潞宁煤业孤岛面大断面巷道控制技术研究

2021-05-21 12:00
煤矿现代化 2021年3期
关键词:切顶锚杆受力

高 磊

(潞安化工集团潞宁煤业有限责任公司,山西 忻州 036000)

1 工程概况

潞宁煤业22116 工作面开采2 号煤层,工作面布置在二二采区,平均埋深为500 m,位于22114 和22118 工作面中间,属于孤岛工作面,东南为二二采区轨道下山、皮带下山、回风下山巷道。工作面煤层开采平均厚度3.5 m,平均倾角4.5°,结构简单,硬度系数为3.5。工作面采用一次采全高采煤方式,循环进尺为0.8 m,工作面顶底板情况见表1。

表1 22116 工作面顶底板情况

22116 工作面运输巷断面为矩形,设计尺寸为5.0 m×3.6 m,巷道与相邻工作面采空区留有10 m 煤柱,根据以往经验,在本工作面开采期间由于直接顶厚度较大、煤层埋藏较深、巷道断面较大的原因,22116 工作面运输巷在服务期间明显出现失稳变形的现象,给工作面正常安全开采带来了隐患;因此,针对孤岛工作面坚硬厚顶板条件下回采巷道的稳定性分析与控制是22116 工作面安全生产的前提。

2 22116 工作面运输巷破坏控制思路

22116 工作面上方是厚且坚硬的砂岩顶板,正常回采工作后,厚层坚硬顶板并不能顺利下来,或者仅发生下沉趋势不能完全断裂,如图1(a)所示。不能充分垮落的顶板会在采场及煤柱上方形成稳定的悬臂结构,造成巷道和采场支架的应力状态十分恶劣,严重时会造成巷道急剧收缩以及压架等事故,给工作面正常生产带来不利影响。

工作面运输巷要想保持正常的服务年限,关键在于控制巷道所受压力以及增加巷道的支护强度。在控制巷道压力方面,重点是要保证厚层坚硬顶板能够充分垮落,将上方积聚载荷向采空区转移,降低巷道周围煤体的应力集中程度,采取切顶卸压技术将上方坚硬顶板切落,如图1(b)所示,配合以全锚网支护技术,是能够将工作面运输巷围岩稳定性充分提高的。

图1 22116 工作面运输巷

3 22116 工作面运输巷稳定性控制措施

3.1 水力压裂切顶卸压技术

水力压裂技术能够有效切割坚硬顶板,同时又能避免炸药爆破对巷道和工作面带来的二次灾害;因此在22116 运输巷未回采的部分进行切顶卸压措施,能够有效降低顶板应力向巷道转移,实现对巷道承载卸压的效果。

水压致裂钻孔布置范围先选定为300 m,压裂钻孔布置在22116 工作面运输巷顶板,如图2 所示,钻孔间距为10 m,与水平方向夹角设计为50°,与工作面推进方向成75°,钻孔整体孔深为30 m,直径设计为75 mm,为了使得压裂效果能够充分释放,设计从钻孔底部依次向外进行开槽,初始槽距孔底2 m,继续往外槽间距为3 m,共布置7 个压裂槽。压裂槽布置时,采用KZ54 型钻头,同时用窥视仪观测顶板钻孔,结合强度触探法确定具体位置。

图2 水压致裂钻孔布置

钻孔成孔后,及时安装封口器和水压仪,之后采用静水压进行钻孔的排气和试压,此时的静水压力为10 MPa。试验合格后,连接注水钢管将封孔器推送至预裂槽位置,进行高压注水,注水压力为60 MPa,流量为80 L/min,注水方式为倒退式压裂法,先从最底部压裂槽开始进行,施工过程中在施工点前后20 m的范围内进行警戒安排。

