大港南部油田套漏井治理工艺技术研究应用

2015-12-21 01:26李长平中国石油大港油田分公司第三采油厂河北沧州061023
化工管理 2015年12期
关键词:井次井段采油厂

李长平(中国石油大港油田分公司第三采油厂,河北 沧州 061023)

大港南部油田投入开发已有40多年的历史,随着开发时间的延续,油水井套管受多种因素的影响,出现破漏的现象越来越多,对油田开发的影响越来越大。近几年,采油厂技术人员大胆尝试应用新工艺技术,通过不断实践与总结,逐步形成了南部油田配套的套漏井治理技术,在实际生产应用中取得了一定效果。

1 套漏井基本情况

截止到2014年11月,南部油田在册油水井2464口,开井1773口,有套损井695口,占总井数28.2%,其中有套漏井203口,套漏井占套损井的29.2%。

表1 南部油田套损井分类表

2 治理技术研究应用

针对套漏井段、长度以及注水承压的不同,试验应用了多种套漏治理技术,通过不断摸索和改进,逐步形成了南部油田系列配套的套漏井治理技术:

2.1 取换套技术

2.1.1 工作量实施情况

从2009年至今,采油厂共实施大修取换套48口,成功47口,成功率97.9%;小修取换套22口,成功22口,成功率100%,47口大修取换套累计取套长度18674m,技套内单井取换套最深1200m,裸眼内单井取换套最深445m,截止目前最长有效期达到1767天。

表2 取换套技术施工效果表

2.1.2 工艺适应性

优点:多年实践已经证实取换套技术施工简单,成功率高,治理后能完全恢复井筒原始通径,因此,在满足条件的情况下,应是套漏井治理的首选技术。

选井条件:有技套的井在技套下深内实施取换套深度可不受限制,无技套的井取换套深度一般在500m以内。小修取换套主要针对井口第一根套管漏或者井口套管破损的井。

2.2 可膨胀管套管补贴技术

该技术从2008年3月开始在采油厂进行尝试应用,目前已是套漏井治理的主要技术。

2.2.1 工作量实施情况

从2008年至今,采油厂共应用47井次/43口井,作业成功率100%。其中油井16井次,初期恢复能力54.4吨/日;水井31井次,恢复水量2060方/日。

47井次累计补贴长度614.68m,单次最长补贴36m,最深3074.7m,补贴后最高承受35MPa,有效期最长已超6年(仍有效)。

表3 可膨胀管套管补贴技术施工效果表

2.2.2 工艺适应性

2.2.2.1 优点:套管补贴技术施工简单、成功率高、承压强度高、有效期长;

2.2.2.2 缺点:由于补贴后内通径变小,对后期施工会造成一定影响;

2.2.2.3 选井条件:主要适合于套管服役年数较短、无明显腐蚀、套漏井段在20m以内的油水井。

2.3 衬管贴堵技术

为治理长井段套漏腐蚀问题,2012年9月,采油厂在枣90-12井上首次试验了衬管贴堵技术,并取得成功。后期根据生产需求,又逐步加大了该项技术应用井次。2012年以来,共实施10口井,作业成功率100%。10口井累计贴堵长度3008.8m,单井最长903.5m,最大深度2444m,堵贴后最高注水压力23.6MPa,有效期最长已达850天。

2.3.1 工艺适应性

优点:施工简单方便,贴堵后承压高,对长井段套漏治理具有很强的针对性;缺点:贴堵后内通径变小,对后期大直径工具下入有影响;选井条件:主要针对套管服役年数长、长井段套漏、通过测四十臂井径显示套管腐蚀扩径较严重的油水井。

2.4 璃钢小套管

2.4.1 技术原理:在全井有腐蚀现象、出现大段套漏的注水井中下入玻璃钢小套管,用水泥浆将玻璃钢小套管与原套管环形空间进行固井,实现对套漏的封堵,能很好地保护原井的钢质套管,防止继续被腐蚀垢。

2.4.2 应用效果

今年以来共实施4口井,成功率100%,目前两口井投注,恢复注水量100方/天。

2.4.3 工艺适应性分析

玻璃钢小套管主要优点是耐腐蚀和防结垢性能强。受承压和温度限制,目前只能在井深小于2000m、注水压力小于25MPa的注水井上使用。因此,该工艺主要适合于整井筒套管腐蚀严重、长井段套漏,利用其它工艺难以修复的注水井上使用。

3 取得的认识

3.1 大港南部油田套漏井逐年上升,漏失井段不断扩延。要遏制这种现象首先应从预防着手,加强对套漏机理的研究,找出套漏的根源,从源头上进行预防和治理。

3.2 套漏井修复是一项系统工程,制定方案前既要考虑到工艺的可行性,同时更要考虑到油藏的潜力大小。因此,只有工程和地质有机结合,才能确保投入决策的准确性。

3.3 取换套是彻底治理套漏的成熟技术,对符合治理条件的井应是首选技术。

3.4 可膨胀管、衬管贴堵、玻璃钢小套管治理技术工艺优缺点分明。因此,在选井时应进行充分论证,以实现油田开发效益的最大化。

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