关于油田工业自动化PLC控制的应用及研究分析

2023-05-29 09:23傅柏人杨文伟朱孟伟刘国川岳韵衡
电子技术与软件工程 2023年7期
关键词:油田工业信息

傅柏人 杨文伟 朱孟伟 刘国川 岳韵衡

(川庆钻探工程有限公司井下作业公司 四川省成都市 670051)

油田工业的自动化发展是其基本趋势,各类管理工作、各管理环节,大多可借助自动化技术提升工作水平、管理质量。PLC 逻辑控制系统的应用,可以进一步提升油田工业自动化水平,使其以清晰、简明的控制方法完成完成操控和管理,对于提升作业安全性、精准性具有突出价值。PLC 控制系统是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,通用性强、可靠性高,且能应对一般干扰,得到各领域管理工作的广泛青睐[1]。就其在油田工业自动化中的应用价值、方法以及趋势进行分析,有助于技术的进一步运用,也能提升相关管理工作质量,价值突出。

1 油田工业自动化PLC控制的价值

1.1 提升控制能力

油田工业自动化PLC 控制(图1)的直接价值在于提升控制能力。从特点上看,油田工业自动化关注以现代技术和设备,以及可编程系统对可重复进行的工作环节进行操控,如消防、填料、石化设备工作情况跟踪等,其中很多管理环节需要强调控制质量,包括液位、料位等[2]。传统人工管理模式下,以常规设备和工作人员肉眼观察组织管理,液位和料位等重点参数大体得到控制,但精准性不高。借助自动化工作设备、方式,只要默认程序设定合理、软硬件设备无异常,可借助传感设备精准、实时完成感知,确定管理目标的具体情况。PLC 控制机制以及其设备在此过程中主要为逻辑控制工作提供支持,保证各环节、各设备的工作能够有序开展,进而提升自动化控制工作水平。

图1:PLC 控制系统的基本构成

1.2 改善工作安全性

油田工业内容复杂,管理要素较多,部分环节存在一定安全隐患。引入工业自动化PLC 控制模式,可以提升工作安全性。如油田工业使用的腐蚀性材料,包括酸类、碱类等,一些强酸可能损坏设备、危及人员,甚至存在爆炸、火灾等隐患。常规管理工作中,主要强调以规范的制度为依托,了解危险化学品的存放情况、管理态势,一旦出现管理疏失,可能酿成事故、造成人员伤亡和经济损失。以工业自动化PLC 控制机制提供支持,清晰的逻辑管理思路,使来自管理对象的各项信息得到持续有效的捕捉、传递和分析,出现危险或存在安全隐患时,也能第一时间予以管控,进而保证油田工业生产、管理安全[3]。

2 油田工业自动化PLC控制的应用方法

2.1 基本思路

油田工业自动化管理工作中,PLC 控制的应用思路主要集中于三个方面:

(1)简练化。即以明确清晰的逻辑模式服务管理活动,以减少工作环节,提升管理效率。

(2)可控制。要求以远程编程等方式,确保PLC控制机制能够妥善服务油田工业自动化管理,也能在存在更改需求时随时完成更新和优化。

(3)适用性。要求PLC 控制能够符合油田工业自动化管理的具体需要,包括各类具体管理工作以及顶层管理等,凡使用了PLC 控制机制的模块,应能够普遍借助其优势实现自动化管理或提升自动化管理工作水平[4]。

2.2 关键技术

油田工业自动化PLC 控制的应用,需要来自多项技术的共同支持,除自动化技术和PLC 控制技术外,还包括通信技术、物联网技术、传感器技术、编程技术等,在必要情况下,还应以区块链技术、可视化技术、CAN总线技术、嵌入技术、计算机容灾技术等提供辅助。

通信技术主要为系统各部分提供通信方面的保障,为避免信号干扰,原则上PLC 逻辑控制系统内一切通信活动均以有线形式进行,远程端的管理可允许引入无线通信模式,如人员持有的移动终端[5]。物联网技术是实现油田工业自动化PLC 控制的基本条件,要求以物联网建设思路为基础,实现管理系统内所有关键要素和人员的实时连接,以便快速进行信息共享、完成指令下达。传感器技术则服务终端的信息采集,如油田工业使用的各类物料提供情况,安全生产管理信息等,以传感器等终端设备进行采集,再借助通信系统完成传递。编程技术服务与PLC 管理程序(也包括自动化程序)的设定、修正和完善。