3.2 22116 工作面运输巷支护技术方案

工作面运输巷为提高围岩整体承压强度,设计采用全锚网支护技术,支护断面如图3 所示。顶板锚杆采用φ22 mm×2 400 mm 的螺纹钢锚杆,螺纹型号M24、钢号335 号,顶部锚杆间排距设计为900 mm×1 000 mm,最外侧2 根锚杆距两帮距离均为250 mm,锚杆之间用钢筋托梁连接,钢筋直径为14 mm、宽度为80 mm、长度为4 700 mm,锚杆托盘尺寸120 mm×120 mm×10 mm,形状为拱形高强度托盘,配合球形垫和减阻尼龙垫圈使用。顶板锚索采用型号为φ22 mm×6 300 mm 的高强度低松弛预应力钢绞线,每排打设1 根锚杆,相邻2 排呈相错式布置,相同布置排距为2 000 mm,每排锚杆距上帮或下帮的距离均为1 800 mm、相错的2 根锚杆间距1 600 mm,锚索托盘规格为300 mm×300 mm×16 mm,材质为高强度钢制可调心托盘,锚索延展率为4%。顶板金属网采用5 500 mm×1 200 mm 规格的菱形网,网孔尺寸为50mm×50mm,彼此搭接宽度不小于100 mm。

帮部只采用锚杆支护,锚杆型号为φ16 mm×2 000 mm 的麻花钢锚杆,螺纹型号M18,杆体间排距设计为1 200 mm×1 000 mm,同一排上下2 根锚杆距离顶底板均为600 mm。巷道上帮采用塑料网支护,网规格为2 800 mm×1 200 mm,网孔为菱形,尺寸为40 mm×40 mm,下帮采用金属网支护,网规格2 800 mm×1 200 mm,网孔也为菱形,尺寸为50 mm×50 mm。锚杆预紧扭矩大于300 N·m,锚索初次张拉力不小于260 kN,预应力损失后不低200 kN。

图3 全锚网支护断面设计

3.3 工程实践应用效果分析

为进一步考察22116 工作面巷道水力压裂切顶卸压和围岩全锚网支护的效果,在22116 运输巷内布置多个测站进行工作面煤体应力监测、巷道表面位移监测和锚杆索受力监测。测站布置在巷道进尺300 m处,每隔20m 布置1 个,共布置5 个测站,监测周期为120 d,每个测站内安设KX-18 型空心包体应力计监测煤体内应力变化,钻孔深度设计为4、6、8、10、12、14、16 m,采用十字布点法监测巷道顶底板和两帮位移变化,采用MC-500A/B 型锚杆索测力计监测锚杆索受力。选取其中监测数据较典型测站的监测数据如图4 所示。

图4 巷道控制效果监测曲线

根据锚杆索和煤体应力监测可知,顶板锚杆索受力与帮部受力情况差异性较大,顶板位置受力相对较缓和,说明切顶卸压效果对顶板作用明显,在工作面推进至监测位置时锚杆索受力出现较大波动属于正常现象,之后受力情况保持相对稳定。而煤体内的钻孔应力监测也表明,监测位置越深入煤体内部,压力值越小,煤体整体在工况下的上方载荷影响变弱,整体保持稳定性时间较长。结合矿井其它工作面巷道表面位移变化值可知,未进行切顶卸压前巷道两帮变形达245 mm、顶底板移近达390 mm,采取措施后两帮移近保持在120 mm、顶底板变化保持在190 mm,减小幅度分别达51%、52%,整体降低幅度明显。通过上述锚杆索受力、煤体应力和围岩变形可知,22116 工作面运输巷采取水力压裂切顶卸压及全锚网支护后,巷道控制效果能够满足工作面长期服务要求。

4 结 论

22116 孤岛工作面运输巷面临地应力高、采动应力强烈、断面大、顶板厚且坚硬的影响,巷道变形量大、维护困难,设计采用水力压裂切顶卸压进行厚硬顶板应力释放,同时配合巷道围岩全锚网支护措施进行支护控制。工程应用实践后,煤体内深部浅部应力表现均比较稳定,顶板锚杆索受力变化不大,未出现断裂失效现象,巷道围岩表面位移也较之前变形量更小,整体完整性得到很好保持,能够满足22116 孤岛工作面安全高效生产要求。

猜你喜欢
切顶锚杆受力
庄子河煤业切顶卸压沿空留巷关键参数研究
变截面底端扩体型锚杆在粉质黏土中的承载特性模型试验研究
切顶参数对沿空留巷围岩稳定性的影响研究
腾晖矿坚硬顶板切顶充填留巷围岩变形研究
基于桩结构单元的锚杆支护数值计算研究
厚硬基本顶岩层切顶留巷参数优化设计方法研究
浮煤对锚杆预紧力矩的影响
锚杆参数对围岩支护强度的影响
“弹力”练习
“弹力”练习