焦化厂自动配煤控制系统的设计及应用研究

2014-10-10 09:45冯奕红,邢岗
制造业自动化 2014年3期
关键词:给煤机煤量皮带

0 引言

在焦炭生产工艺过程中,需要将气煤、肥煤、焦煤、瘦煤四种煤按一定比例配成混合煤,然后送入焦炉进行高温炼焦。配比的准确性以及配料系统的可靠性将直接影响焦炭产品的质量。因此,通过提高焦化配煤系统的可靠性、稳定性、准确性来提高焦炭的质量具有非常重要的社会效益和经济效益。

1 自动配煤系统的组成和主要功能

1.1 系统的组成

包钢焦化厂备煤自动配煤系统主要由13个振动给煤机、13条称重小皮带及1条混料大皮带组成,全系统由一套西门子S7-300PLC实现控制,同时上位机使用WINCC组态系统实现监控、操作及人机交互功能。系统还使用了一套称重积算器实现PID控制,用于完成实时煤量对设定煤量的无静差跟踪,确保配合煤的准确度。其控制系统采用了PLC技术、现场数据采集技术、工业网络技术以及组态技术等,构成较为完整的成熟系统。

图1 自动配煤系统组成

系统工艺过程如下:混料大皮带启动,其启动信号作为称重小皮带运行的联锁条件,称重小皮带启动信号又是振动给煤机运行的联锁条件。系统共有13条称重小皮带及13套振动给煤机,运行之初要在组态画面上勾选要启动的称重小皮带,同时输入各小皮带的配煤比等配置信息。系统自动运行时,混料大皮带启动后,选中的称重小皮带随即启动,相应的振动给煤机也启动。此时通过称重传感器采样实时压力信号与称重小皮带的速度信号(固定值)在称重积算器中运算,产生实时煤量。实时煤量与设定煤量进行比较,偏差即为控制量,通过积算器中的PID环节,输出一个4mA~20mA的电流信号,送入振动给煤机的整流装置,控制其导通角,从而改变整流输出电压及电流,最终改变振动给煤机的振幅,下煤量得到调节和控制。这样,实时煤量始终跟随设定煤量,在允许的超调范围内波动,并基本恒定,从而保证了配煤比的准确度。所选中的称重小皮带及振动给煤机同时运行,煤料同时落至混料大皮带,即在混料大皮带上就是按照设定配煤比要求合格的配合煤。在保证各自实时煤量有效跟踪设定量的基础上,即保证了配合煤的品质要求。

从电气角度分析,总控制系统由以下五个分系统组成:

1)PLC控制系统

完成对混料大皮带、称重小皮带、电振给料机的启停、联锁控制。对配煤现场实际量、设定量进行接收、发送,实现对模拟量的控制。

2)仪表积算器系统

通过对实际设定量与现场实时量的分析运算,利用PID调节系统保持现场实时量对实际设定量的稳定、准确跟踪。是自动配煤系统的核心。

3)现场称重系统

该系统由称重小皮带和压力传感器组成,通过对小皮带的运行速度以及载煤压力等信号的采集,为仪表积算器系统提供运算数据。

4)振动给煤机系统

其作为系统的执行机构存在。仪表积算器接收现场采样信号,通过比较、运算输出4~20mA模拟量控制信号,用来控制振动给煤机整流触发的导通角,从而改变振动给煤机的电压、电流,最终控制其振幅,达到煤量调整作用。

5)计算机WINCC监控画面系统

全系统的运行情况直观的显示于监视器,同时各种控制按钮、转换开关等控制元件均由鼠标点击实现。

1.2 焦化厂自动配煤系统的主要功能

1)实时的检测各皮带秤的瞬时流量、累积量;

2)可靠的控制各秤按给定值恒流量运行;

3)配比和总配料量优化计算、下达;

4)现场工艺流程的画面显示以及配比、历史曲线的显示;

5)现场工艺、操作、过程参数的设置、改写;

6)各种故障、报警提示,以及登录、换仓处理;

