循环水泵异常振动故障分析及解决措施

2022-07-16 08:18贺立余
科学与财富 2022年4期
关键词:解决措施故障

贺立余

摘  要:近年来,我国电力行业通过工业化改革提高了电力产品生产制造能力,为工业生产与日常生活用电提供了有效的电力能源供给。由于发电厂的辅机设备中,通常会根据实际需求选择适用性较高的循环水泵设备,而此类设备容易发生振动故障,给发电机组造成一定的负面影响。因此,本文结合某电厂循环水泵的异常振动现象,剖析了导致该故障的原因,并在此基础上,提出了几点较有针对性的解决措施。

关键词:循环水泵;异常振动;故障;解决措施

以某发电厂为例,在6*350MW发电机组中,于3号机组配套设置了2台(5#、6#)循环水泵,用于机组冷却水系统供水、循环用户母管供水,电动机型号为YKSL2000-14/1730-1。其它参数如下:(1)额定功率:2000kW;(2)额定电流:250.2A/249.2A;(3)额定电压:6kV;(4)转速:424RPM;(5)功率因数:0.82;(6)接线:2Y;(7)定子线圈绝缘:F级。该水泵于2019年投产后,经试运行、正式运行1年后,出现了异常振动问题,为了有效解决该问题,该厂对其进行了原因分析与处理。

1.循环水泵异常振动故障概述

首先,该电厂检修人员在日常检修过程中,于2020年12月13日发现5#循环水泵异常振动现象,并且伴有较大的电磁噪音。为了进一步确定故障,由设备部检修人员对设备进行了解体检修,检修结果判定振动故障来源于电动机。具体情况如下:电动机转子驱动端笼条与端环位置存在明显的开裂现象,经现场观察与手动检查发现,属于笼条焊接位置的开焊问题。硅钢片位置出现了多处松动,可见明显的破损与脱落现象。定子端部绕组绑扎方面存在松动现象,定子槽楔存在断裂、松动现象。

2.循环水泵异常振动故障的原因分析

2.1应力作用

从笼条与端环境的开焊,是导致循环水泵异常振动出现的影响因素。而导致开焊的原因,主要集中在各种应力作用上。具体如下:

(1)笼条向转子中心产生的弯曲应力。笼条启动时会生产“挤流效应”,此时笼条中的电流较大且集中在槽口形成了电流密度差,由此造成笼条上与笼条下之间出现了不均匀温升,使笼条向转子中心产生了一定的弯曲应力。(2)笼条向端环传递的振动力。在笼条嵌装时,受到铁芯冲孔工艺差别的影响松紧程度不同。当槽内笼条径向间隔存在时,径向振动力会向端环进行传递,并在电流相位影响下造成端环扭曲。(3)笼条产生的轴向拉应力。热传导性能不同,笼条与笼条之间也会产生不均匀温升。此时轴向位移存在差异会迫使笼条引发轴向拉应力,同时,也会导致笼条产生电磁振动应力。

因此,当循环水泵功率较大时,电动机启动瞬间产生的振动幅度会达到最高点。在这种情况下,受到不同应力作用的影响,笼条、端环焊接位置容易开裂。尤其在启动过程中存在交变,随着启动次数的增多、温升也会增大,应力的破坏作用也逐渐扩大。

2.2严重发热

该电动机属于鼠笼式类型,存在双鼠笼深槽,因此转子槽既深又窄。在这种情况下,定子绕组通电后形成感应磁场,进而产生感应电流。当转子导体受到感应电流影响后,转子槽内的漏磁通分布不均匀,具体表现为槽口位置漏磁通多、槽底位置漏磁通少。考虑到其中的电流分布、导体阻抗之间存在反比例关系,槽口位置的漏抗较小、槽底位置的漏抗较大,所以,漏磁通多、漏抗较小的位置,通过的电流相对较大,反之则较小。此时上层笼条受到电流热效应的影响,容易出现发热,而且在笼条与端环位置,这种发热现象比较严重。进一步会造成焊接位置发热、变软,出现开焊现象,进而增大振动现象。

