一种地铁长距离水泵升降压优化配电方案

2022-11-08 08:32廖振宁纪焕聪赖胜杰王泽青夏成军
电气自动化 2022年3期
关键词:水泵短路电缆

廖振宁, 纪焕聪, 赖胜杰, 王泽青, 夏成军

(1.广州地铁设计研究院股份有限公司,广东 广州 510010;2. 华南理工大学,广东 广州 510640; 3. 广东省新能源电力系统运行与控制企业重点实验室,广东 广州 510663)

0 引 言

常规配电方案通常选用截面较大的电缆来降低电压损耗,但效果并不明显,同时使得工程造价大大增加。文献[1]针对地铁低压长距离配电电压损耗过大的问题,提出选用较大截面的电缆或采取就地无功补偿的措施予以解决。文献[2]采用变频器对远距离水泵控制,虽然控制方便且满足工程需求,但变频器远程控制水泵会产生其他风险,如变频器侧谐波问题。文献[3-4]分析了将工矿企业常用的660 V低压配电方式引入城轨交通低压配电领域的可行性。文献[5]提出一种以先进的物联、感知技术为基础的新型远程供电方案,采用交直流供电,通过智能电网控制的新一代能源供给技术,节能环保。文献[6]针对长距离低压水泵配电问题,提出在线路末端设置稳压器来保证末端电压质量。以上文献均对长距离配电存在的问题做出一定的改进,但供电质量改善并不明显,而且工程经济效益较低。

本文提出一种升降压配电优化方案,通过提高线路电压等级,减少长距离线路电压损耗,以确保电机端子电压偏差满足要求,并在此基础上分析该方案的短路电流,进行继电保护整定,校验开关的灵敏度。最后,基于PSCAD/EMTDC软件搭建该方案的仿真模型,验证升降压配电方案的有效性与经济性。

1 工程概况

某市地铁建设过程中,线路中有两站相距较远,为满足用电设备端子电压要求,需采用截面较大的电缆进行供电。该工程中用电设备主要是水泵,正常情况下一台水泵运行,在必要情况下,可分时启动两台水泵。水泵常规配电方案示意图如图1所示。

图1 水泵常规配电方案示意图

按照《工业与民用供配电设计手册》(以下简称《手册》)第四版的规定:电动机频繁启动时配电母线电压不应低于系统标称电压的90%;电动机不频繁启动时,不宜低于系统标称电压的85%;电动机设备端子电压偏差允许值为+5%~-5%[7]。线路电压降计算公式如下:

(1)

Δu%=Δua%Il≤5%

(2)

式中:I为负荷电流;N为设备台数;P为水泵额定功率;U为水泵额定电压;cosφ为水泵功率因素;Δu%为线路电压降百分数;Δua%为三相线路每1 A·km的电压损失百分数;l为供电线路长度。

通过式(1)、式(2)计算得出Δua%≤0.067%。查阅《手册》可知,至少需选用240 mm2的电缆才能满足要求。而电缆截面过大使得工程造价大幅度增加,故有必要对常规配电方案进行优化,在满足供电质量的同时尽可能降低工程造价。

2 升降压配电方案分析

为减小长距离线路电压损耗,采用升降压优化配电方案,该优化方案配电示意图如图2所示。图2中:uutk%、udtk%分别为升、降压变压器百分数;Putk、Pdtk分别为升、降压变压器短路损耗。

计算出线路允许的最大压降,即可求得此方案下所需电缆的最小截面。升压变压器二次侧电压为:

(3)

线路允许的最大电压偏差:

(4)

式中:Uut1、Uut2分别为升压变压器两侧电压;Δuut、Δudt分别为升、降压变压器电压损耗;kut、kdt分别为升、降压变压器变比;Udt2为降压变压器二次侧电压,即电机端子电压,按照允许电压偏差为-5%,取Udt2=361 V;Un为额定电压380 V。

由式(2)~式(4)可以计算出Δua%允许的最大值,根据计算结果并查阅《手册》可知,升降压配电方案仅需70 mm2电缆即可满足要求。

2.1 运行电压分析

图3 升降压配电方案等值电路图

升降压配电方案中线路电压等级为660 V,系统最大运行方式为两台水泵同时运行的工况,可得升降压配电方案等值电路图如图3所示。图3中:Rut、Xut、RL、XL、Rdt、Xdt分别为升压变压器、电缆线路、降压变压器的等值电阻、电抗;S1、S2、S3分别为各个节点的复功率;U1、U2、U3分别为各个节点电压。

对该配电线路进行潮流计算,求取各个节点的功率和电压,可以求出电机端子电压为365.92 V,电压偏差为-3.71%,满足电机允许电压偏差的要求。同理,可求得线路空载时电机端子电压为396.09 V,电压偏差为4.23%,亦满足要求。

2.2 启动电压计算

最大启动方式为一台水泵运行,另一台水泵启动工况。首先计算配电母线短路容量:

(5)

式中:Ssc为最小运行方式下系统短路容量;uk%为配电变压器短路电压百分数;SrT为配电变压器容量。其次分析启动回路,启动回路容量为:

(6)

式中:Δbd为降压变压器电压提升系数;SstM为电动机额定启动容量;Sut、Sdt分别为升、降压变压器容量;Xl为线路阻抗。

因此,可求得在70 mm2电缆配电下升降压配电方案母线电压相对值为:

(7)

式中:Ql为预接负荷的无功功率。

进而可求得电机端子电压相对值为:

