通过改变系统吹扫方式降低试车成本的实践研究

2020-01-13 20:21刘少林淄矿集团内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司内蒙古鄂尔多斯017313
化工管理 2020年10期
关键词:缓冲器氮气气化

刘少林(淄矿集团内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯 017313)

0 引言

内蒙古黄陶勒盖煤炭有限公司世林化工分公司30万吨/年甲醇项目原装置气化采用的技术为西安热工院专利技术,首次应用于工业化,缺乏工业化实践经验,在实际运行过程中暴露了比较突出的致命问题:主要存在问题为炉顶超温和气化炉严重积渣,经过多次改造,问题仍没有得到彻底解决,导致气化炉一直未达到满负荷运行,未达到正常的设计产能要求,年产量不足设计产能的30%,给企业造成严重亏损。为增加年产量,对系统核心装置气化和锅炉进行改造,采用系统开车吹送扫方式改变对降低试车成本。

1 系统开车吹送扫方式改变对降低试车成本项目实施背景及目的

1.1 项目实施背景

为落实节能降耗精神,完成降本目标,自主创新、设备改造等方面做了大量工作,在生产工艺系统改造中,节能降耗是企业发展的永恒主题,生产试车过程中各种材料、原料消耗自然成为节能工作的重点。基于为节约成本,节能降耗的理念,针对系统开车吹扫方式进行了研究探索,经过查找资料,理论推理,终于找出了一条捷径,利用现有设备二氧化碳压缩机进行改造后作为吹扫的载气源,在控制吹扫时的工艺指标,对甲醇、气化工段工艺管线进行吹扫。

1.2 项目实施目的

化工企业原始或技改后开车前对整个系统介质吹扫是一个重要环节,它关系到整个生产中系统安全、稳定、长周期运行情况,所以系统开车前对工艺管道必须进行吹扫。空分工段是化工企业系统工艺管道吹扫气源。根据世林化工空分开车全厂消耗费用计算:电耗8500kW/h、水耗300t/h、煤耗16t/h,按一小时消耗计算,费用为:9886元/小时,本次开车前吹扫计划7天,空分开车运行费用为:1660848元。利用二氧化碳压缩机作为吹扫气源,全厂消耗费用计算:电耗1700kW/h、水耗100t/h, 按一小时消耗计算,费用为:3133元/小时,按吹扫计划7天,运行费用为526344元。甲醇、气化系统吹扫前改造费用投入为:150000元。经过计算,更换原始工艺系统吹扫方式,改为二氧化碳压缩机作为载气源,开车前吹扫消耗费用可节省:984504元。

通过本次更换原始工艺系统吹扫方式的实施,利用现有资源加少量的投资,实现了节能降耗目标,又能保质保量的完成全厂吹扫计划,为公司进一步节能改造积累了宝贵经验。

2 系统开车吹送扫方式改变对降低试车成本项目实施过程

2.1 二氧化碳压缩机规格性能基本情况

本二氧化碳压缩机,主要使CO2气体或N2压缩提高压力后送往气化工段,实现系统输送煤粉,部分设备冲压,事故状态下吹扫置换,保障气化装置的安全稳定运行。

二氧化碳压缩机参数如下:

压缩机型号:6M32-128/81-BX;结构形式:M 型六列;活塞推力:32t;容积流量 :128m3/min;最终压力:8.1MPa(G);系列号:BX;压缩级数:5级;二段压缩一、二、三、四级为一段,五级二段;排气量【标态下】一段:8565Nm³/h,二段:3795Nm³/h;曲轴转速:333r/min;活塞行程:320mm;汽缸直径:一级【两缸双动】730mm,二级【双动】610mm,三级【双动】390mm,四级【双动】250mm,五级【单动】125mm;活塞杆直径:95mm;润滑油牌号:L-DAA150L-DAB150;循环油量:200L/min。

驱动机:(1)电动机型号名称(主机):TK1700-18/2150;(2)额定转速333r/min;(3)额定电压:6kv;(4)额定功率:1700kw。

稀油站主要技术参数:工程流量:200L/min;公称压力:0.4MPm(G);过滤精度:0.025mm;供油温度:≤45℃;回油温度:≤55℃。

工作介质:压缩机油L-DAA150 或L-DAB150;冷却水进水温度:32℃;冷却水出水温度:40℃;冷却水进水压力:0.4MPm(G);冷却水出水压力:0.2MPm(G);换热面积:20m2;油箱容积:2.4m3;系统设计压力:1.6MPa(G)。