如果油田工业自动化管理内容较多、较分散,在借助上述技术的同时,还需要引入分布式管理模式,这要求建立以区块链为核心的工作机制,各部分分别以区块链技术为依托开展自动化管理、PLC 控制,同时接受上一级统一管控。可视化技术可为人员的管理提供了便利,可将现场信息转化为可被计算机识别的数字化信息,再借助可视化设备提供给管理人员,后者据此进行其他必要管理工作。CAN 总线技术主要服务通信活动,如果油田工业自动化PLC 控制系统内的通信活动较频繁时,以CAN总线系统为不同区域的通信工作提供独立信道,保证通信流畅无干扰。嵌入技术、容灾技术分别服务附加系统引入、数据保护,为油田工业自动化PLC 控制系统提供其他方面的辅助。

3 油田工业自动化PLC控制的实践研究——砂罐的数字化改造为例

3.1 改造背景

油田工业自动化管理提升了管理质量、效率,包括砂罐在内,很多现代化工作设备可借助自动化技术提升管理水平,这也依赖PLC 控制工作的支持。从背景上看,砂罐的供砂能力是服务压裂工作的关键,为保证其储备、供砂能力,很多油田工业企业对砂罐进行了改造,使其能够借助计算机程序和设备完成自动化供砂,然而供砂系统工作依然存在不足,主要包括信息化水平低、管理不够精细化等。

如在压裂过程中,砂罐不能实时根据压裂作业需求足量供砂,或供砂过量影响作业质量,由于自动化改造尚未触及作业监控,自动化供砂活动并不完善,砂罐内各仓室砂量的监测、计算也不能在自动化技术的支持下有序开展,仍依赖人员进行观察,存在管理粗放问题。从原因上看,砂罐的形状并不规则,且其存储物(砂)带有一定的流体特点,很难在供砂作业过程中精准通过传统方式进行定量计算。在此背景下,借助PLC 控制技术进一步组织砂罐的数字化改造、提升其自动化作业水平显得必要。

3.2 改造方式

3.2.1 改造思路和要求

为提升砂罐的工作能力,思路上强调加强逻辑计算能力,借助PLC 控制技术,以超声感知为终端信息采集方式,进行料位分析,做称重计算,利用砂罐供料(砂)类别不变(砂)的特点,通过砂罐计量、状态监测两种方式,实现信息实时采集和分析,完成高质量的自动化供砂管理。以服务现场监控、自动计量以及必要的数据联动、应急处理。

要求方面,改造工作考虑五个基本原则,即可靠性、开放性、易操作、可维护和低成本。可靠性是指系统能够妥善开展工作,不会出现程序异常、操作指令误读等一般问题,保证作业稳定可靠。开放性是指系统能够适用于多个场景,在支持性技术方面无特殊要求,可标准化应用和建设。易操作则强调系统模块功能简练明确,人员经过简单训练即可上手操作。可维护强调系统具有自适应、自管理能力,在出现少许异常后可以通过自动化技术完成自我调控,出现严重问题也可通过人工干预解决。低成本关注系统建设经济性,非必要情况下减少支出,以满足工作需要为基准,避免大连采用高价格设备、构件。

3.2.2 改造形式

在上述要求下,系统的基本构成形式如图2 所示。

图2:系统的基本构成

此模式下,所有砂罐分别进行编号,并由独立的现场信息采集设备,采集砂罐工作信息,再以独立信道进行传输,由CAN 总线系统提供信道管理服务,将相关信息利用网络传输至远程管理处,如果砂罐信息无异常,继续重复上述工作环节,砂罐继续供砂;如果远程端认为砂罐工作情况存在异常,则发出警报并做处理。处理包括应急处理和人员处理两个部分,应急处理需要目标砂罐暂停作业并等候人员检查和处置。PLC 控制完成系统作业的全程管理,确保其规范有序的开展,不会出现逻辑混乱问题。