(8)

式中:Ujp为接触器电压释放值,本工程中接触器释放值为0.7。

通过对电机运行电压和启动电压校验,可知该方案采用截面大小为70 mm2的电缆就可以满足要求。

3 继电保护分析

长距离线路的保护设计是低压配电系统的关键问题,当线路末端发生单相接地故障时,单相接地电流较小,导致开关灵敏度不能满足要求。因此,需要对开关正确整定并进行灵敏度校验,采取有效的措施提高开关动作的灵敏度。

3.1 短路电流计算

升降压配电方案中单相接地短路电流最小。因此,为了进行继电保护整定和开关动作灵敏性校验,只需按单相接地短路电流校验即可,其他短路类型整定方法类似。升降压配电方案线路末端单相接地故障等值电路如图4所示。图4中,Rphp s:Xphp s、Rphp ut、Xphp ut、Rphp l、Xphp l、Rphp dt、Xphp dt分别为系统、升压变压器、电缆线路、降压变压器的相保电阻、电抗。

为了计算出线路末端短路电流,需要计算出系统中各元件的相保阻抗,首先计算系统折算到升压变压器二次侧的阻抗。

图4 线路末端单相接地故障等效电路图

(9)

基于工程Dyn11联结组别的配电变压器,可得系统的相保电阻、电抗计算如下:

(10)

同理可求得Dyn11联结组别的升压变压器的相保电阻、电抗即为正序电阻、电抗:

(11)

式中:Zut为升压变压器正序阻抗;Sut为升压变压器容量。

电缆相截面为70 mm2,PE线截面大小为35 mm2,故可得线路总相保电阻Rphp l和总相保电抗Xphp l如下:

(12)

末端降压变压器联结组别为Yyn0,根据设计经验,该变压器的零序电阻、电抗取为正序的两倍,故降压变压器折算到低压侧的相保电阻Rphpdt和相保电抗Xphpdt为:

(13)

式中:Rdt、Xdt为降压变压器正序电阻、电抗。

由此,可计算K1点和K2点单相接地故障电流。在K1点,总相保阻抗为

(14)

故可得K1点单相接地短路电流为

(15)

式中:U660为660 V电压等级;Zphpk 1为K1点总阻抗。

同理,可求得K2点单相接地短路电流为

(16)

式中:U380为380 V电压等级;Zphpk2为K2点总阻抗。

通过对比K1和K2点的单相接地短路电流,可知系统最小单相接地短路电流Ik1=98.2 A。

3.2 开关整定及灵敏度校验

由上述计算结果可知,为使开关灵敏度大于1.3,短路短延时过电流整定值Iset2不能超过75.5 A,但该配电方案电动机启动尖峰电流折算到降压变压器一次侧为109.9 A,显然与短路短延时整定电流应躲过短时间出现的负荷尖峰电流矛盾,故需采用带有接地故障保护的断路器,使动作电流值不超过75.5 A[8]。

结合工程拟采用的NSX100系列的Mic6.2A型断路器对各段保护具体分析,选取该断路器额定电流为In=100 A。

(1) 长延时过电流脱扣器的整定值Iset1应大于线路计算电流,并小于断路器额定电流值,该线路计算电流折算到降压变压器一次侧为15.7 A,故选择整定系数为0.4,即Iset1=40 A,作为该配电方案水泵的后备过负荷保护。

(2) 短路短延时过电流整定值应躲过线路的尖峰电流,尖峰电流为109.9 A,故可将该电流整定为Iset2=5Iset1=200 A>109.9 A。

(3) 为满足被保护线路各极间的选择性要求,选择低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流值应尽量大一些,故将瞬时过电流脱扣器的电流整定为Iset3=4In=400 A。

(4) 接地故障保护的整定应满足灵敏度大于1.3的要求,为了使整定电流不超过75.5 A,可以将接地故障保护整定为Iset4=0.5In=50 A。

4 仿真验证

为验证所提配电方案的有效性及保护整定的准确性,在PSCAD/EMTDC软件上搭建升降压配电方案模型,在截面大小为70 mm2的电缆供电下,5 s时K1点发生单相接地故障,记录升降压配电方案各项电压值如表1所示。

表1 升降压配电方案电机端电压情况

由表1可知,各项电压的计算值与仿真值相比,两者误差相对较小,满足工程的偏差要求,验证了升降压配电方案的准确性。相比于常规配电方案,该方案可在较大程度上减小所需电缆截面,虽然增加了升降压变压器,但总费用远低于电缆造价。

由理论分析可知,在K1点短路电流最小,故本文以K1点为例,其他短路情况类似。在K1点发生单相接地短路电流变化情况如图5所示。

图5 线路末端K1点单相接地故障短路电流

由仿真结果可知,在线路末端K1点发生单相接地故障短路电流为0.108 kA,理论计算结果为0.098 kA,两者误差较小,满足工程误差要求,进一步验证了理论设计的正确性。

5 结束语

本文提出了一种升降压优化配电方案。首先对该优化方案的空载电压、启动电压和运行电压进行分析,该方案能够在较大程度上减小所需电缆截面,节约投资。然后,对该配电方案断路器进行继电保护整定并校验了开关灵敏度,得出长距离线路必须对开关灵敏度进行校验,不满足要求时需增加接地故障保护以保证开关灵敏度。最后,在PSCAD/EMTDC中搭建了升降压配电方案模型,验证了方案的有效性。

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