纳米微球复合堵剂体系在超低渗水平井组深部调剖中的应用

2020-07-21 01:56尹虎琛王玉功
钻采工艺 2020年1期
关键词:段塞含水微球

尹虎琛, 王玉功, 孙 爽

(1中石油川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 2低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 3中石油长庆油田分公司第十采油厂)

近年来,水平井分段多簇压裂技术取得了重大突破,这使得分段压裂水平井成为了开发超低渗透油藏的有力技术手段[1-2]。但是随着生产实践的开展,水平井生产也逐渐暴露出一些问题:水平井见水后含水率上升迅速,产油量急剧下降,一些水平井甚至刚投产就见水,严重影响了水平井的开发效果。

一、研究区块概况

Y284区块水平井井区从2010年12月开始投产,截止目前,该区块已投产水平井95口,日产液量为848.4 m3,日产油量为245.3 m3,单井日产能为4.72 m3,累积产油量为25.79×104m3,累积产液量为31.5×104m3,综合含水58.7%。该区主要以裂缝型见水居多,孔隙型见水较少。水型大多为CaCl2型,水平井大多采用分段多簇压裂改造,考虑到裂缝方位和压裂改造布缝等因素,投产后,注入水易与裂缝沟通,形成裂缝型孔道,水平井见效后即容易水淹。

二、深部调剖技术研究与优化

常规调剖由于驱替液的绕流效应,其扩大波及体积的效果十分有限,有效时间短[3],因此决定在Y284区块水平井井组进行深部调剖试验。此次深部调剖体系采用自身性能稳定、胶结强度高、易于深部注入的调堵剂。

1. 调剖剂体系研究

1.1 交联聚合物冻胶调剖剂

该调剖剂是由抗温耐盐的聚合物作为主剂,酚醛树脂预聚体作为交联剂复配而成的一种弱凝胶体系。该体系黏度低,易注入,延迟交联,可污水配制,用于封堵注水井远端的微裂缝,可实现深部调剖。

1.2 聚合物微球调剖剂

该调剖剂是由乳液聚合或反相乳液聚合而成的含有不同微观尺寸(纳微米级)聚合物微球的乳液体系。该体系是针对低渗油田研发的一种新型深部调剖剂,具有“进得去、堵得住、可膨胀、能移动”的特点,同时体系中含有表面活性剂,可大大降低界面张力,提高洗油效率和降低注入压力,用于封堵注水井远端的微裂缝。

聚合物微球粒径小,初始黏度低,经水化溶胀后,封堵大孔喉且滞留在油层深部孔隙内,具有深部液流转向作用(图1)。聚合物微球具有调、堵、驱的作用,可根据需要随时进行油层深部处理。解决了调剖剂成胶条件难控制,温度、矿化度适用范围窄等限制,且注入成本低,适应性强见表1。

图1 聚合物微球封堵裂缝示意图

表1 聚合物微球的主要性能

2. 调剖工艺优化

2.1 工艺参数优化

利用圆柱体模型计算调剖处理半径[4]。结合该区块地质特征、水驱状况,具体调驱半径据现场施工情况随时调整。

调堵剂用量:

式中:V—深部调堵剂用量,m3;R2—深部调堵剂的外沿半径,m;R1—深部调堵剂的内沿半径,m;h—射开层厚度,m;Φ—地层孔隙度,%;α—裂缝占射开层厚度的百分数,%;β—方向系数,%。

根据现场经验,适当增大剂量可以增加封堵效果,扩大封堵半径,延长措施有效期。

根据该区块现场经验,施工排量控制在2.0~3.0 m3/h,减缓压力爬升速度,提高压力上升幅度。同时减少堵剂进入低渗透层,降低对低渗透层污染。

措施过程中及时监测施工压力,保证限压不超过地层破压的80%,随时调整注入方案,适应储层情况。

2.2 段塞设计优化

(1)预处理段塞。降低调剖前注水压力,增加爬坡压力空间,保证堵后正常注水。主要目的是保护低渗透层免受污染(暂堵作用),也起到保护在裂缝中的主体段塞免受稀释、吸附等影响,使主体段塞充分发挥作用[5]。

