加钒钢容器下过渡段与裙座筒体焊接裂纹分析

2022-02-13 09:29刘杰廖桂新
中国设备工程 2022年3期
关键词:焊条筒体锻件

刘杰,廖桂新

(德阳市特种设备监督检验所,四川 德阳 618000)

目前,大型加氢反应器选用的主体材料一般为2.25Cr1Mo-0.25V,此种材料相比以前的Cr-Mo钢焊接性较差,但具有优良的耐热性、高温抗腐蚀性能以及力学性能。所以,随着加氢反应器使用材料的发展进步,制造过程中对焊接工序提出了更高的要求。在某台容器产品生产过程中,该焊缝焊接完后产生了很多裂纹,严重影响产品质量和生产工序的推进。

1 大型锻焊压力容器概况

主体材料为2.25Cr1Mo-0.25V大型加氢反应器中,壳体部分(包括上封头+上过渡段+筒体+下过渡段+下封头)均为锻件,与之相焊的裙座筒体(Ⅱ)为同材质的钢板卷制而成。该产品壳体外径φ4449mm,最小壁厚δ=217mm,容器总重580t。现壳体部分已经装焊完成,之后组焊裙座筒体(Ⅱ)与下过渡段,其外径与壳体相同,用同材质66mm厚的钢板卷制而成,如下图1。

图1 某台加氢反应器装焊过程简图

裙座筒体(Ⅱ)卷制完成后纵缝先进行点焊固定,然后,通过工装吊耳与壳体下过渡段组装。下过渡段坡口有一圈宽24mm的直边(厚度4mm),裙座筒体(Ⅱ)装配时将其卡紧。装配后,采用焊条电弧焊进行点焊固定,这样裙座筒体(Ⅱ)与下过渡段之间就形成“V”形坡口,之后采用埋弧焊进行焊接。焊接完成后,将直边气刨去除,打磨平滑,最后再焊接裙座筒体(Ⅱ)上的纵缝。

2 裂纹的形貌、位置分析

在某台容器的实际生产中,该环焊缝按工艺进行消氢后,出现很多裂纹,且肉眼可见,垂直于焊缝方向,为横向裂纹,长度约80mm,共8处,无规则地分布在环焊缝圆周上,贯穿于整个焊缝宽度。在清除裂纹的过程中,发现裂纹延伸到焊缝根部。如下图2、图3所示(图3是图2中裂纹局部放大图)。

图2 产生裂纹的焊缝

3 裂纹产生原因分析

3.1 母材的特殊性

此前,该厂生产的容器产品母材大多数为16MnR或2.25Cr1Mo。前者材料焊接性非常好,焊接工艺参数范围大,且一般不会产生裂纹;后者材料焊接性也较好,焊接过程中注意预热温度、焊接层间温度以及焊后热处理等,产生裂纹倾向也不大。

图3 焊缝裂纹

现在该厂生产的加氢容器母材一般都为2.25Cr1Mo-0.25V,相比上述2.25Cr1Mo材料,加入了金属元素”V”。在增加了母材耐热性和高温抗腐蚀性的同时,使材料本身的焊接性变差,即焊接时产生裂纹(特别是热裂纹、冷裂纹及再热裂纹)倾向大大增加,如果焊前装配不当或焊接过程中温度控制不好都会引发裂纹的出现。

3.2 焊接工艺参数

在实际生产过程中,原工艺对下过渡段与裙座焊缝采用的焊接工艺如下表1所示。该焊接规范与之前做的焊接工艺评定中参数并无区别,由此可见,采用的焊接工艺参数是符合要求的,关键是该焊缝在焊接过程中工艺执行情况是否严格。

表1 下过渡段与裙座焊缝的焊接工艺参数

(1)焊接材料选用。在焊接过程中,使用的焊材为德国进口的蒂森埋弧焊丝和配对的焊剂,焊材入库的复验结果均符合相应技术条件。但是,在焊接的过程中,焊缝成型不是很美观,焊道脱渣也较困难,尤其是焊道两边的熔合线部位,容易造成夹渣的焊接缺陷,为下道焊缝熔合埋下病根,引起裂纹的产生。(2)焊接过程中温度控制。工艺要求采用天然气加热的方式进行焊前预热和保证焊接层间温度。按照以前操作人员的加热方法,使用约为筒体1/6的圆弧形加热工装,在底部中心圆周上进行加热,在焊接过程中,筒体在慢慢转动,加热工装不能覆盖全部焊缝,会影响焊缝在圆周方向受热均匀性。

3.3 多种内应力的影响

焊缝的焊接过程中,存在着拘束应力、热应力和焊接残余应力,这些都是影响焊缝的重要因素。(1)受拘束力。下过渡段为锻件,所有尺寸都是通过立车机械加工符图,而裙座是由采购的同材质钢板下料,在三辊卷板机上卷制成型,坡口也是在钢板下料时数控气割而成。钢板成型时,必然会存在一定的椭圆度,在与下过渡段装配后,裙座筒体(Ⅱ)限制了焊接过程中下过渡段的自由收缩,受拘束度较大。在裙座筒体与下过渡段装配完后,在焊缝背面采用焊条点焊固定,之后直接进行埋弧自动焊接。下过渡段直边厚度只有4mm,在进行埋弧自动打底焊接时,由于结构限制及焊接应力的存在,第一层打底焊后很容易产生微裂纹,且焊接操作者无法看见。(2)热应力。该焊缝是相同厚度的锻件和钢板相连接,材质相近,虽然下过渡段锻件壁厚存在一定长度的过渡区,但是,焊接受热时,热膨胀速度仍有一定差异。另外,虽然钢的牌号都一样,但锻件的化学成分和各种物理性能与采购的钢板也存在较大区别,所以,使得下过渡段与裙座筒体的线膨胀系数存在差异。热膨胀的不同会引起更大的热应力。

4 结语

通过上述分析,加钒钢压力容器在现场生产过程中,下过渡段与裙座焊缝的裂纹主要是由于焊前装配(点焊固定)、焊接材料以及焊接过程中温度的控制造成焊缝缺陷所致。在后续产品的制造中,我们主要做了以下改进。

(1)根据实际生产情况,使用更好的焊材,使焊缝成型优良,容易脱渣。

(2)采用图8中改进后的装焊方式,小焊条多道多层焊打底,打底焊过程中,不允许焊条做横向摆动,尽可能采用小电流焊接,之后将焊缝打磨圆滑。

(3)在加热时,尽量使整条圆周焊缝受热均匀。

经过以上措施的实施,后续过渡段与裙座筒体的焊缝未出现过裂纹,大大提高了焊接质量和生产效率。

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