7)系统配比精度评价;

8)数据报表打印输出。

2 主要控制信号及主要设备联锁关系

2.1 主要控制信号

1)每台振动给煤机与PLC有3个来往信号,与仪表积算器有1个来往信号。

机旁/集中信号取自振动给煤机机旁操作箱上的选择开关(机旁为0,集中为1),送至PLC控制柜内的DI模块;运行信号取自振动给煤机接触器辅助接点(分断为0,吸合为1),送至PLC控制柜内的DI模块;启动/停止信号取自PLC控制柜内的DO模块(启动为1,停止为0),送至振动给煤机接触器控制其启停;振动给煤机电控箱接收仪表积算器输出的煤量控制模拟信号,用来控制其振幅。

2)每台称重小皮带与PLC有5个往来信号,与仪表计算器有1个来往信号。

机旁/集中信号取自称重小皮带机旁操作箱上的选择开关(机旁为0,集中为1),送至PLC控制柜内的DI模块;电源正常信号取自称重小皮带断路器辅助接点(分断为0,闭合为1),送至PLC控制柜内的DI模块;故障信号取自称重小皮带电机保护器(故障为0,正常为1),送至PLC控制柜内的DI模块;运行信号取自称重小皮带接触器辅助接点(分断为0,吸合为1),送至PLC控制柜内的DI模块;启动/停止信号取自PLC控制柜内的DO模块(启动为1,停止为0),送至称重小皮带接触器控制其启停;称重小皮带接触器辅助点送仪表积算器,用来实现联锁。

3)每台自动配料秤仪表积算器与PLC有2个往来信号,与现场有3个往来信号。

实际流量取自配料秤仪表积算器,是现场实际的瞬时流量,信号类型为4~20mA,送至PLC柜内的AI(模拟量输入)模块;设定流量取自PLC柜内的AO(模拟量输出)模块,送至配料秤仪表积算器;自动配料秤仪表积算器接收现场的称重信号;接收称重小皮带接触器启动信号;输出振动给煤机煤量控制模拟信号。

4)混料大皮带信号取自混料大皮带接触器送至PLC控制柜内的DI模块。

2.2 主要设备联锁关系

1)在设备联锁情况下,小皮带与给煤机需在大混料皮带启动后方可启动。

2)在设备联锁情况下,启动过程:小皮带先启动,给煤机延时启动。停止过程:给煤机先停止,小皮带延时停止。

3)小皮带校秤与大混料皮带无联锁关系。

4)在正常生产情况下,单条小皮带的设定流量与实际流量偏差超过设定量一定时间后,全系统自动停止。

3 PLC控制系统软件设计及硬件构成

3.1 软件设计

整个P L C控制系统上位机采用西门子SIMATIC WINCC V6.2,实现监视、操作、趋势、报表等功能;下位机为西门子SIMATIC STEP7 V5.4,实现采集、运算、控制等功能。主要的程序结构为:

FC1:主要的控制程序块

FC2:控制程序块中各种启动、停止标志等

FC3—FC15:实现了13条小皮带的流量采集与累积,偏差、报警等控制算法

FC16、FC17:报表采集运算块

DB1:按钮背景数据块

DB2:标志背景数据块

DB3—DB15:各小皮带流量采集与累积,偏差、报警等内部标志的背景数据块

DB16、DB17:报表背景数据块

3.2 硬件构成

1)PS307 电源模块,供电模块

2)S7-300系列CPU-2DP,中央处理器模块

3)CP343模块,与上位机以太网通信模块

4)ET200M远程I/O,远程I/O通信模块

5)DI模块,数字量采集模块

6)DO模块,数字量输出模块

7)AI模块,模拟量采集模块

8)AO模块,模拟量输出模块

3.3 上位机操作说明

1)操作画面

操作画面用于生产过程中各设备状态的监视(运行、停止、故障、掉电等)和操作(启、停等),分解锁和联锁两种操作方式。在解锁方式下,各现场设备可由画面单启、单停按钮完成单一设备的独立启、停操作;在联锁方式下,现场设备可统一的进行顺启(小皮带与给煤机依次顺序启动)、顺停(小皮带与给煤机依次顺序停止)、同启(小皮带与给煤机同时启动)、同停(小皮带与给煤机同时停止)等操作。

