空气离心压缩机轴振动高原因分析及对策

2022-03-22 23:59句龙韩玉鑫张晶鑫白林温丽媛
科技研究·理论版 2022年5期
关键词:研究对策

句龙 韩玉鑫 张晶鑫 白林 温丽媛

摘  要: 离心式空压机是现代化工业产品的基础,是用来提供空气动力的,某化工公用装置的空压机为英格索兰装置,近年来,空压机三级轴振动 波动频繁,超高现象时有发生,甚至联锁停机,严重影响生产装置的安全稳定运行。对于离心式空气压缩机组的正常运行而言,一旦出现振动问题,原 因很难找到,设备管理人员不仅要从设备本身上对机械性能进行分析并找出原因,甚至要同时从工艺运行条件等方面进行分析,找出影响轴高振动的主 要因素,采取相应的控制措施,实现主机长周期稳定运行。

关键词: 空气离心压缩机轴;高振动;原因分析;对策;研究

1 单元概述

1.1  机组

美国英格索兰公司生产的C80MX3离心式空气压缩机被引入化学工业 部公共工程装置的空气压缩机站。该系统采用三级压缩微机自动控制。每 台空压机气体处理能力13200Nm3/h,一级叶轮转速19370r/min;二级叶轮 转速27670r/min;三级叶轮转速38740r/min,进口压力0.097Mpa,出口压 力1.0Mpa。主要包括吸入过滤器、压缩机本体、电机及仪表控制系统,共 4套。空压机进口设4台自洁式空气过滤器,出口设3台空气干燥器。

1.2  工艺流程

室外空气经过空气过滤器后,通过管道送入离心式空气压缩机, 依次进行一级压缩、冷却、二级压缩、冷却和三级压缩。此时,压力为 0.9mpa。压缩空气经后冷器冷却后,温度降至40℃左右,部分进入非净 化压缩空气分配器,通过管道送至气体装置;另一部分依次进入气水分离 器、微热再生干燥器、除尘器,此时压缩空气露点为-40℃。这部分净化 压缩空气进入净化压缩空气分配器,通过管网输送给各用户。

2 机组轴振动高原原因

2.1  仪器故障

振动探头安装不牢固,会造成运行过程中振动不稳定,频繁出现大波 动现象;振动探头校准精度不足,仪表放大器不稳定故障,将导致机组高 振动联锁停机。从机组运行状态分析,可能导致三级振动高联锁停机的主 要原因是:仪表问题,三级振动探头安装不牢固,导致运行过程中振动不 稳定,出现多次波动现象;仪表放大器故障将导致高振动联锁停机。根据 以上分析,更换三级放大器、振动探头。机组所有参数均在正常范围内, 特别是三级振动0.30mil。更换后的三级振动探头和放大器送专业检测机构 进行验证。放大器不稳定,探头正常。

2.2  转子振动大

2.2.1  转子本身动平衡不良

对于每一个转子,在机组修理和重新安装之前,必须到专业制造商处 重新进行动平衡。 1 、2 、3号转子叶轮经喷砂、脱泥、退磁、动平衡试验 合格后方可使用。因此,开始时转子动平衡出现问题的概率很小。

2.2.2  转子动平衡故障

机组运行一段时间后,转子动平衡已被破坏,可能的原因是叶轮存在 缺陷,根据叶轮材质为特殊的高级铸造不锈钢,强度高,耐腐蚀,所以叶 轮缺陷的风险应该很小,转子动平衡引起叶轮结垢的另一个可能原因是转 子动平衡被破坏,从而增加轴向振动,叶轮结垢的原因有三:吸入的空气 不纯;压缩空气含水量过高;冷却器筒内壁腐蚀,防腐漆脱落。 DC2023水 平振动达到0.91mil报警,立即切断机器。 14时30分,更换了第三级放大器和 振动探头。试运转时,第三级轴的振动为0.58mil,且振动持续上升。停机解 体检修,发现三级叶轮严重结垢。一、二、三级冷却器内壁腐蚀严重;研 磨、喷砂,用于内部防腐。试验中3级振动值为0.39mil,运行良好。

