关于垃圾焚烧炉降低氨耗的运行研究

2022-03-29 05:54吴学奋
科技创新与应用 2022年7期
关键词:二值还原性炉排

吴学奋

(广州环保投资集团云山公司,广东 广州 510000)

1 研究背景及目的

研究表明,垃圾焚烧炉尾气排放中N Ox对大气环境造成深远影响。N Ox的大量排放会引起酸雨、光化学烟雾等污染,其对大气臭氧层的破坏尤为严重。生活垃圾成分较复杂,含氮量在1%~3%,其燃烧后生成燃料型N Ox。同时垃圾焚烧采用空气作为氧化剂,温度在850~1 050℃时空气中的氮元素也可能转化为N Ox。如何最有效地对垃圾焚烧炉的N Ox排放进行控制,防止二次污染对垃圾焚烧处理技术的发展具有重要意义[1]。

针对我厂目前垃圾氨耗较高的情况,为了降低氨耗,提高经济性,降低氨逃逸造成的二次污染。本文将运行的实际情况与理论相结合,力求找到更优的运行方法。

2 NOx生成机理及影响因素

(1)热力型:N2和O2在高温(≥1 400℃)合成。因为炉膛温度一般不会超过1 200℃,所以不予考虑。

(2)快速型:由于燃料热解气氛中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基和空气中的氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成NOx。即燃料热解的气相与氧气快速生成N Ox。其产生的N Ox占20%~40%。

(3)燃料型:燃料中含氮化合物在燃烧中氧化生成的NOx称为燃料型NOx。即燃料热解的气相与氧气快速生成NOx。其产生的NOx占60%~80%[2]。

本文主要研究降低第2、3种NOx的生成,所以如果想降低氨耗,可以分2个方向进行控制:(1)研究如何使气固两相生成的NOx最低,可以从燃烧控制降低。(2)研究如何使烟气处理环节的NOx降低,可以从中间环节解决。针对以上2个问题,本文着重对从燃烧控制降低进行研究。

3 运行方法优化

3.1 所选燃烧方法及其原理

目前火电厂降低NOx普遍采用的控制方法有低过量空气燃烧法、空气分级燃烧法、燃料分级燃烧法和烟气再循环法。前3种的原理都是在主燃区形成还原性氛围,从而减少NOx的生成。而我厂炉型为多级倾斜顺推式炉排的焚烧炉,应在主燃烧区形成还原性氛围,这就相当于前3种方法的混合使用,此处记为还原性气氛燃烧法。

还原性气氛燃烧法的原理是保证燃烧区的还原性气氛,使NOx被还原成N2。即尽量使二三级处于燃烧较剧烈和缺氧状态,使NOx被还原成N2。

因垃圾燃烧时C和N元素的固相在还原性气氛中,C夺氧的能力更强,使得N的氧化受阻,形成的NOx降低。同时燃料热解的气相若处于还原性气氛,生成的少部分N O也会因比CO的夺氧能力弱,而进一步被还原成N2。以下是此两个反应的方程式。(因NO含量在生成的NOx中最高,故以此为NOx代表)

此方法对炉排型锅炉而言可操作性强,故对此方法进行进一步的运行探讨。

3.2 燃烧方法原理对应的运行建议

我厂垃圾焚烧炉额定负荷为74 t/h,额定压力4.0 Mpa。炉排为多级倾斜顺推式炉排,共四级炉排,一级为预热区,二、三级为主燃烧区,四级为燃烬区。正常情况下炉排上的垃圾应该在二三级着火,四级完全燃尽。一次风经空预器加热,从炉排底部送进焚烧炉;二次风有布置于前拱的前端1、2风以及一通道中部的喉部OFA1、OFA2风(常温空气);助燃风分别有布置于前拱点火燃烧器的助燃风,以及布置于一通道中下部的辅助燃烧器的助燃风。

为促使燃烧中(1)和(2)两反应进行的充分,应做到:

3.2.1 保证还原性气氛

这是还原性气氛燃烧法的关键,为此应保证炉排微多料的状态,尽量将火线维持在四级炉排前端。同时必须保证炉排上的垃圾处于着火状态且不缺料,否则一次风进入炉膛内依然是富氧燃烧,同样会增加NOx生成,且负荷低又徒增物料消耗。保证省煤器的进口氧量较低状态,CO微上扬的状态为佳。

3.2.2 增加反应的时长

(1)前端1、2风应该保证有一定的开度,保证炉膛内部气体旋流,使NOx继续回旋至气相区及固相表面,进一步进行还原反应。这要求前端1、2风要有足够穿透力,使旋流能得到保证。同时旋流增加了烟气在炉膛内的停留时间。

