高温氮气U形管换热器运行故障分析及改进措施

2021-02-18 03:49朱锋杰
合成技术及应用 2021年4期
关键词:管束热管氮气

朱锋杰

(中国石化仪征化纤有限责任公司,江苏仪征 211900)

1 U形管换热器故障概述

1.1 U形管换热器故障经过

2012年11月14日,当班人员发现某装置风机进出口压力波动,露点异常。经排查发现前置换热器管程有渗水现象,进一步检查发现9根换热管存在泄漏问题,随即采取了封堵措施。通过查阅检修记录,发现2010年大修时有14根换热管存在泄漏问题,当时采取了封堵措施。(该换热器换热管共有265根)这样封堵的换热管达到了23根(接近10%),加之中间隔板变形,系统存在短路现象,从而导致该换热器换热效果变差,风机入口氮气温度已接近设备联锁的上限值,如不能及时解决,有可能出现因风机进气温度偏高造成系统联锁停车的风险,因此,该设备列管泄漏被列入装置的重大隐患。

1.2 U形管换热器的概述

该生产线应用的U形管换热器是管壳式换热器的一种,属石油化工设备,由管箱、壳体及管束等主要部件组成,主要部件均由不锈钢制造。U形管换热器仅有一个管板,管子两端均固定于同一管板上。其特点如下:

(1) 管束可以自由伸缩,不会因管壳之间的温差而产生热应力,热补偿性能好;

(2) 管程为双管程,流程较长,流速较高,传热性能较好;

(3) 承压能力强;

(4) 可用于壳程结垢比较严重的场合;

(5) 管束可从壳体内抽出,便于检修和清洗,且结构简单,造价便宜。[1]

U形管换热器同时也存在管内清洗不便,管束中间部分的管子难以更换,又因最内层管子弯曲半径不能太小,在管板中心部分布管不紧凑,所以管子数不能太多,且管束中心部分存在间隙,使壳程流体易于短路而影响壳程换热。且U形管的弯管部分曲率不同,管子长度不一,因而流体分布不如固定管板式换热器均匀;管子因渗漏而只能堵死,这将造成换热面积的损失。

针对本设备列管泄漏的宏观分析,该设备管子的U形处冲蚀现象明显,应是主要的缺陷源。

该换热器的技术特性表如表1所示。

表1 U形管换热器技术特性表

2 高温氮气U形管换热器故障分析

2.1 高温氮气U形管式换热器前后工艺流程简介

现场U形管换热器管层介质为循环冷却水,壳层介质为高温氮气。系统内280 ℃的氮气从U形管换热器的上进口进入壳程,经过与U形换热管换热后,从壳程的下出口溢出,出口约40 ℃的氮气进入罗茨风机。循环冷却水从U形管换热器管程的下进口进入,进水温度约33 ℃,经过U形管式换热器换热管与高温氮气进行换热,出口循环冷却水温度约38 ℃,如图1所示。一旦U形管换热器换热管发生渗漏及堵塞,将导致罗茨风机氮气入口温度接近设备联锁的上限值(55 ℃),就有可能出现因风机进气温度偏高造成系统联锁停车。

图1 PID流程图

2.2 高温氮气U形管换热器运行故障分析

通过对U形管式换热器几起泄漏故障的排查和比较,缺陷的主要表现形式有以下共同点:a)换热管堵塞;b)弯管处换热管破裂;c)氮气入口处换热管破裂。产生的主要原因为:

(1) 循环冷却水中存在杂质异物:a)因换热器前未加过滤器,导致循环冷却水中的杂质(黑色填料等)进入换热管,在换热管的弯管处堆积,使得换热管堵塞,从而使换热效果越来越差;b)因填料在弯管处的不断堆积堵塞,使得该局部循环冷却水因流通不畅加热汽化,该局部区域氯离子含量增大产生点蚀,而产生的气体会进一步受热膨胀,局部会产生较大压力,使管壁承受较大应力,进而发生应力腐蚀开裂。

(2) 换热器设计不合理:由于氮气进出口处温差较大(从280 ℃降到40 ℃),氮气入口处换热管在高温氮气的不断冲刷下产生交变应力,从而发生疲劳开裂。

3 高温氮气U形管换热器改进措施

针对U型管换热器换热管所形成的缺陷,结合U形管换热器的结构特点,我们在加强运行管理的同时,与原设计制造单位进行沟通和协调,在更新U形管换热器管束时,对U形管式换热器结构设计进行了改造。

在话剧《松绑》试演之后,福建省文化厅组织召开第三十二期“火花茶会”。出席会议的有厅领导石建平厅长以及黄苇洲副厅长、林守钦副厅长和赵建宏副巡视员,同时邀请到北京的三位重量级专家,中科院文艺研究所研究员刘平、中国剧协《剧本》原主编温大勇、中国剧协《剧本》原主编黎继德,以及省内专家和包括上海人艺导演杨昕巍在内的主创人员。会议由福建省戏剧家协会主席、福建省文化厅艺术处处长吴新斌主持。现将与会者发言予以刊载,以飨读者。

3.1 生产运行优化

在循环水总管进口增加篮式过滤器,定期清洗滤篮,过滤掉循环水中的杂质,进而减少或杜绝换热管堵塞,避免因换热管堵塞,使循环冷却水局部汽化产生较高压力的水蒸汽。

在开车运行时,先开通循环冷却水,使U形管换热器管束首先充满循环冷却水,并确认通畅。

加热高温氮气的过程中,应缓慢加热,并保证加热后的氮气缓慢进入U形管换热器。

U形管换热器运行时,工艺生产如需采用通过调节循环冷却水流量的方式以达到调节U形管换热器出口氮气温度的目的时,应针对换热器循环冷却水出水口阀门进行流量调节,严禁针对换热器循环冷却水进水口阀门进行流量调节。

在停车过程中,先缓慢关闭和停运U形管换热器进口高温氮气,使其U形管换热器管束各部分温度趋向与循环冷却水温度一致时再关闭U形管换热器循环冷却水。

3.2 U形管换热器结构设计改造

在U形管换热器氮气入口部位增加防冲板,既能减轻高温氮气对弯管的冲刷,又能相应增加有效换热停留时间,从而改善换热效果。如图2所示。

图2 壳层入口加防冲板示意图1):定距管;2):滑板;3):定距管;4):拉杆;5):螺母;6):拉杆;7):防冲板;8):拉筋

表2 U形管换热器换热管分布数量及长度

通过计算换热管总长度,新增加8根换热管,合理布局排列,既达到了避开残余应力较大区域,又保证了换热面积。计算过程如下:

U形管总数:n1=6+9+14+17+18+19+20+21+20+23+24+25+24+25=265

左移200 mm后相当于减少的换热管总长:L1=265×2×0.2=106 m

通过合理排列增加8根换热管后的增加总长(即第1层增加2根;第2层增加2根;第7层增加2根;第8层增加2根):

L2=(13.975+13.889+13.309+12.973)×2=108.292 m>L1,符合要求,新增加8根换热管可以满足换热面积的要求。

4 结 论

自2013年年初对第一台换热器更新改造以来,所涉及装置系统运行良好,根据我们对其运行状况进行的8年多的跟踪结果,说明改进措施达到了预期的目的和效果。

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