流程进行闭路试验研究,试验结果见表7。

图6 路试验流程图Fig.6 The test flowchart of closed circuit

表7 闭路流程试验结果Table 7 The test results of closed circuit

根据闭路试验结果可知,采用图6所示闭路流程处理A/S为3.83的原矿,可以得到Al2O3为61.03%,SiO2为11.95%,S含量为0.19%,A/S为5.11的铝土矿精矿。精矿相较于原矿A/S提高了1.28,S的脱除率达到98.99%,该精矿可以直接作为冶炼氧化铝原料,证明了该同步脱硫脱硅工艺流程的可行性和稳定性,为该类型矿石的开发和利用提供了一种全新的技术思路。

3 结 论

(1)原矿Al2O3含量为56.86%,SiO2含量为14.86%,A/S仅为3.82,有害杂质S含量为1.57%,主要有用矿物为一水硬铝石和一水软铝石;脉石矿物是以绿泥石、高岭石、伊利石等为主的硅酸盐类矿物,矿石中的有害杂质S主要以黄铁矿的形式在原矿赋存。

(2)经闭路试验,可以得到精矿Al2O3含量为61.03%,SiO2为11.95%,S含量为0.19,A/S为5.11%的优异浮选指标。精矿A/S相较于原矿提高了1.28,S的脱除率达到98.99%,该精矿可以直接作为冶炼氧化铝原料。

(3)通过试验发现,同步脱硅脱硫工艺能够处理该矿石,为该类型矿石的开发和利用提供了一种全新的技术思路。

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