王锡金 王喜功 王 川 解 勇
(山东潍坊烟草有限公司高密分公司,山东高密261500;山东潍坊烟草有限公司,山东潍坊261061)
近几年,伴随着现代烟草农业的快速发展,植烟大户、烟叶农场不断增加,与之匹配的密集烤房得以大面积推广应用。然而,单体密集烤房热能利用率偏低等问题仍然突出。高密市自2001年引进自然通风气流下降式烤房,本试验通过对普通烤房进行改造,添加地面排湿散热系统,通过对热能的高效利用,达到节能降本、提质增效的目的。
试验于2009年在高密市柴沟镇土庄烟站烤点进行,烤烟品种为中烟100。
增加地面排湿散热系统的烤房:选用普通单体烤房,在地面用30㎜厚的水泥板垒砌0.20m的排湿空间,水泥板上面抹20mm厚的水泥砂浆,底层挂烟架至烤房内地面0.95m;排湿空间以挂烟立柱为中,垒砌为互不相通的两个,在离加热室与装烟室隔墙400mm处,下扎250mm进入原加热室地下后,垒砌宽450×深300mm排湿通道,其中外墙一侧的一个排湿通道斜插,于另一个排湿通道在出口处并列,进入室外大的排湿出口,两个排湿出口在加热室一端,排湿出口面积为(宽0.45×高0.30×2个)0.27㎡;散热设备与A相同。
使用挂竿装烟方式,用两种烤房分别烘烤不同部位鲜烟素质相近的烟叶,分别选取3竿有代表性烟叶,烤后单独分级、称重,计算煤耗、电耗,并在烘烤关键时刻记录烤房内温湿度与排湿口温湿度。
表1 单体烤房之间空隙利用与增加排湿散热系统改造投入对比表
由表1可看出,单体烤房增加地面排湿散热系统改造投入,仅占单体烤房C1的6.8%;改造时取材方便,操作简单。
表2 单体烤房之间空隙利用与增加排湿散热装置能耗对比表
由表2可看出,增加地面排湿散热系统的单体烤房B比单体烤房A烤出的每千克干烟耗电量减少0.02kw干烟,节电率为3.9%;每千克干烟耗煤减少0.3kg,节煤率为22.6%;每千克能耗减少0.27元。反映出增加地面排湿散热系统的烤房节能效果显著。
表3 单体烤房之间空隙利用与增加排湿散热装置烤后烟叶质量对比表
表3反映出,增加地面排湿散热系统的单体烤房能明显改善烟叶质量,烤后烟叶上中等烟比例提高3.01%,每千克干烟均价提高0.24元。
由表4可看出,增加地面排湿散热系统的密集烤房,排湿开始至烘烤最高温度段,烤房内底层温度与排湿口温度差在1-12.7℃ 之间变化,并且随着烤房内温度的升高,烤房内外温度差逐渐拉大,但湿度差在0.4-2.1之间变化,变化较小。反映出烤房内温湿度变化大时,排湿口温湿度变化较小;烤房内外温度差越大,说明增加排湿散热装置散热效果越好。
表4 增加地面排湿散热系统的烤房排湿口温湿度与烤房内温湿度对比
增加地面排湿散热系统的烤房与普通烤房相比能减少能耗40.50元/0.067hm2,烘烤2.5 hm2烟田便可收回排湿散热装置改造投入成本。由于增加地面排湿散热系统的烤房底层挂烟架距地面只有0.95m,在装卸烟操作过程中可直接装卸中层烟叶,使装卸烟更为方便,降低了劳动强度。试验过程中表现出,增加地面排湿散热系统的烤房稳温时间长且不降温;不但每次的添煤量减少,而且添煤次数由原先的每2-3小时添一次,减少到每4-6小时添一次;司炉人员由每人操作4座烤房,增加到每人操作10座烤房,司炉用工大大减少。
试验过程中发现,增加地面排湿散热系统的烤房,烤坏烟叶的趋势减弱,叶片杂色少、色泽新鲜。同时该种烤房烘烤时也表现出底层变黄失水快于中层的现象,转段及停火前,要注意掌握中层叶片烟筋变黄和干燥程度。
这说明将排湿口面积缩小在适当范围,不但对排湿效果无不良影响,而且,缩小排湿口面积,能够延长高温湿气在散热空间的滞留时间,有利于热能利用,使能耗降低。