船用测深仪的故障分析与排除方法的探讨

2019-03-08 02:52罗先锋王海军
西部论丛 2019年6期
关键词:排除方法故障分析

罗先锋 王海军

摘 要:随着社会经济的不断发展,航海运输业也随之快速发展起来。而船舶在航行过程中,需要利用船用测深仪保证船舶顺利前行,在实际应用过程中,船舶测深仪仍存在一些故障。基于此,本文通过对船用测深仪的故障进行分析,论述了船用测深仪故障的排除方法,包括主振门控电路排除法、数字分频电路排除法、电源电路排除法。

关键词:船用测深仪 故障分析 排除方法

前 言

船用测深仪是大型船舶上最为关键的测量仪器,船舶在航行过程中,如果其自身测深仪出现故障,或者是不能够正常工作,都会为船舶航行带来危险。而船用测深仪在应用过程中,异常接触或者是操作、电源异常都会使得机器损坏。同时其数码管上虽然显示数字,但是其精确度有待考量,且深度显示不稳定,这对于船舶航行来说非常的危险,因此,详细分析其故障,并制定解决对策显得尤为重要。

1船用测深仪的故障

在打开船用测深仪之后,回波信号和零点信号会经过GB103、GB102、GB101三级调谐而放大,随后由L102、C121、C120、D104、R121以及D103组成的检波器进行检波,进而发送脉冲信号。BG104和它外围的各种元件所组成的电路在整形之后,其脉冲信号会分成两路进行输出。其中一路是经过电容C126耦合,BG106倒相、D107削波之后,输出一个正极脉冲,然后传输到主控门控电路内的FF201中。另外一路是由BG106倒相、D106削波之后,充当AGC中一组控制信号,发送给由K604、BG107构成的AGC电路。在此过程中,BG401是船用测深仪的第一级放大管,如果这个管出现故障,那么接收到的信号便无法传输到控制脉冲关闭和打开的计数门中。这种情况意味着数码管上显示的内容不具深度。如果使用镊子对BG201进行触碰,同时通过示波器对BG106集电极进行监视时,发现没有波形输出,同时C120电容也没有波形输出,那么说明变压器存在问题。此外,船用测深仪内部次级线圈接点出现霉断也是一大故障之一,出现这种故障时,仪器尽管有显示,但是在进行深度显示过程中,会时大时小,极其不稳定。

2船用测深仪故障的排除方法

2.1主振门控电路排除法。主振电路主要是由D202、D201、BG201-BG205以及JT201组成。而门控电路主要是由BG209、BG208、BG206以及FF201-FF204组成。在排除故障过程中,首先,由本机发送信号,发射的零点信号一路经过FF201后膜电路和接收放大之后,形成一个稳态的整形电路。当FF201(1)脚达到高电平时,打开计数门,利用75kHZ输出脉冲,然后分频计数,使之[ 触发]触发FF202并进行翻转,从而将FF201(1)脚转换成为低电平。随后,将关闭计数门,并停止计数。其次,在测深仪出现故障时,还要对FF203(20)脚进行触发,翻转FF203,使其暂态维持在0.7s,此时记录显示的时间。在经过0.7s之后, 发射信号会自动复零,然后再次进行发射。当FF203从目前的状态转换成为常态之后,其1脚会将复零脉冲输出,利用BG206进行缓冲,同时将译码显示电路和数字分频电路复零。操作完这些之后,利用FF204(8)脚输出与FF203(1)脚极性相反的零点信号。如1脚发出的0.1s正极性脉冲之后,8脚会马上输出一个脉冲,时间上延迟0.1s左右,在发射过程中要取确保先复零然后再发射。最后,利用输出脉冲对收发电路故障进行判断,并将电路分为数字电路和模拟电路,判断顺序为显示电路、计数、门控以及主振。模拟干扰端口输出脉冲接收情况,并将计数门闭合,如果数码管上显示的数字为周期性,那么说明显示电路、计数以及主振都处于正常状态。如果主振电路是正常的,那么需要对显示电路和计数进行检查。在此过程中,利用计数溢出脉冲对计数电路、数字分频电路以及主振门控电路工作情况进行确认,这样才能有效排除船用测深仪的故障。

2.2数字分频电路排除法。数字分频电路主要是由双稳态FF301--FF308和外围电路所组成。在排除故障过程中,首先,由FF305和FF308组成一个频器,然后由FF301和FF304组成另外一个频器。在0-10m程档中,由后面的频器发送信号,使信号传输到0-100m程档中,在这个程档中完成信号的转换。这样在信号转换过程中,能够判断测深仪中的数字显示不具深度的原因。其次,利用数码显示电路中的四级稳态电路,以逻辑电路和FF401单双管控制作用为基础,使船用测深仪中始终保持单个开关管导通的状态。这样相应的G401数码管中显示的数字便会更加精准。最后,由B60X系列的组件构成一个振荡多谐电路,在此电路中,振荡信号输出之后,实现信号次级耦合,然后传输到发射换能器中,随后由J502对继电器接收到的输出功率进行控制。这时如果继电器能够接收到相应的信号,便说明0-200m档有效。如果此電路在工作过程中,不受继电器的控制,那么说明电路可能存在连续发射、工作异常、功率偏小等情况,使得船用测深仪工作状态不稳定。

2.3电源电路排除法。电源电路主要是由稳压电路、整流电路以及电源变压器组成,在电源中输入的电流是常用的交流电,初级电源变压器选择的是分档抽头,利用电源开关对其进行调节。在排除故障过程中,首先要确保电压的适应范围,利用整流稳压电路对AGC进行处理,使之能够复位“归零”。其次,在排除故障过程中,将BG601以及DD602所输出的12V电压,应用于电源中,同时利用整流滤波输出的电压对发射管进行偏置,在偏置过程中,为数码管提供一个阳极,帮助数码管显示出正确的内容。最后,在电路中,还会提供2个维修开关,在排除故障过程中,将其中一个维修开关安置到主振的转态中,使计数门不能再对零点信号和发射信号进行控制,从而确保信号能够畅通无阻的传播。同时信号在经过BG205组件之后,会直接传送到分频电路中,另一个维修开关会自动调节到自校位置处。与此同时,会对FF204输出的各类复零脉冲进行翻转,并且在自校过程中,利用译码显示电路中存在的溢出脉冲以及FF202翻转进行实施。由此可见,前一个维修开关处于主振状态,后一个维修开关处于自校位置处时,数码管会进行重复且周期性的显示,如果数码管在最大量程深度处出现短暂停留的情况,那么说明故障排除成功。除此之外,利用干扰法对接收放大电路进行复检,适当调整船用测深仪中的电位器,并记录下电位器原来的位置,在调整好之后,使其恢复到原位。如果此时电位器能够正常工作,那么说明接收放大电路故障已经排除。同时对J501动作进行人工模拟,利用示波器对输出波形发射情况进行检测,如果波形正常,那么说明发射电路是完好无损的。

结 论

综上所述,船用测深仪内部电路比较复杂,在工作过程中,常会引发各种各样的故障,这些故障对船舶安全航行有着非常大的影响。经过上文分析可得,在排除船用测深仪常见故障过程中,需要从内部的各个电路入手,对船用测深仪的原理进行详细的分析,判断显示电路、计数电路、门控电路、数码管等工作状态,并利用脉冲信号检测各个电路输出信号的情况。同时通过模拟计数门的闭合和断开,检测船用测深仪的显示情况,这样才能有效排除故障。

参考文献

[1] 王美娜,边刚,孙超,王玮.海洋测深中垂直分置海底混响信号的仿真分析[J].海洋测绘,2017,37(01):75-78.

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