2.3  机组吸入的空气不纯净

( 1 )滤筒的精度不够:压缩机吸入口采用后吹风自清洁空气过滤器, 去除空气中99.97%大于2μm的颗粒和90%大于0.5μm的颗粒,保证了吸入 空气的质量。我们将进口滤芯的精度从2μm提高到1μm,安装后机组运行 良好。根据以上事故分析,滤筒精度低不是叶轮结垢的主要原因。( 2 ) 滤筒的安装问题:每个过滤器由35个滤筒组成,每个滤筒由一个长杆螺 栓固定。如果过滤器筒体和顶部的吸入口安装不正确,或螺栓松动,杂质将吸入阀体,导致叶轮结垢。( 3 )滤筒运行时间过长,挡布使用周期过 长:滤芯太脏导致杂质进入机体, DC-202入口滤芯正在2013年8月进行更 换,自运行以来,吸气差压仪表盘一直处于故障状态,压差值无法准确监 测,压差始终显示在60Pa左右,因此监控系统出现问题,由于压差滤芯运 行时间长,滤芯太脏,杂质进入机体,这可能是叶轮结垢的原因。外壳滤 布的使用时间约为6个月,脏滤布也是杂质进入体内的原因。( 4 )电磁阀 故障:反吹自清洁过滤器,通过反吹电磁阀的作用,增加进入气缸壁的气 体流量,使其从气缸壁吸附,同时,反吹气流从内向外的速度大大高于过 滤器气流向外扩散的速度,将填充在滤纸孔隙中的杂质去除,恢复过滤功 能。电磁阀故障时,过滤器的自清洁功能不能及时发挥,降低了滤筒的效 率,导致杂质进入阀体,也是叶轮结垢的原因。

2.4  压缩空气含水量高

( 1 )级间疏水阱疏水效果差:每级之间的疏水阀为倒桶结构,疏水效 果差,会导致进入下一级的压缩空气携带水,使水和杂质混合结垢,粘附 在叶轮上。从以上事故来看, DC202排水效果差是叶轮结垢的原因之一。 ( 2 )级间气液分离器分离效果差:为了防止压缩后的冷却气体中析出的 冷凝水随气流进入压缩机,在每个冷却器中安装了气液分离器,以分离和 收集冷凝水。如果分离器上形成结垢,将严重影响分离效果,压缩空气将 水带入体内, 导致叶轮结垢。上述事故导致DC202解体,分离器内未发现 污垢。( 3 )冷却器筒体内壁防腐漆脱落:本次DC202事故,在三级解体检 修过程中发现风道防腐层腐蚀严重,叶轮结垢颜色与防腐层相似,这可能 是由叶轮上附着的带空气的防腐涂料引起的。因此,认为防锈漆剥落是叶 轮结垢的重要原因。

3 机组轴高振动的解决方案

( 1 )仪表备品备件的使用寿命:检查4台空压机各级仪表放大器和振 动探头的使用寿命,逐步更换过期老化的仪表部件。( 2 )电磁阀检查: 规定仪表运输人员每周必须对机组电磁阀进行全面检查,发现损坏及时更 换。( 3 )滤筒问题:针对滤筒安装错位,加强维修过程监督,提高施工 质量。滤筒使用周期过长,影响机组运行。设置滤筒更换周期:滤筒每6 个月更换一次,并严格执行。( 4 )检查叶轮、气液分离器、冷却器筒内 壁:根据空压机维护规程,每个累计运行周期,都要检查叶轮的结垢情 况,检查气液分离器和冷却器内壁的腐蚀情况,并根据腐蚀情况决定是否 进行防腐。( 5 )疏水阀的维护和检查:配备现场操作人员,定期检查、 维护各级疏水阀,定期切断旁通阀的水,及时整改和更新疏水阀,以保持 良好的排水效果。

4 结论

空压机组运行措施实施以来,取得了显著的效果。运行一年后,单台 空压机组的连续运行时间从200d增加到370d。机组1 、2 、3级轴振动波动幅 度明显降低,特别是3级轴超高振动现象明显减少。与往年同期相比,机组 的检查和维护成本大幅降低。大大提高了空压机组的长周期稳定运行。

参考文献:

[1]刘宾宾.离心压缩机转子穩定性及轴位移故障防治关键技术研究[D].北京 化工大学,2018.

[2]刘宾宾.离心压缩机轴位移故障机理研究[D].北京化工大学,2015.

[3]胡桂清,洪兴胜,孙阁,崔芙蓉.空气离心压缩机RT56-RT35故障分析及排除[J]. 当代化工,2018,47(05):999-1001+1041.

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