2.2 正常工况二氧化碳压缩机工艺流程

由净化原料气冷却器工序送来的压力为0.02~0.04MPa(G),温度20℃的CO2气体或空分车间管网送来的N2,首先进入一级入口缓冲器(SVB1/A/B/C),以减小压力的波动,然后进入 一级气缸压缩至≤0.29MPa(G),温度≤112℃,经一级出口缓冲器(DVB1/A/B/C)进入一级冷却器(E1/A/B/C),气体冷却至温度≤40℃再经液气分离器(S1/A/B/C)分离油水,然后经二级入口缓冲器(SVB2/A/B/C)进入二级汽缸,将气体压缩至0.89MPa(G),温度≤121℃的气体,经二级出口缓冲器(DVB2/A/B/C)、冷却器(E2)、液气分离器(S2),温度≤40℃的气体进入三级入口缓冲器(SVB3/A/B/C),进三级气缸压缩至2.3MPa(G),温度≤118℃的气体,经三级出口缓冲器(DVB3/A/B/C)、冷却器(E3)、液气分离器(S3)、温度≤40℃的气体进入四级入口缓冲器(SVB4/A/B/C),进入四级气缸压缩至5.4PMa(G)(一段),温度112℃的气体,经四级出口缓冲器缓冲器(DVB4/A/B/C)流量4770Nm3/h 的气体送往气化稳态氮气管网,另一部分流量为3795Nm3/h 经冷却器(E4)、液气分离器(S4)、温度≤40℃的气体进入五级入口缓冲器(SVB5/A/B/C),进入五级汽缸压缩至8.1MPa(G)(二段),温度≤77℃的气体,经五级出口缓冲器(DVB5/A/B/C)流量为3795Nm3/h 送至气化高压氮气罐。

2.3 正常工况二氧化碳压缩机运行状况

是将净化送来的经原料气冷却器(E15201)冷却后,纯度为99.05%,温度为20℃的CO2气体(或空分车间管网送来的低压N2),用压缩机增压至5.4MPa(G)、温度为112℃、流量为4770Nm³/h 的气体从四级缓冲器后送至气化的稳定氮气管网;压力为8.1MPa(G)、温度为77℃的气体从五级缓冲器后送至气化高压氮气罐(V03901)。进入气化工段氮气/二氧化碳缓冲罐(V03901)后,压缩气体分成两股:一股二氧化碳压力为5.4MPa;另一股二氧化碳压力为8.1MPa。

二氧化碳(8.1MPa):从二氧化碳压缩机出口送至高压氮气/二氧化碳缓冲罐(V-3901)缓冲,正常生产时,减压至5.4MPa 作为煤粉锁斗(V-3204A/B)加压用;还一部分减压至5.4MPa 作为来自二氧化碳压缩机出口的5.4MPa 高压稳定二氧化碳的备用气源。

二氧化碳(5.4MPa):从二氧化碳压缩机出口送至煤粉给料仓(V-3205A/B)冲压、煤粉管线送粉及吹扫使用。

2.4 技改后目前二氧化碳压缩机吹扫工艺系统设备运行状况

本次创新主要是对现有的甲醇二氧化碳压缩机进出口进行改造,将两台载气压缩机入口过滤器拆除,并在入口加5目滤网进行空气过滤,在入口为常压时在氮气工况时四级出口压力为17.68bar(A),五级出口压力为40bar(A),四级出口气量为3723Nm3/h,五级出口流量2193 Nm3/h,本次吹扫系统介质采用空气。在启动压缩机后,载气压缩机四级出口气体送至气化工段二氧化碳/氮气缓冲罐(V-3901)出口管线,返送回二氧化碳/氮气缓冲罐,五级出口气体直接送至二氧化碳/氮气缓冲罐(V-3901),在通过工艺调整将二氧化碳压缩机出口压力控制在1.5MPa 进行系统工艺管线吹扫,甲醇吹扫的系统工艺管线通过配置临时管道实现整体系统的吹扫,吹扫完成后对系统进行恢复。

3 结语

利用二氧化碳压缩机压缩空气对化工装置系统进行吹扫,为公司节省了人力、物力,在节能降耗上起到了重大作用。(

文章题目:通过改变系统吹扫方式降低试车成本的实践研究)原计划开车前吹扫要启动水务工段、热电工段锅炉来满足空分工段开车条件,空分工段开车正常后产品氮气、压缩空气对生产整个工艺系统进行吹扫。利用改造二氧化碳压缩机压缩空气,通过操作技术改变,达到吹扫要求,进行系统吹扫。通过探索与实践的成功,不仅为公司减少人工劳动工作强度,而且降低在生产过中试车阶段成本。

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