2.3其它原因

以焊接工艺为例,笼条与笼条之间存在温差,会使笼条与端环焊接时的质量处于不稳定状态。同时,在焊接方式上采用的是点对面的环焊方案,因此,焊接后的机械强度相对较低。受到应力作用、发热情况的影响,会进一步加速焊接位置的开焊。再如,笼条两端呈为直角,剪切应力相对较大,会进一步加剧振动、加速开焊,并形成一种恶性循环。除此之外,定子端部绕组绑扎固定、槽楔连接方面,一直受到交变电磁力的影响,当使用时间延长后,绑扎位置容易发生松弛、断开,槽楔也会逐渐松动,进而扩大振动。

3.循环水泵异常振动故障解决措施

3.1转子部分的处理

首先,选择适用性田间好的镶嵌结构。具体操作如下:(1)测量后于车床上对笼条进行切割、拆除。(2)清理铁芯、测量转子槽,用氩焊修复硅钢片。(3)设计、加工铜排,选用硬质紫铜排(TMY电工用材),改笼条直角为R倒角。(4)对笼条进行铣槽处理,按照镶嵌工艺将转子笼条固定在槽中,通过胀紧方式保障其安装的牢固性,同时采用镶嵌方法,固定端环,并确保笼条牢固的固定在端环里。

其次,先用点焊方式焊接笼条外侧与端环节,再进行内侧与端环节焊接,焊接完成后清理焊渣并进行堆焊,确保其形成半球形增强焊接牢固度。焊接完成后端环冷却至200℃以下、150℃以上范围,对其进行刷洗、冲净、吹干处理。

第三,用F级6895环氧无溶剂漆浸转子后,进行烘焙固化、车床校正、端环修整、平衡校动。导磁、导电部分用防锈漆进行处理,开展交流、直流耐压试验,满足标准要求即可。

3.2定子部分的处理

首先,通过压缩空气进行清理后,借助高压蒸汽清洗机对定子进行处理。

其次,对松动部分进行全面检查,包括定子绕组端部绑扎情况、引线绑扎情况,并对松动位置进行重新绑扎,确保其牢固度后即可。对于槽楔中存在断裂、松动的情况,采用敲击的办法先将槽楔敲出,垫入绝缘垫条后重新安装。

第三,采用打磨工艺对定子铁芯扫膛位置进行处理,然后将其送入烘房进行烘干处理。处理后应结合试验方法,对定子绕组绝缘、直流耐压、损耗、温升等情况进行测定与数据分析,本次研究中,定子绕组绝缘试验数据如下:(1)试验电压:2500V;(2)绝缘电阻:15s时为2G,60s时为5G;(3)吸收比:2.5。(4)测量工具为双臂电桥,绕组直阻值:AB为0.2455Ω;BC为0.2452Ω;AC为0.2452Ω。定子繞组的直流耐压试验与泄漏电流测量数据如下:(1)温度:15℃;(2)试验电压分别设置为:3000kV、6000 kV、9000 kV、12000 kV、15000 kV;(3)泄漏电流对应值为:0uA、1uA、2uA、3uA、5uA;(4)时间:均为1min;(5)耐压后绝缘R15/R60时,对应设置为1.5G/5G。

第四,合格后对定子铁芯、定子绕组、定子机壳喷涂防锈漆。

结束语

总之,在该电厂检修过程中发现循环水泵异常振动现象,并通过分析评估认为该故障处于上升态势后,通过专题研讨方式对导致异常振动故障的原因进行了综合分析,并制定了比较细致的解决措施。通过解决相关问题后进行组装与试运行,结果显示循环水泵异常振动现象得到了有效控制,其中的磁噪音也处于正常状态,从而保障了循环水泵的有效运行,延长了其使用寿命。

参考文献

[1]曾锋.大型卧式循环水泵振动大原因分析及处理方法探究[J].中国设备工程,2022,2(1):202-203.

[2]张楚,杨毅,金格,等.循环水泵动态镜板翘曲故障诊断及振动评价讨论[J].中国电力,2019,52(2):144-148,177.

[3]李东平.循环冷水泵故障与处理[J].中国化工贸易,2020,12(20):175-176.

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