喇文君
(京尚高速公路张家口管理处,河北 张家口 075000)
随着公路大规模建设,沥青需求量猛增,但沥青路面在早期较易出现各种路面破损问题,如水损害、低温开裂等,因此,寻求新型沥青混凝土的胶结材料具有必要性。胶粉改性沥青是通过以废旧橡胶作为原材料,通过加工处理后与沥青混合形成新的胶结材料[1]。其不仅充分利用了废旧橡胶,减少了环境污染,还可以减少沥青用量,节省成本。显然,胶粉改性沥青在公路工程中的应用具有研究意义。
众多公路运营情况表明,公路采用普通沥青材料较易出现各种缺陷,如产生车辙、冬天路面开裂等路面损害问题。胶粉改性沥青通过在沥青中掺入胶粉材料,对普通沥青进行改性,从而有效改善了沥青性能。因此,胶粉改性沥青与普通沥青材料相比,具有较多优势。
1)利用废旧材料,减少环境污染,节省材料成本。胶粉改性沥青是采用废旧橡胶作为原材料之一,废旧橡胶来源于废旧轮胎。通过回收利用废旧轮胎,不仅可以变废为宝,还可以减少环境污染。另外,由于采用胶粉材料代替了部分沥青材料,因此,可以减少沥青用量,从而节省材料成本[2]。
2)胶粉改性沥青性能优越。掺入胶粉后沥青性能得到有效改善,主要体现在沥青软化点提高、针入度降低等方面,从而改善了沥青材料对温度的敏感度,可以防止路面出现“冬天开裂、夏天流淌”现象。
3)其他优越性。采用胶粉改性沥青可降低噪声,提高沥青路面的耐疲劳性能等。
某公路工程长度约85 km,道路设计为双向4 车道,路面设计宽度为24 m,道路设计时速为100 km,路面设计荷载为汽车-超20,挂-120。结合该省胶粉沥青的推广应用力度,经研究决定,对该公路路面采用胶粉改性沥青技术。
1)粗细集料选取。集料作为构成沥青混合料的骨架材料,本项目所采用粗集料为石灰岩碎石,细集料则选用机制砂。
2)合成级配选取。结合相关试验结果和工程经验,针对本公路项目的特点,设计本公路路面面层胶粉改性沥青的生产配合比。本项目优选的合成级配如表1 所示,相应级配曲线如图1 所示。对该配合比下的胶粉改性沥青混合料进行马歇尔试验,试验结果见表2。
图1 选取的生成级配曲线
表1 配合比的生成级配选取
表2 基于生产级配下的马歇尔试验结果
根据试验结果表明,本项目所选取的配合比是可行的,满足相关规范要求;另外,本项目所选用的胶粉改性沥青混合料,其高低温性能和水稳定性能均满足沥青混合料的相关技术要求,具有良好的路用性能指标,可应用于本项目施工中。
1)混合料施工温度要求。本项目沥青路面面层采用4 cm厚度的胶粉改性沥青混合料。与普通沥青混合料相比,胶粉改性沥青混合料对各施工环节的施工温度均有严格的要求[3]。根据相关试验结果以及工程实践效果,笔者总结了胶粉改性沥青混合料各施工环节温度要求,见表3。
表3 胶粉改性沥青混合料各施工环节的温度要求
2)混合料拌和施工。胶粉改性沥青混合料与普通沥青混合料相比,其黏度高,因此,在混合料摊铺前期应采取试拌以确定合适的拌和时间。本项目要求每盘混合料的干拌和湿拌时间应分别不小于10 s 和40 s。
3)混合料泵送要求。鉴于胶粉改性沥青混合料黏度较大,因此,该类型混合料泵送难度较大,本项目所采用的沥青输送泵电机功率为15 kW,沥青喷洒泵电机的功率为22 kW。
4)混合料摊铺施工。摊铺前先把熨平板预热,要求预热后的温度应≥100 ℃。同时,在摊铺前需确定松铺系数,松铺厚度等于压实厚度×松铺系数。根据前期测试结果,本工程混合料松铺系数取1.2,因此,松铺厚度为40×1.2=48 cm。沥青混合料摊铺应当连续不间断施工,摊铺速度适宜控制在2~4 m/min。本工程摊铺速度选择2.5 m/min,同时为了确保混合料的有效衔接,采用2 台摊铺机,幅间有不少于5~10 cm 的重叠宽度[4]。摊铺施工过程中还需检测混合料的温度,确保混合料在摊铺要求的温度下施工,本工程胶粉改性沥青混合料摊铺施工的温度要求不低于175 ℃。
5)混合料碾压施工。鉴于胶粉改性沥青混合料黏度较大,因此,可碾压时间有限,为了提高碾压效率,本工程采用胶轮和钢轮相结合的形式进行碾压施工。在混合料碾压施工环节,复压阶段的碾压遍数决定着混合料的压实效果。本项目选取试验段对碾压遍数进行试验研究。试验结果表明,当碾压遍数达到5 遍时,混合料压实度达到98%以上。最终确定本项目复压阶段的碾压遍数不少于5 遍,各碾压阶段的碾压遍数以及相关要求见表4。
表4 胶粉改性沥青混合料碾压方案
整个碾压过程分为3 个阶段,分别为初压、复压以及终压[5]。初压采用2 台13 t 的双钢轮压路机采取静压过去微振返回方式进行碾压1 遍,轮迹重叠1/2。接着进行复压阶段,采用2 台双钢轮振动压路机和2 台30 t 的胶轮压路机进行组合碾压处理;碾压过程中钢轮压路机在前,胶轮压路机跟随其后,轮迹重叠1/2。复压完成后,可进行终压阶段。该阶段的主要目的是消除前两个碾压阶段所产生的轮迹。该阶段通过采用1台双钢轮压路机进行最后1 遍静压处理,要求轮迹重叠10 cm。
1)施工效果分析。本公路工程施工完成后,对路面压实度、渗水和构造深度进行相关检测,检测结果表明本工程路面施工质量均满足要求,公路面层采用胶粉改性沥青达到预期良好效果。
2)经济效益分析。本公路面层采用胶粉改性沥青混合料,该混合料通过掺入废轮胎胶粉代替部分沥青用量。废旧轮胎价格便宜,而且回收利用废旧轮胎还可以减少环境污染。本工程对比了胶粉改性沥青和SBS 改性沥青成本,从比较结果来看,胶粉改性沥青比SBS 改性沥青每吨省约570 元,每吨混合料成本降低约22.8%,表明胶粉改性沥青具有较好的经济效益。因此,公路面层采用胶粉改性沥青路面与SBS 改性沥青相比,具有显著的经济和社会效益。
公路路面采用胶粉改性沥青混合料可满足路面相关性能要求。本文系统地介绍了公路路面采用胶粉改性沥青混合料的可行性,同时结合实际工程案例,提出胶粉改性沥青混合料的配合比设计,总结该工程胶粉改性沥青混合料的相关施工技术要求,结合实际工程案例应用得到了以下结论:
1)设计出本公路路面面层胶粉改性沥青的生产配合比,根据试验结果表明,本项目所选用的胶粉改性沥青混合料配合比是可行的,满足相关规范要求,具有良好的路用性能指标,可应用于本项目施工中。
2)公路面层采用胶粉改性沥青路面与SBS 改性沥青相比,每吨混合料的成本大约可以降低22.8%,具有显著的经济和社会效益。