对每一套仓设备(振动给煤机、小皮带)可独立进行选中生产操作。对每一套仓设备(振动给煤机、小皮带)可独立进行选中报警参与与取消操作。

每一套仓设备在启动时,要确认是否“上电”,“本地/远程选择”,“电机保护”。单设备校秤时,不参与联锁控制,完成后要复位校秤确认。

2)配料画面

配料画面用于输入和监视各种煤种的煤量及水分的配比,以及实际、设定、累积煤量。每班操作前要复位清零累积量。

3)综合画面

综合画面综合了操作画面的设备状态监视功能与配煤画面的实际、设定、累积煤量显示。

4)趋势画面

趋势画面记录了各设备的运行情况以及实际和设定的煤量变化曲线。

5)报表画面

报表画面是班报表的打印画面。

4 系统运行过程出现的问题与解决方案

1)振动给煤机远程控制时,不联锁停车,造成煤料掩埋小皮带的故障。

故障分析:正常情况下,当称重小皮带停止时,远程联锁点断开,如图,继电器KA失电释放,从而使振动给煤机失电停止。但设计中操作电源使用了交流380V,线路过长,加之KA线圈与指示灯HL并联,因此当小皮带联锁点断开时,由于指示灯的电感、电阻的作用,使A点并未悬空,而是产生比B点电位低大约100V的电位点,也就是说A、B两点间具有100V左右的电压,使得KA不能有效释放,造成不停车,煤料继续倾下掩埋皮带的故障。

图2 改造前电路图

解决方案:指示灯HL拆除,不与KA线圈并联。这样指示灯的电感、电阻作用不再出现,AB两点不会再产生电压,继电器KA可以正常释放。KA操作电源使用220V,使系统有一个清晰准确的参考零电位,使系统失电时电源彻底断开。

图3 改造后电路图

采用以上方案,问题得到彻底解决,故障得到遏制。

2)系统启动瞬间,突加给定,造成系统运行不稳定的故障。

故障分析:系统在启动瞬间,由于称重小皮带上还没有物料,因此反馈信号几乎为零,调节器给定偏差即为给定量,从而使输出达到最大值,造成整流装置立刻达到最大导通角,输出电压及电流瞬间突变为最大值。这样的情况对整流装置的稳定运行十分不利,极大地缩短了其使用寿命。同时,瞬间的大电压和大电流冲击振动给煤机的线圈,大大缩短其使用寿命,且极易造成线圈烧损。瞬间的大电流使振动给煤机剧烈振动,对其机械结构也非常不利。

解决方案:从限制称重积算器输出量入手,称重积算器输出端加入一个积分环节,时间设定为20秒,这样在启动瞬间,虽然偏差很大,积算器的输出量却缓慢增加,去除了大电压、大电流对设备的冲击。

但在正常运行中如果该积分环节仍起作用,势必对系统的响应速度造成极大的影响,无法保证配煤比的准确度,因此在启动完成后,即20秒钟后,积算器自动将此积分环节短接,使系统进入正常调节状态,从而既去除了启动瞬间的冲击,又有保证了系统的功能实现及配煤比的准确度。

5 结束语

包钢焦化厂自动配煤控制系统是PLC、仪表积算器、现场称重系统的典型应用,三者通过工业以太网、Profiubus-DP网络连接,实现信息交互。采用动态误差累积计算法实现自动控制,能有效地控制配煤重量精度,提高配煤精度高,减少误差。混料皮带、给料皮带等设备之间的联锁控制,配煤过程的可视化操作,使所有的控制均在终端上操作完成,提高了整个系统的自动化程度。较高的配煤精度为稳定焦炭质量,降低配煤成本,增加经济效益提供有利的技术支持。

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