3.2.3 改造过程和原理

图2 所示模式下,改造过程牵涉到如下方面:

首先进行程序编写,确保系统掌握了改造思路要求下的工作能力,包括供砂信息分析、称重等。建立预警标准,确定供砂的极限参数(即最大供砂量和最小供砂量)。该参数以大数据研究获取,借助大数据了解砂罐工作的基本参数,并选定最大和最小参数,代入计算机中完成记忆,并以该计算机提供PLC 控制工作平台(或对多台终端设备进行管理,再由终端设备为PLC 控制提供平台)。确定实时储砂量的计算方法、储量和供砂参数的调配方法,将其代入计算机实现记忆,计算机的作用同上。设置执行设备进行传输系统管理,包括平板阀开关、供砂量调节等。

原理方面,PLC 逻辑控制主要以默认程序为中心,在改造设计过程中,结合其要求和目标,确定工作方法,之后依然以计算机平台为中心,确定PLC 控制的过程、方式,设定为系统默认程序,服务管理活动。其控制原理简图如图3。

图3:砂罐改造后PLC 控制简图

3.3 改造结果分析

完成改造后,对砂罐的工作能力进行评估,采用模拟实验的方式,对新系统能力进行测试。采用实时工作测试的方式,在砂罐工作过程中,随机选取100 个工作节点,记录系统自动化作业过程中PLC 控制质量,设定三个观察指标,即砂量高度检测误差、储砂量检测误差以及通信质量,其中通信质量细化为传输功率、丢包率、传输速率、传输延迟四个指标。100 次观察所获结果如表1。

表1:改造结果分析

结合表1 信息,可知砂罐改造后PLC 控制系统作用理想,砂量高度检测误差、储砂量检测误差均较小,且通信质量得到保证,这表明油田工业自动化PLC 控制的应用积极价值,可以提升实时管理能力,且通信质量较理想,便于数据收集和后续管理。

3.4 油田工业自动化PLC控制的发展趋势

从趋势上看,油田工业自动化PLC 控制将更趋全面化,也重视联动性和低成本化。全面化实时PLC 控制能够在常规管理砂罐作业的同时,在其他方面发挥作用,包括安全管理、储料管理、危险品存储环节管理等,以相似的思路,首先收集管理区域实时信息,再借助PLC 控制系统提供管理和控制方面的保障。联动性则是指油田工业自动化管理过程中,各管理单元、系统可以在PLC 控制系统下实现联动,如数据库管理、现场管理,现场管理的结果可进入数据库,以物联网提供传输渠道,丰富数据库信息;数据库信息也可借助物联网快速提供给现场管理者,由后者根据数据信息提升管理精度、灵敏性,进一步发挥PLC 控制系统的作用。

低成本化则关注以标准化的方式进行技术应用,普遍为油田工业自动化管理工作提供PLC 控制系统,免去反复研究技术应用模式的困扰,直接为各油田工业管理部门提供应用样本,降低工作的成本水平。同时,数字化压裂设备的赛道上,也在激发新的“生产力”,以泸203H8 平台的自动输砂装置为例,该装置新增了“砂罐计量”和“检测方式”系统。系统以料位计和称重模块的互相对应为基础,预设逻辑计算为核心,精确掌握储供砂装置内支撑剂实时量,解决多仓室物料不易计算的难题,达到自动计量、现场监控、数据联动、远程控制等功能,实现储砂供砂装置数字化。

4 结论

综上所述,油田工业自动化PLC 控制的应用价值较突出,有必要正视技术优势,继续予以研究和推广。自动化PLC 控制提升了系统逻辑清晰度,可以改善工作安全性和控制效果,思路上强调以精简的设计为基础,并提供具有高价值的辅助技术,保证系统工作能力。结合砂罐的数字化改造工作,可知以PLC 技术进行自动化作业的控制,改善了检测质量,也能保证信息传输质量。油田工业自动化PLC 控制的发展将更趋全面化,并关注联动性和成本控制,持续服务工业建设和自动化管理。

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