基于锅炉低位除氧方式优化的研究

2021-12-16 13:20杨优张礼花刘勇
科技信息·学术版 2021年34期
关键词:给水泵热力水泵

杨优 张礼花 刘勇

锅炉系统给水处理工艺过程中,除氧是一个非常关键的环节,由于氧气的氧化特性,当溶解氧随给水流动在整个运行系统时,会腐蚀所接触到的管路和设备,对锅炉的综合影响非常大,不仅会降低锅炉运行能效,亦会对设备运行的安全稳定性产生不可逆的影响。本项目对现有鼓泡式除氧器低位运行方式,在前期运行过程中产生的供水泵损坏、供水水压不稳、热力除氧需用蒸汽量过大等系列问题进行了深入分析,并提出了以热力除氧与化学除氧有机融合为核心的针对性解决方案,提高了锅炉系统运行效率和运行稳定性。

1 国内外发展现状

国内外的专家学者对除氧器的相关问题做了一定的研究,比如朱纪庆比较了现在电厂主要采用的几种除氧器,给出了具体的选型方法,确保除氧器的安全运行;张兢对热力除氧器的选择和使用做了总结和详尽的描述;张军昌指出了大气式热力除氧器存在的问题,指出其给水流量变化引起除氧温度变化,从而影响除氧的效果,并给出了改进措施;张雷对某个厂的除氧器进行了更换喷嘴和填料的改在,达到了较好的除氧效果。

2 我厂系统现状

2.1 低位热力除氧器基本架构与运行原理

我厂在用的两套除氧器采用蒸汽底部鼓泡方式加热锅炉用水,属热力除氧器的一种,下图为其示意图:

2.2 存在的问题

2.2.1 除氧器内耗蒸汽量过大

由于除氧器没有采用喷淋方式加热,传热效果不好,为了能将水温迅速提高到104℃以上,蒸汽量较大,造成放散管排气量较大。

2.2.2 供水泵频繁损毁

除氧器出厂成套配置增压泵,以解决低位除氧器的汽蚀给水问题,

但是增压泵的控制没有与给水泵、锅炉运行进行联锁,造成运行中产生汽蚀现象,进而导致供水泵损毁,影响锅炉正常运行。

2.3 方案制定

2.3.2 原因分析

已知设备参数如下表所示:

根据公式:(相关参数查表可知)

若计算所得为正值,泵可在最大吸上高度为H m水头下运行;若计算所得为负值,泵需要一最小 m水头的进口压力。

给水泵计算最低给水压力):m

P(绝对压力):1.2bar

(净吸入压头):1.0m

H(吸入管路的阻力损失):0.005m

H(汽化压力):12m

H(安全余量):0.5m

=1.2×10.2-1.0-0.005-12-0.5= -2.665m(取絕对值)

给水泵的最小给水压力为:1.5+0.3-1.0-0.3=2.5m(除氧器最低水位减去给水泵进口中心位置高度)。

以上计算结果可以看出,给水泵的最小压力小于给水泵计算最小压力,2.5m<2.665m。有汽蚀现象产生。

2.3.3 方案确定

基于以上计算过程,要杜绝汽蚀现象的发生,可以从两个方向着手,一是更换功率更大的给水泵,增大NPSH值;二是降低除氧器水温,减小值。通过采取二者结合的方式(即热力除氧与化学除氧结合),既可解决汽蚀现象又可降低除氧器内耗蒸汽。

3 研究内容

3.1供水泵选型

安装格兰富YE3-180M2-22kw型供水泵,替换原供水泵。查性能曲线可知,NPSH为1.7m,H=1.2×10.2-1.7-0.005-12-0.5=-1.965M(取绝对值),因此,给水泵的最小压力大于给水泵计算最小压力(2.5m>1.965m),选型通过。

3.2除氧温度及加药比例实验

3.2.1药剂选择

(1)无机除氧剂

在锅炉水化学除氧中,亚硫酸钠是应用广泛、使用便捷的除氧剂。亚硫酸钠除氧的原理在于亚硫酸钠加入水中之后,将与溶解于水中的氧气发生化学反应,生成硫酸钠。但该除氧方法也存在一定的缺陷,在实际的操作过程中,亚硫酸钠的投药量难以进行精确控制,因此无法保证形成相对稳定的除氧效果。

(2)有机除氧剂

有机除氧剂主要以肟类化合物为主,其中应用最为广泛的肟类除氧剂为二甲基酮肟,YG-108脱氧剂为其中一种,其具有较强的还原性,很容易和锅炉给水中的氧反应,从而降低给水的溶解氧含量。

具体原理如下:

二甲基酮肟与氧反应的化学方程式如下:

肟类化合物与锅炉水中的氧气反应之后,主要的产物为氮气、一氧化氮和水,相对于传统的无机除氧剂而言,其反应过程中不会生成固体物质,同时生成物也不具有腐蚀性,因此在安全性上更高。

综上,确定有机除氧剂YG-108脱氧剂为化学除氧药剂。

3.2.2参数实验

除氧器温度控制在不同温度,向锅炉给水中加入脱氧剂直至锅炉给水中溶解氧含量达到国标要求,检测锅炉给水中溶解氧含量、并记录脱氧剂加入量。实验时间为24h。

实验数据分析:

4 效益分析

除氧器温度由104℃降低至95℃,其加热耗用蒸汽量有了明显降低,通过数据分析,除氧器蒸汽每天耗用量可减少7.37m³。除氧器用蒸汽占蒸汽总量由原来的13.77%降低为7.58%,降幅44.95%。

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