依托能效对标管理的节能示范采油队建设

2020-12-31 01:17罗长进大庆油田有限责任公司第三采油厂
石油石化节能 2020年5期
关键词:全矿洗井节电

罗长进(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

1 问题提出

采油五队位于萨北开发区东部过渡带南块,始建于1973年8月,管理面积7.2 km2。全队现有职工54 人,油水井145 口,水井55 口,油井90 口。机采井节能设备共有80 台套,其中双速双功率电动机26台;变频控制箱12套;永磁电动机10台;电磁防蜡器8 套;能耗监测设备11 套;螺杆泵变频器13 台。2016 年全年原油产量3.121 1×104t,截至到目前累计生产原油539.8×104t。

采油五队作为第三油矿最大的采油队,其产量占矿总产量的33%,但由于设备老化,管理不规范,热洗周期短,洗井频繁,沉没度水平偏高等问题,吨油耗气、吨油耗电近年来一直处于矿较高水平。截至2016 年底,吨油耗气指标较全矿水平高2.34%,吨油耗电指标较全矿水平高3.06%,机采井系统效率较全矿平均水平低3.4%,能耗的攀升对全矿成本控制造成的压力越来越大。为此,全力建设节能型采油队势在必行[1]。

2 主要做法

2.1 开展能效对标,明确节能挖潜方向

该队采取能效对标管理手段,按照“确定目标、收集必要的数据、分析业绩差距原因”的基本思路,开展内部能效对标活动,全方位、全系统查找不足,明确挖潜方向。

合理选择对标指标。该队结合管理实际,本着五项原则,确定了对标指标,即:吨油耗电、吨油耗气和机采井系统效率。具体原则如下:

全面性原则,即确定的指标能够整体反映本队能源利用状况和能效水平,能够涵盖本队主要的用能工序和环节。如吨油耗电、吨油耗气。独立性原则,即选取的各项指标相对独立,避免相互影响。通用性原则,即选取的指标是专业系统内所熟悉的、常用的数据,统计途径和方法相对统一,即提高可比性。代表性原则,即数量不宜过多,选择能够反映主要工艺流程、环节或设备能效水平的指标或重要工序、设备等关键性工艺参数指标即可。过程性原则,即能够反映产生最终结果的重要影响因素和中间过程的指标,如机采井系统效率[2]。

2.2 进行现状调查,确定目标值

为使能效对标指标值有据可依,我们对采油队的关键能效指标进行调查统计。收集了采油五队近四年的各项能耗指标数据。从连续四年的能耗指标看,吨液耗气、吨液耗电、吨油耗气、吨油耗电、机采井系统效率指标呈现波动趋势。对矿各采油队的关键能效指标进行调查统计的同时,选取厂管理先进队作为对标标杆,旨在通过横向对比找出采油五队在节能管理方面的差距和不足,确定合理的能效对标指标值。从全矿五个采油队能耗情况统计看,采油五队的吨液耗气、吨液耗电、吨油耗气、吨油耗电、机采井系统效率指标均在全矿处于较低水平,其中吨油耗气指标较全矿水平高2.34%,吨油耗电指标较全矿水平高3.06%,机采井系统效率较全矿平均水平低3.4%,与厂其它矿先进采油队相比,差距更加显著。通过与其它采油队能耗指标的对比,结合四年来本队能耗指标的变化情况,采油五队把2019 年的能耗指标确定为:吨油耗电指标24.5 kWh/t,吨油耗气指标19.5 m3/t,机采井系统效率指标30%。

2.3 加强宣贯力度,转变员工思想

针对部分员工存在的节能意识淡薄的实际情况,大力宣传当前油田节能降耗趋势、目的和意义,让员工了解企业目前所面临的成本压力,明白企业的经济效益与员工的切身利益紧密相关,引导员工改变以往那种“家大、业大,浪费点没啥”的思想,使节能观念深入人心;制作宣传板、条幅及各类标识牌100 余块,除在队部醒目位置悬挂外,在所有用水、用电处都贴上“请节约用电”“请节约用水”“节约是利润,流失是财富”等标语,让员工随处都能看到节能标志和宣传口号,形成了良好的节能文化氛围,员工态度从“要我节能”向“我要节能”逐渐转变。自觉从点滴做起,杜绝跑、冒、滴、漏现象。该队员工自发研制了节能水箱,日常洗漱产生的污水回收到水箱中,便于拖地、冲厕所等二次利用,年节水100 m3。队内电工自主研制了微电脑节电控制箱,在不同工作时间段内,节电控制箱自动关闭和启用,杜绝长时间无人使用时的待机耗电,实现队部用电定时控制,全年可节电1.35×104kWh。

2.4 精细井筒管理,降低吨油耗气

应用电磁防蜡器延长热洗周期。为充分发挥电磁防蜡器的作用,最大延长油井热洗周期,在安装过程中,重点把握流程环节,电磁防蜡器安装在生产闸门之后,掺水闸门前,以保证该装置主要对井筒起作用,发挥减缓结蜡速度的效用。同时,在管理上把好“三关”:一是电磁防蜡器必须保持连续工作;二是日常热洗时保证热洗质量;三是电磁防蜡器停井后需切断电源,避免散热不及时烧毁仪器。现场安装电磁防蜡器8口,主要用于小排量螺杆泵、单管流程井和难洗井上,热洗周期由原来的43 天延长到75 天,全年少洗井25 井次,降低天然气消耗量3.25×104m3。

