ZYSD快速封堵技术在致密砂岩气水平井的现场应用

2021-11-18 22:54董志强
科技信息·学术版 2021年26期
关键词:水平井

概述:YH45-7-1H井是一口水平开发井,地理位置在位于山西省永和县打石腰乡奇奇里村,构造位置位于鄂尔多斯盆地晋西挠褶带。一开套管鞋位置300m,二开采用222.3mm钻头钻进,二开设计井深2583m。该井实钻过程中,出现严重漏失情况,分别为1701m处失返、1819-1950m多点漏失,漏层位置大致明确,漏失通道大小不明确。根据漏失情况,现场分析漏失类型,决定采用采用ZYSD快速封堵技术,极大的提高了堵漏效果。在以往的施工中,因为井漏严重制约了钻井提速工作,在该区域施工,井眼堵漏时间大约为15天,而且效果不好,而采用中原速封堵漏技术可提高到4天时间。堵漏效果取得了良好的应用前景。

关键词:水平井;ZYSD快速堵漏技术;漏失

一、井漏原因分析

1、本井井漏情况比较复杂,在正常钻进至1701m处突然发生钻井液失返情况,这一层位正好位于刘家沟底部,使用桥堵后不漏继续钻进至1850m漏失2-3 m³,且间断漏失,现场人员加强槽面坐岗观察,以实现安全钻井。

2、漏失量不大2-3 m³,且漏失不是常态,这样就难判断漏失原因,是泥浆密度设计不合理,还是以前地层漏失堵漏效果不好引起的。而且该井为水平井,裸眼段长,漏失井段,井斜已达45°左右,极易形成岩屑床,岩屑不易带出。如果因为漏失原因,排量没有完全提起来,岩屑又不能完全循环出井,有可能造成后期的环空憋堵,而引起部分漏失。

3、本井施工过程中,在井段失返漏层在1700 m及1820m处渗漏,且井底循环不返浆。漏失情况不稳定。

综合区域施工井情况,分析判断该井为裂缝性漏失。

二、ZYSD速封技术概述

ZYSD快速封堵剂是一种由滤失材料、纤维成网材料、胶结材料等复合而成的堵漏剂。ZYSD堵漏浆在压差下快速滤失在漏层有效驻留,形成具有空间网状结构的封堵层,并胶凝固化,形成的封堵层抗破能力强,堵漏有效期长,且堵漏施工工艺简单,堵漏作业时间短,有利于减少重复漏失和漏失处理时间。可应用于钻井过程中裂缝性漏失堵漏、固井前承压堵漏,尤其适用于破碎性地层和承压能力低的地层。

三、技术难点分析

1、据统计,钻井过程中有大约20%的井漏发生率。其中 绝大部分的漏失都与地层裂缝相关。现场发生裂缝性漏失时,多采用随钻堵漏剂、复合型堵漏剂FD-1或者FD-2为主。较大漏失时,会采用纤维、复合棉、核桃壳等颗粒进行架桥,再加入填充材 料、复合纤维材料进行桥塞堵漏,该堵漏工艺简单,但由于堵漏材料的粒径难以与漏层的裂缝尺寸较好地匹配,常造成封堵假象,随着钻井液循环或下钻时 产生激动压力,重复漏失严重。

2、本井井漏情况比较复杂,在正常钻进至1701m处突然发生钻井液失返情况,这一层位正好位于刘家沟底部,使用桥堵后不漏继续钻进至1850m漏失2-3 m³,且间断漏失,不漏失时间多。技术要求现场人员加强槽面坐岗观察,以实现安全钻井。

3、漏失量不大2-3 m³,且漏失不是常态,这样就难判断漏失原因,是泥浆密度设计不合理,还是以前地层漏失堵漏效果不好引起的。而且该井为水平井,裸眼段长,漏失井段,井斜已达45°左右,极易形成岩屑床,岩屑不易带出。如果因为漏失原因,排量没有完全提起来,岩屑又不能完全循环出井,有可能造成后期的环空憋堵,而引起部分漏失。

4、本井施工过程中,在井段失返漏层在1700 m及1820m处渗漏,且井底循环不返浆。漏失情况不稳定。

四、YH45-7-1H井堵漏方案

1、技术思路

综合以上情况,本井重点要考虑的是:

(1)先清理井底钻屑,充分暴露漏层,使ZYSD可以充分进入漏层;

(2)堵漏浆的支撑驻留能力;

(3)1700-1850米处渗漏为必封层位,同时也要兼顾考虑刘家沟组上部与石千峰组薄弱地层。

为此,制定以下技术思路:

下光钻杆至井底,3凡尔大排量充分循环5分钟,将钻屑冲入漏层或带到漏层以上;上提钻具至1400m,准备速封堵漏。

2、堵漏浆配制方案

(1)、堵漏剂配方:清水:ZYSD=1:0.5;

(2)、配制方法

首先,清理3#泥浆罐,用清水洗净,不留泥浆或胶液残留;

其次,连接管线,检查密封情况,防止堵漏浆混窜;

再次,放入清水14m,打开搅拌机,从罐面加入堵漏剂,初期慢速加入,待浆体具有一定悬浮能力,正常加入堵漏剂8t;配制堵漏浆17.6m;堵漏剂全滤失时间10s。

五、施工工艺

(一)施工步骤

1、下光钻杆至1400m,开1#泵,1:03分3凡尔开泵注入堵漏浆;

2、1:12停泵注入堵漏浆12m,关环形封井器;

3、1:19分停泵换2号泵,继续将堵漏剂全部挤完,共入井15 m;

4、1:19分2号泵2凡尔替浆26 m,起压最高2MPa,5分钟稳压0.5 MPa,开井起钻;

5、起钻3柱小排量循环,正常后起钻到顶;

(二)注意事项

1、堵漏浆配制罐清洗干净;

2、准确计量泵注、挤注浆量,1号泵、2号泵转换正常,;

3、施工过程中,准确计量浆量及立压套压变化。

六、堵漏效果分析

6月21日,组合钻具带螺杆下钻,下钻开泵下钻至1589m遇塞,开泵下冲到1770m循环正常不漏失,扫塞过程中三个凡尔循环不漏失,到1770米继续扫完水泥塞未发生漏失,恢复正常钻进。

七、結论与认识

1、本井漏层明确,1770m处失返,钻进至1820-1850m时渗漏2-3 m3,正常钻进时漏时不漏,且不漏失时间长,不确定漏失原因,用水泥封堵后,扫塞至1770m处重新失返。因此判断失返位置在1700m。

2、配浆过程中,泥浆罐的一个死角有沉淀,搅不到,而且接的气管线铜管短且硬度不够,无法插入罐底气冲,造成死角堵漏剂堆积。

3、泵入堵漏浆快出水眼停泵后,阀门不严,导致少量泥浆窜入堵漏浆罐。

4、井底单凡尔循环10分钟不返浆,起不到作用。

5、井上设备问题,泵堵漏浆出水眼前,无法灌浆。因此只能在堵漏施工前先灌浆至液面。

参考文献:

[1]李君宝,韩耀图,刘海涛.小井眼水平井裸眼砾石充填技术的应用与分析——以秦皇岛32-6-E平台调整井为例[J].中国石油和化工标准与质量. 2014.

作者简介:董志强(1979.10),男,钻井工程师,现工作于中原石油工程公司井下特种作业公司,主要从事钻井、侧钻井技术、井下大修技术工作。

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