(2)点火油枪的风门尽量不要开大。因我厂点火油枪的风门正对二三级炉排,会增加燃烧区的氧量,破坏其还原性气氛和旋流。

(3)垃圾的料层厚度应保证不能过薄或过厚,建议尽量在1∶1~1∶1.2的速度配比。过薄时,一次风流速更快,会破坏旋流,且烟气经过气相区速度更快,还原效率降低。其次会增加烟气在一通道上的流通速度,把热量迅速带至一通道上端,提高氨水反应区的温度区间,降低氨水与NOx反应效率。

3.2.2 保证燃烧区温度区间、炉膛峰值温度不过高

虽温度高可促进CO和NO反应,但更会促进快速型NOx生成。且气相中快速型反应更加剧烈。而CO和NO的反应是可逆的,正向效率有限。所以应优先降低快速型的NOx生成。

在不影响正常燃烧情况下,为降低燃烧区的温度区间和峰值温度,应做到:(1)保证一次风温不过高,建议运行温度130~170℃。(2)喉部冷却风喷射应保证穿透力(即保证二次风机出口风压)。穿透力弱,会增加过剩空气系数,可能使燃烧区的还原性氛围变成富氧燃烧,促进NOx生成,同时也增加了电耗。所以对于喉部风要综合省煤器氧量、二次风机出口风压进行调整。(3)辅助燃烧器风门的喷射也应该保证穿透力。保证较高风压可以起到一定的截流作用,同时使炉膛出口温度场均匀。因之前运行中辅助油枪的风门几乎全开且频率低,助燃风穿透力不足。炉膛出口中心区域烟气温度并未降低,而相对较高温的烟气到了氨水反应区,反应速率大打折扣,从而导致排放的指标较高。

3.2.4 验证该燃烧法实用性

对象:1#炉和3#炉(两台炉的额定负荷都是74 t/h)试验时间:4月30日和5月1日二值对3#炉进行实验;5月2日三值、5月3日三值对1#炉进行实验。

实验结果:(以下数据的锅炉小时负荷都接近额定负荷)

(1)3#炉实验:

4月30日3#炉试验的氨水小时流量数据见表1,4月30日3#炉氨水的8 h均值流量二值是17.135 kg/h,相比一值的42.38 kg/h和三值的18.21 kg/h,二值比一值和三值的氨水耗量都要低,且比一值和三值的8 h均值的平均数低35%。

表1 4月30日3#炉试验的氨水小时流量数据

5月1日3#炉试验的氨水小时流量数据见表2,5月1日3#炉氨水的8 h均值流量二值是10.59 kg/h,相比一值的24.87 kg/h的三值的26.66 kg/h,基本把小时氨水流量降低了一半左右。其中二值有3 h基本都保持只有0.11 kg/h,氨水调节门30%的开度;2 h只有10 kg/h左右。

表2 5月1日3#炉试验的氨水小时流量数据

(2)1#炉实验

5月2日1#炉试验的氨水小时流量数据见表3,5月2日1#炉氨水的8 h均值流量三值是154.66 kg/h,相比一值的157.94 kg/h和二值的173.84 kg/h都要更低。

表3 5月2日1#炉试验的氨水小时流量数据

5月3日1#炉试验的氨水小时流量数据见表4,5月3日1#炉氨水的8 h均值流量三值是148.33 kg/h,相比一值的173.21 kg/h和二值的174.54 kg/h,基本把小时氨水流量降低了14%左右。

表4 5月3日1#炉试验的氨水小时流量数据

综上此燃烧方法是可行的,但1#炉氨水耗量降低的幅度远比3#炉的低。因1#炉运行时间长,一通道结焦情况较3#炉严重很多。导致同等负荷下1#炉一通道温度整体比3#炉高40~60℃。在氨水的喷射区内,温度远高于氨水和NOx的最佳反应温度区间。(最佳温度区间920~990℃,而1#炉的一通道顶棚温度一般都在1 000~1 060℃左右)。

NOx的还原反应发生在特定的温度范围内。温度低于该范围会因温度不足而反应缓慢,造成还原剂不能充分反应;温度高于该范围氧化作用会增强,还原剂本身被氧化,反而生成更多的NOx。所以应保证合适温度窗口[3]。

解决方法:(1)每次停炉对一通道进行清理结焦及积灰。(2)在一通道增加喷水降温,保证最佳反应温度。(3)保证锅炉二次风和助燃风真正起到冷却作用,这就需要保证风压,保证其穿透力。

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