城网供电线路单相接地故障现状分析与建议

2021-03-16 18:26王斌先吴志威
锦绣·中旬刊 2021年11期
关键词:变电所遥控负荷

王斌先 吴志威

近年来,由于外部施工单位肇事,对城网供电系统及线路安全稳定运行造成极大威胁。目前发生的多起系统接地故障,不仅对接带城网线路供电系统的安全运行造成了影响,而且接地故障点周围的接地跨步电压也给周围人员带来了潜在的安全威胁。同时由于系统接地时的电压凹陷对生产工序的安全生产也带来了不少影响,轻则生产线中断,重则损坏设备,严重影响各生产工序的安全稳定运行。

一、目前,城网供电系统线路保护只投入零序发信功能,未投入零序功率方向跳闸功能,具体如下:

系统接地时,为了迅速可靠地将故障点进行隔离,建议将城网供电线路投入零序功率方向跳闸功能,最大限度限制事故的发展,保证系统及生产现场设备的安全稳定运行。

二、目前在城网供电线路未投入零序功率方向跳闸功能时,建议岗位按照以下规定执行:

1.线路发生单相接地后,岗位人员立即向值班调度简要汇报接地故障后,详细地检查系统保护动作情况、消弧消谐装置及柜面表计动作情况(装置报文、对地容流等)、真空接触器吸合情况,判断系统为弧光接地还是金属性接地。

2.系统弧光接地时,消弧消谐装置真空接触器吸合,立即在3-5分钟内手动复归一次,如果复归不成功,立即申请值班调度在集控站进行远程遥控操作,切除接地故障线路,故障线路切除时间尽量保证在20分钟之内。待系统接地故障解除后,再次对消弧消谐装置进行手动复归,系统恢复正常运行。

3.系统金属性接地时,消弧消谐装置告警,立即汇报值班调度,可直接申请值班调度在集控站进行远程遥控操作,切除接地故障线路,故障线路切除时间尽量保证在20分钟之内。待系统接地故障解除后,消弧消谐装置告警信号复归,系统恢复正常运行。

4.目前系统及岗位存在的问题及建议:

(1)一总降集控站管辖的中住宅、南住宅、南区干线、水源三回以及五总降集控站管辖的东住宅、西住宅线分别位于机修开关站、二制氧开关站、二总降变电所,目前只有机修开关站具备集控站远程遥控功能,二制氧开关站、二总降变电所集控站远程遥控操作未进行打点试验,不具备远程遥控操作。

(2)集控站远程遥控操作过程中,可能存在二级站所总控装置受内部数据处理存储空间的限制和数据处理延时的影响,造成远程遥控操作失败而无法进行,影响事故处理。

(3)发生事故时,可能存在集控站只有一人监盘的现象,无法根据事故情况和值班调度指令进行远程遥控操作。待岗位其他人员到岗后,可能造成事故处理时间延迟,扩大事故的发展。

三、目前由于一总降区域城网供电线路中,中住宅、南住宅、水源三回位于一总降变电所110kV 2#主变系统,南区干线位于一总降变电所110kV 1#主变系统,系统具体分布如下:

系统接地时,电压凹陷对同一系统中的炼钢、一高线等生产工序造成的影响较为严重,鉴于上述原因,建议将同一系统中的城网供电线路进行迁移,减少系统接地时对生产工序的影响。由于机修开关站10kVⅠ、Ⅱ段系统与炼钢、一高线生产工序位于同一系统,无法在本级系统中进行调整。二制氧开关站10kV Ⅲ段系统与炼钢、一高线生产工序不在同一系统,可以将南住宅线路进行调整迁移。结合二制氧开关站系统分布情况,建议将10kVⅡ段南住宅1202调整迁移至10kV Ⅲ段备用1311,接带于一总降变电所110kV 3#主变系统。目前10kV南住宅最大负荷为345A,二制氧开关站10kV三受电最大负荷为135A,一总降变电所10kV三受电最大负荷为1040A,一总降变电所110kV 3#主变最高负荷率为45%(生产冲击负荷),調整迁移后二制氧开关站10kV三受电最大负荷为480A,一总降变电所10kV三受电最大负荷为1385A,一总降变电所110kV 3#主变最高负荷率为56%(生产冲击负荷),满足系统运行要求。

将二制氧开关站10kVⅡ段南住宅1202与10kVⅢ段备用1311高压开关柜设备配置情况进行查看,对高压开关柜、断路器、电流互感器、保护装置等设备进行对比,具体如下:

根据上述高压设备配置情况,高压设备中高压开关柜、断路器均满足调整需求,只有电流互感器、保护装置不满足要求,需要将电流互感器、保护装置进行更换,电流互感器更换为同变比、同容量的电流互感器,保护装置进行升级改造。建议检修作业区尽快安排对二制氧开关站10kV备用1311电流互感器、保护装置进行更换,同时进行开关、保护以及电缆接入后的相关试验工作。

(嘉峪关宏晟电热有限责任公司 甘肃 嘉峪关 735100)

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