(2)主体段塞。主要控制油水井间的大裂缝,起到封堵深部裂缝及高渗段的作用,选择具有不同强度和不同成胶时间的凝胶,放置在离井眼不同的深部位置起调驱作用,从而实现提高波及体积作用。

(3)辅助段塞。以聚合物纳米微球为主剂,对水流大孔道以外的小孔道以及微裂缝中的水流通道进行封堵,与凝胶协同,提高封堵效果。

(4)顶替段塞。保护注入井的注入能力,防止工作液停留在井眼附近。

(5)表活剂段塞。加入表面活性剂段塞,提高水驱洗油效率。

三、现场试验效果

1. Y284区块整体调剖效果

Y284区块水平井井组共实施深部调剖7口井,试验3种调剖剂体系,其中颗粒凝胶类堵剂试验3口,对应油井5口,平均日增油6.1 t,累增油220.9 t,平均含水下降27.2%,有效期36 d;WK-1长效颗粒实施2口,平均日增油0.1 t,累计增油17.28 t,效果较差。聚合物纳米微球类体系试验2口井,平均日增油3.75 t,累计增油287 t,综合含水下降30.7%,有效期178 d,目前仍有效。由此可见,聚合物纳米微球复合调剖体系在水平井组应用效果最好,降水增油效果显著。

2. 典型井组实例

CP47-21井组属于Y284区块,水平井主力开发层位长6,油藏平均埋深2 130 m,岩心分析平均孔隙度为12.15%,平均渗透率为0.43 mD,属于典型的超低渗油藏。试验前,该井含水100%,处于水淹状态,日产液量16.32 m3,动液面129 m。

2.1 注水井效果

Y328-31井堵剂用量1 310.8 m3,排量0.5~1.8 m3/h,按照多段塞多轮次注入理念,注入过程中泵压从最初16.5 MPa逐渐上升至19.2 MPa(图2)。

图2 Y328-31井调剖施工曲线

调剖前测压降,压力从16.5 MPa降至16.2 MPa;调剖后测压降,压力从19 MPa降至18.8 MPa。注水压力升高2.6MPa,吸水指数下降,压降明显变缓,认为本次堵水调剖措施有效封堵住了高渗透层,降低了压降趋势。

调剖后,水井注入压力均明显提升,且达到配注要求,说明复合堵剂成功封堵高渗通道。

吸水剖面测试表明,平均吸水厚度由8.9 m上升至11.8 m,其中Y328-31井由尖峰状吸水变为均匀吸水,吸水厚度由12.1 m增加至19.9 m,剖面吸水状况明显改善,表明水流通道从高渗大孔道逐渐向低渗、中渗小通道流动,改善了水驱效果。

2.2 对应油井效果

Y328-31井调剖完后对应油井水平井CP47-21井含水开始下降,由100%降至73%,日增油3.05 t,为保证地层能量及调剖效果,对水井Y328-27井也实施调剖,措施后CP47-21井含水持续下降,目前69.3%保持稳定,日产液14.2 m3,日增油3.67 t,累计增油292 t,持续有效,效果较好。

四、结论

(1)通过地质特征和生产动态分析发现,水平井区开发整体表现出采出程度低、含水高、连片水淹等特征,水驱效果较差,继续开展针对性的堵水调剖研究与试验。

(2)针对典型区块华庆Y284区块裂缝性见水特点,开展了复合段塞深部调剖技术研究,研发了针对性的有机凝胶和纳米微球等调剖剂体系,优化了深部调剖工艺。

(3)在Y284区块CP47-21井组的深部调剖试验表明,“有机凝胶+纳米微球+表面活性剂”的复合深部调剂体系储层适应性强,效果明显,可以进一步推广应用。

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