利用能耗测试曲线提高螺杆泵井热洗质量。一是依据能耗曲线的光滑程度,评价热洗质量,确定热洗周期是否合理。螺杆泵井很难通过电流变化准确发现井生产是否出现问题与故障,而有功功率直接反映油井电动机的能耗情况,对工况变化的敏感性强,既可反映扭矩的变化,又可反映转速的变化。根据能耗曲线的形状可以判断井筒清洁程度,当井筒结蜡严重时,能耗曲线呈锯齿型,当井筒清洁时,能耗曲线是光滑的直线,因此根据曲线的光滑程度评价热洗质量,确定合理热洗周期。二是根据曲线形态监测螺杆泵井是否按周期洗井,提高了现场管理精度。从能耗曲线上可以看出,如果油井按周期进行洗井和井口加药,能耗曲线会出现能耗值下降并且在10 h以内恢复的情况,这种曲线呈现规律性,如果没有及时洗井和加药,从曲线上立刻能分辨出,管理人员可及时督促热洗工洗井和加药[3]。

2.5 实施技术改造,降低吨油耗气

应用水源热泵技术实现余热利用。采油五队冬季燃烧天然气采暖,采暖期180 天每天耗气1 000 m3,消耗天然气量大。为更好地利用油井采出液中的余热资源,2013年对中转站的采暖炉进行改造,采用了水源热泵技术。该技术是利用空调制冷的反原理,提取采出液中余热资源,经热泵系统置换,产生大量清洁热能,用于站、队冬季采暖,夏季室内空调制冷,同时提供生活热水。从运行情况看,冬季供暖停用2台采暖炉,年节气16×104m3;夏季室内制冷停用2台空调,年节电0.20×104kWh;队部生活热水,全年停用2 台热水器,年节电0.68×104kWh,全年共创造效益15万元。

外输泵变频柜一拖二改造,实现变频柜的高效利用。采油五队中转站使用2台外输泵,日常管理时运行1 台,备用1 台,每台外输泵运行时间为半年,其中只有1台外输泵由变频器控制,变频器使用效率低,闲置时间长达半年,外输泵不使用变频柜控制时,外输耗电量增加。针对这种情况,队内组织技术员和电工进行攻关,对变频柜进行改造,在变频柜和非变频端加装单刀双掷开关,在保证安全操作的前提下,实现外输泵变频柜一拖二控制。全年2 台外输泵轮换运行时,均能通过变频柜控制,提高变频器使用效率,年节电22.4×104kWh,同时节省变频器成本5万余元[4]。

2.6 低产、低效井实施间抽和转提捞

低沉没度井开展间抽管理。首先,摸索间抽周期,采用连续跟踪液面的办法,依据拐点确定开、关井时间,确保间抽经济效益最大化。其次,在资料录取环节,保证当月测试动液面必须在关井前一天进行,确保资料真实反映油井情况。再次,在日常生产管理中,严格执行间抽周期,每月将间抽计划张贴在控制箱内,方便随时检查。同时,间抽井运行一段时间后,加强后续效果跟踪,及时调整间抽周期,确保影响产量最少,效益最大化。全年实施油井间抽3口井,年节电4.24×104kWh。

2013 年对12 口低效井采取转提捞生产。专门制定管理制度,设专人进行管理,日常管理中注重与提捞队密切配合,根据井口液面变化规律,科学合理制定提捞周期,截至目前,生产原油1 776 t,全年节电70×104kWh。

3 实施效果

3.1 员工节约意识明显增强

通过开展各项节能措施和方法,员工的节能意识明显增强,大到油水井设备运行,小到水龙头的跑冒低渗漏,处处精打细算,减少能源浪费。2019年共征集到节约能源、节约水电、节约原料、清洁生产、科技创新等方面的合理化建议19 项,收集节能“小点子、小计策”30余条。如今“废旧不等于废弃”的理念已深入全站员工的思想,修旧工作成为员工的自觉行为[5]。

3.2 各项能耗指标有效控制

2019年采油五队各项节能指标全部达标,其中吨油耗电指标22.8 kWh/t,吨油耗气指标17.6 m3/t,机采井系统效率指标32.69%,均处于全矿领先水平,同时达到全厂先进水平[6]。

3.3 经济效益明显

2019 年,全年共计节电167.27×104kWh,合计费用101.19 万元;节气77.75×104m3,合计费用46.65万元。同时,通过修旧利废节约资金3.2万元;通过技术革新和合理话建议等创新创效获得经济效益18.64万元,全年共创经济效益169.68万元。

4 结论认识

1)以打造节能示范采油队为目标。本着“对标明确差距,分析原因,制定措施,实施改进,实现管理提档升级”的基本思路,从人(人员)、机(设备设施)、法(方法)三大关键要素入手,运用对标管理工具,在明确节能潜力的基础上,通过技术革新和管理提升两大手段,通过井、站、队联动,全方位挖掘油藏工程系统、采油工程系统和地面工程系统的节能潜力,实现全系统优化运行和资源能源的高效利用和循环利用,达到节能降耗的目的[7-8]。

2)确定合理目标是重要前题 目标值选得太高,会使大家“望而生畏”,目标值选得太低,又会使能效对标工作失去意义。所以,在目标值确定上,要有大量的调查数据为依据,避免目标确定上的盲目性。在选定标杆时遵循三项原则,一是标杆在同行业范围内属于最优水平;二是经过改进后可以接近或达到标杆水平;三是同类设备进行对比,要具有可比性[9-10]。

3)加大考核力度是有力保障实施过程考核,对提高能效对标工作的积极性、创新性起着必要的促进作用。坚持全过程考核,即对各环节的操作进行考核,采取日常考核与春、秋检相结合的方式,及时总结好的经验做法,查找存在的问题与不足;对能效指标提升状况进行考核评价,从矿层面,将能效对标工作与业绩挂钩,从队层面,与年底评选优秀员工、先进班组等荣誉挂钩。

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