浅析MCU理论在企业中的应用

2018-05-14 13:52李功勇
现代职业教育·中职中专 2018年5期
关键词:端面装夹工位

李功勇

[摘 要] 通过对微型成本单元的概念分析、工作流程阐述,从安排产品的生产工艺、研究存在的问题、讨论改善方案入手,分析了MCU在制造企业中的应用。通过这种MCU微型成本单元的管控,提升生产企业员工的责任意识与经营意识,有效激发了组织的活力。

[关 键 词] MCU;工序;作业标准化

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2018)14-0201-01

MCU是通过“主动和被动”两种力量来进行课题的选择,经立项审核后,组建MCU实验室和项目团队,进行课题攻关。过程中按要求报告工作进展,取得成果并经审核后及时给予相关激励同时进行固化、发布与推广。目标达成后注销实验室或继续寻找新课题立项研究。由此形成良性循环,达到持续成本优化的目的。

一、企业某产品生产的工艺安排

(一)工艺现状分析

由于其生产流水线的机床设备采用直线布置,工序间物料流转通过轨道及轨道车实现,共有轨道车10部,共6道工序,设置6工位,安排6名员工,生产节拍92S。原工序及生产节拍分析:

工序1:车端面、倒角,70S。

工序2:车外圆,66.9S。

工序3:车端面、倒角+车外圆,92S。

工序4:钻孔、倒角+攻螺纹,37.3S。

工序5:铣锁栓槽,23S。

工序6:磨外圆,32S。

(二)存在问题分析

车端面与车外圆车床交错布置,造成毛坯进料路线长,第二工位(车外圆工序)加工好的工件,由于中间被第三工位车端面,料车占据轨道,无法及时顺利流到第四工位。造成工序间物料滞留,且工序间物料转运距离过大。当天投入的毛坯件要到第二天才能下线,甚至周期更长

由于第二工位所需工件由第一工位提供,其实际产出只有360件。同时由于物料在第二工位受阻,不能及时转入第4道工序加工,故实际转入第4道工序的物料主要由第三工位决定,生产线节拍也由第三工位决定,为92S。据分析,生产线实际能力约600件。其存在的问题有:

1.操作人员之间独立进行生产,没有发挥流水线作业的功效。

2.各工序间存在大量的半成品,最多时达3000件以上,多批次加工的工件混合流转,出现问题时不易处理。

3.生产制造周期过长,从毛坯投入到成品下线、转移,周期达3天甚至更长。

4.操作人员移动、等待时间过长,多次搬运转移物料,存在交叉取料现象。

5.人员、设备利用率低。

二、作业工序分析及改善方案制订

(一)人员配置

(1)车端面、倒角、精车外圆:俩工位同步进行,生产节拍70S。(2)钻孔、倒角、攻螺纹:1人,生产节拍37.3S。(3)铣锁栓槽:1人,生产节拍23S。(4)磨外圆:1人,生产节拍32S。

(二)各作业工序分析

1.车端面、倒角、精车外径工序中,将机床摆成一定角度布置。

2.钻孔、倒角+攻螺纹工序中,将原来的先集中钻孔、倒角,然后集中攻螺纹的加工方式改变为钻孔、倒角和攻螺纹交替进行,能一定程度提高人员利用率,同时形成流水作业,发挥流水作业的功效。现工序及生产节拍分析:

工序(1):车端面、倒角+精车外径,70S。

工序(2):车端面、倒角+精车外径,70S。

工序(3):端面钻孔、倒角+攻螺纹,32.8。

工序(4):铣锁栓槽,23.7S。

工序(5):磨外圆,32S。

三、MCU理论在各工序的应用分析

(一)车端面、倒角工序

1.改进夹紧方式,采用液压或气动夹紧,降低人员劳动强度,同时一定程度上缩短上、下料时间。

2.毛坯料进料改善:设计半自动放料装置,通过脚踏板控制放料机构动作,放出所需物料;毛坯送料上线时尽可能实现当天所需料全部放入放料装置料箱,并摆放规范。

3.产品转序:设计输送装置,放料方便,并能顺利送到下道工序舒适的取料位置。

4.工件测量:改进测量手段,实现快捷高效自檢。

5.作业标准化:应明确人员工序内作业顺序和位置,作业转换的衔接及作业人员按顺序作业时的移动路线,所有作业和辅助动作由时间衡量,动作在相应规定的时间和位置完成。

(二)钻孔、倒角、攻螺纹工序

1.钻孔、倒角分析:可改进刀具,设计制作钻孔、倒角组合刀具,使钻孔、倒角一次加工完成,减少二次装夹和人员移动,从而节省时间。同时改进装夹,可采用动力夹紧或组合夹具进一步减少装夹时间。

2.攻螺纹分析:改进装夹方式,可采用组合夹具,一次可装夹8~10件,减少装夹时间,同时攻螺纹时加工到要求后动力头能自动回初始位置。

3.测量工件:改进测量手段,实现快捷高效自检。

(三)铣锁栓槽工序

铣床加工时,可增设行程控制,加工完成后工作台自动回初始位置,以节省人员操作回位时间。

四、总结

通过这种MCU微型成本单元管控工作开展,做到人人手中有指标、人人都是成本的控制者与利润的创造者,提升全员的责任意识与经营意识,有效激发了组织的活力,使MCU工作在生产企业中得以落地生根。

参考文献:

[1]李雅楠,刘燕燕.如何提高企业成本控制成效[J].商情,2009(3).

[2]孙兰轩.企业成本控制面临的新问题及对策[J].现代商业,2010(21).

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